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      一種膜法味精精制母液脫色的工藝的制作方法

      文檔序號(hào):394095閱讀:296來(lái)源:國(guó)知局
      專利名稱:一種膜法味精精制母液脫色的工藝的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種膜法味精精制母液脫色的工藝。
      背景技術(shù)
      味精的主要成分是谷氨酸鈉,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量的色素,較大地影響了產(chǎn)品質(zhì)量。國(guó)內(nèi)味精精制母液脫色的現(xiàn)有生產(chǎn)工藝為圖1所示。在現(xiàn)有的味精精制工藝中谷氨酸經(jīng)堿中和后產(chǎn)生中和液,中和液經(jīng)除鐵,再經(jīng)粉末活性炭脫色、壓濾和活性炭柱脫色后,蒸發(fā)濃縮結(jié)晶后得到味精。結(jié)晶后產(chǎn)生的精制母液需要回收利用,頭道母液、二道母液、三道母液均采用上述活性炭粉+炭柱組合脫色這種工藝。根據(jù)統(tǒng)計(jì),每生產(chǎn)一噸味精需要消耗25-30公斤的活性炭粉,折合人民幣240元以上。 由于炭粉的使用,造成生產(chǎn)環(huán)境較差;還有大量的使用后的廢炭渣需要處理(按一個(gè)中等生產(chǎn)規(guī)模廠家年產(chǎn)3萬(wàn)噸味精產(chǎn)量計(jì)算,每年炭渣量達(dá)到近千噸),十分不利于清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)?,F(xiàn)有味精精制母液脫色工藝的不足之處主要有(1)、全年僅活性炭所消耗的木材資源數(shù)量巨大;(2)、由于活性炭脫色對(duì)溫度要求較高,通常在50°C左右脫色效果最佳,故在操作中需蒸汽加熱,需要消耗大量的蒸汽,每噸味精產(chǎn)品由此需用的蒸汽為0. 3噸;(3)、因壓濾中需考慮濾速,故必須對(duì)脫色液加水進(jìn)行稀釋,使料液適當(dāng)降低濃度, 避免壓濾不暢。由此稀釋壓濾的工藝使?jié)饪s時(shí)使用的蒸汽量大大增加,導(dǎo)致能源浪費(fèi)更多。 根據(jù)統(tǒng)計(jì),由此每噸味精消耗的蒸汽約為0. 2噸,多消耗的水為0. 3噸;(4)、由于在操作中加入粉末活性炭,后續(xù)工段需要壓濾機(jī)過(guò)濾去除,不但產(chǎn)生廢渣,使工作環(huán)境較為惡劣,且操作人員的身體健康亦受影響;(5)、由于粉末活性炭對(duì)谷氨酸鈉有吸附作用,所以味精精制收率比較低。為了提高收率,要對(duì)吸附飽和的粉炭進(jìn)行水洗,一般每噸粉炭消耗10噸洗水量。這部分洗水回用到頭道母液作為工藝用水,在水資源循環(huán)利用的同時(shí)帶入了較多粉炭上洗下來(lái)的黑色色素,又加重了脫色工序的工作負(fù)荷。同時(shí)因洗水的加入使后道濃縮工序使用的蒸汽量大大增加,導(dǎo)致能源浪費(fèi)更多。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種膜法味精精制母液脫色的工藝,能夠?qū)ξ毒颇敢褐械亩滥敢河行нM(jìn)行脫色,以替代現(xiàn)有味精生產(chǎn)中二道母液的粉炭脫色工藝。為此,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案它對(duì)味精精制母液中的二道母液依次進(jìn)行如下步驟處理1)、調(diào)節(jié)控制二道母液溫度在5 45°C ;2)、調(diào)節(jié)控制二道母液波美度在20 30度;3)、經(jīng)步驟1)和2)處理后的二道母液經(jīng)保安濾器去除大顆粒物;
      4)、經(jīng)步驟3)處理后的二道母液進(jìn)入納米膜系統(tǒng)脫色處理,處理后的脫色液直接進(jìn)入后道味精生產(chǎn)的炭柱脫色工序,濃縮液回至料液箱繼續(xù)循環(huán)進(jìn)行步驟3) 4)的處理。在采用上述技術(shù)方案的基礎(chǔ)上,本發(fā)明還可采用以下進(jìn)一步的技術(shù)方案在步驟1)中對(duì)二道母液進(jìn)行降溫處理,冷卻到20°C 40°C。在步驟3)之前對(duì)二道母液進(jìn)行前期處理至下述指標(biāo)波美度為23 24,電導(dǎo)率為150000 350000 μ s/cm左右,透光率為45 % 55 %,谷氨酸鈉的質(zhì)量百分比含量為 28% 34%。納米膜系統(tǒng)中采用的膜組件為卷式復(fù)合膜組件,膜材料選自聚酰胺(PA)、磺化聚苯醚(S-PPO)、磺化聚砜(S-PS)、聚苯并咪唑(PBI)、交聯(lián)芳香族聚酰胺(PA)。一批二道母液處理完成后,加水洗濾,以提高味精精制母液的得率。當(dāng)一批料液被濃縮至8 10倍后,對(duì)濃縮液再加1 2倍的水來(lái)洗濾分離。本發(fā)明工藝具有以下特點(diǎn)1、目前味精行業(yè)面臨成本和環(huán)保的巨大壓力,作為味精工業(yè)中精制母液的處理始終是各廠家的棘手難題。國(guó)內(nèi)大部分廠家采用的傳統(tǒng)工藝處理勞動(dòng)強(qiáng)度高,對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重,對(duì)設(shè)備要求高,收率也偏低。膜技術(shù)是一種新興的分離技術(shù),具有節(jié)能、安全、閉路、清潔、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn)。納米膜技術(shù)作為膜分離技術(shù)中的一種,經(jīng)過(guò)小試和中試驗(yàn)證,用于二道母液脫色具有非常優(yōu)越的效果。2、味精精制生產(chǎn)中,色素是影響味精品質(zhì)的關(guān)鍵之一,這些色素以焦糖色素和美拉德色素為主。傳統(tǒng)工藝中一般采用粉末活性炭、活性炭炭柱以及樹(shù)脂等進(jìn)行吸附脫色, 但對(duì)于色度較深的味精精制母液的脫色效果不理想,影響了味精的外觀品質(zhì),且味精母液循環(huán)次數