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      苯生產系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號:3554870閱讀:295來源:國知局
      專利名稱:苯生產系統(tǒng)的制作方法
      技術領域
      本發(fā)明涉及一種苯生產系統(tǒng)。
      背景技術
      目前,在苯生產過程中大多采用如圖2所示的系統(tǒng),系統(tǒng)由依次用管道連接的原料泵1、臥式加熱器19、再沸器7、精餾塔3、臥式封閉型冷卻器20、回流罐5及回流泵6組裝成,再沸器7下部有排污口8。用該系統(tǒng)生產時,原料由原料泵1分兩路泵入臥式加熱器2、再沸器7,經臥式加熱器19、再沸器7加熱、再沸后分別由精餾塔3的中部、下部進入精餾塔,再從精餾塔上部進入冷卻器20冷卻后經回流罐5,成品苯收集,非成品由回流泵6泵回精餾塔3。臥式加熱器19、再沸器7內重的廢渣由下部出渣口排出。蒸汽分別送入臥式加熱器19、再沸器7,冷卻水從直立列管式冷卻器20的下部送入,上部排出。
      臥式加熱器19結構如圖3所示,它由臥置的筒體27及罐內臥置的加熱管28構成,筒體有蒸氣進口21、分汽板22、匯水處23、冷凝水出口24、排渣口25、進料口26、出料口30。臥式結構有以下不足(1)加熱管臥置,使蒸汽冷凝后的冷凝水不能及時流出,占用換熱面積,致使加熱效果差;(2)因筒體27臥置反應物橫向流動路程長,而沉淀物的流動性又差,再加上加熱管之間設有隔板29,更使沉淀下來的物料無法流動,不能排出,沉淀物慢慢沉積即可將加熱管28埋住,降低加熱效果,增加能耗,使生產效率下降;(3)由于堆積的沉淀物使加熱管和筒體連接在一起,折下維修困難,即使折下來也只能報廢。
      冷卻器20是立式封閉型,里面的沉淀物無法清理,使設備溫度無法調節(jié),而超溫運行,成品帶著汽體出來,造成浪費。
      生產時,通過加熱器加熱的原料汽經管道從精留塔的中部噴出,噴出的沉淀物會慢慢把填料堵死,使產品質量下降,無法生產。

      發(fā)明內容
      本發(fā)明的目的是針對上述現(xiàn)狀,旨在提供一種系統(tǒng)內沉淀物無堵結現(xiàn)象、易調整溫度、能耗小、生產效率高、檢修少的苯生產系統(tǒng)。
      本發(fā)明的目的的實現(xiàn)方式為,依次用管道連接的原料泵1、立式加熱器2、再沸器7、精餾塔3、冷卻器4、回流罐5及回流泵6組裝成,再沸器7下部有排污口8,
      立式加熱器2的筒體為立式的筒體13,其內的立式加熱管12上端焊在分汽板10上,下端焊在匯水管17上,筒體有蒸氣進口9、冷凝水出口15、進料口18、沉淀物出口14、裝配及密封裝置16。
      本發(fā)明采用立式加熱器,換熱面積大、能耗小,原料自下而上的運行,沉淀物在中途沒有堆積處,能及時排出,設備無堵現(xiàn)象;采用敞開式粗管冷卻器,冷卻效果好,能調節(jié)精餾塔塔頂溫度,易維修。本系統(tǒng),能保證精餾塔長久運行,而不堵塔。本系統(tǒng)能防堵死、能耗小、勞動強度低、生產效率高、維修方便。


      圖1是本系統(tǒng)結構示意2是立式加熱器結構示意3是采用臥式加熱器的系統(tǒng)結構示意4是現(xiàn)有的立式加熱器結構示意圖具體實施方式
      參照圖1,本發(fā)明由依次用管道連接的原料泵1、立式加熱器2、再沸器7、精餾塔3、冷卻器4、回流罐5及回流泵6組裝成。
      用本發(fā)明生產苯時,原料由原料泵1泵入立式加熱器2,加熱后由立式加熱器上部進入再沸器7加熱成蒸汽,一部分汽體從再沸器的上部進入精餾塔,剩下部分通過再沸器加熱成汽體后再進入精餾塔,沉淀物從排污口8排出,無堵死現(xiàn)象。再進入精餾塔3,在精餾塔中進行分子分化,分子量大的向下沉入再沸器,小的從塔頂進入冷卻器4,再至回流罐5,合格產品排出,不合格品回流泵6泵回精餾塔3。蒸汽分送立式加熱器、再沸器。
      冷卻器4為敞開式粗管冷卻器。冷卻器采用空氣冷卻和水冷卻兩種調溫的冷卻方式,既達到了冷卻效果,又節(jié)約了水、電。
      參照圖2,本發(fā)明采用立式加熱器2,加熱管為立式,加熱管12上端焊在分汽板10上,使加熱管不會變形;蒸汽進入筒體13后,由分汽板分至各加熱管中,變成冷凝水,管中的冷凝水流速快,換熱面積大、能耗小。筒體為立式,原料自下而上的運行,沉淀物在中途沒有堆積處,只有從沉淀物出口14排出。為了不使沉淀下的沉淀物沖動,進料口18比沉淀物出口14高500±100mm,沉淀物及時排出,保證設備正常運行并無堵現(xiàn)象,提高了設備的利用率,節(jié)約了能耗,提高了生產效率。
      裝配及密封裝置16連接冷凝水出口及冷凝水出口管15,其內有密封填料。密封填料有密封性能。拆下裝配及密封裝置16,冷凝水出口及冷凝水出口管15分開,可將加熱管12及冷凝水出口一起從立式筒體13上方提出,減輕了維修的勞動強度。
      將本發(fā)明與原苯生產系統(tǒng)進行了對比試驗,結果如下在同等條件下,6個月的平均噸耗煤 電費 耗水檢修次數(shù) 日產量本發(fā)明150公斤30元 2T 0 20T原苯生產系統(tǒng) 200公斤50元 8T 3 8T從對比結果可見,本生產系統(tǒng)既能提高產量,又能節(jié)約能源,既能減輕工廠維修負擔,又能節(jié)約資金,提高了企業(yè)的經濟效益。
      權利要求
      1.苯生產系統(tǒng),其特征在于由依次用管道連接的原料泵(1)、立式加熱器(2)、再沸器(7)、精餾塔(3)、冷卻器(4)、回流罐(5)及回流泵(6)組裝成,再沸器(7)下部有排污口(8),立式加熱器(2)的筒體為立式的筒體(13),其內的立式加熱管(12)上端焊在分汽板(10)上,下端焊在匯水管(17)上,筒體有蒸氣進口(9)、冷凝水出口(15)、進料口(18)、沉淀物出口(14)、排污口(14)、裝配及密封裝置(16)。
      2.根據權利要求1所述的苯生產系統(tǒng),其特征在于立式加熱器(2)的裝配及密封裝置(16)連接冷凝水出口及冷凝水出口管(15),其內有密封填料。
      3.根據權利要求1所述的苯生產系統(tǒng),其特征在于立式加熱器(2)的進料口(18)比沉淀物出口(14)高500±100mm。
      4.根據權利要求1所述的苯生產系統(tǒng),其特征在于冷卻器(4)為敞開式粗管冷卻器。
      全文摘要
      苯生產系統(tǒng),涉及一種苯生產系統(tǒng)。由依次用管道連接的原料泵、立式加熱器、再沸器、精餾塔、冷卻器、回流罐及回流泵組裝成。立式加熱器采用立式筒體、立式加熱管,筒體有蒸氣進口、冷凝水出口、進、沉淀物出口、裝配及密封裝置、排污口,立式加熱管上端焊在分汽板上,下端焊在匯水管上。冷卻器采用敞開式粗管冷卻器。本發(fā)明采用立式加熱器,換熱面積大、能耗小,原料自下而上的運行,沉淀物在中途沒有堆積處,能及時排出,設備無堵現(xiàn)象;采用敞開式粗管冷卻器,冷卻效果好,能調節(jié)精餾塔塔頂溫度,易維修。本系統(tǒng),能保證精餾塔長久運行,而不堵塔。本系統(tǒng)能防堵死、能耗小、勞動強度低、生產效率高、維修方便。
      文檔編號C07C15/04GK1616382SQ20041006084
      公開日2005年5月18日 申請日期2004年9月13日 優(yōu)先權日2004年9月13日
      發(fā)明者王學義 申請人:王學義
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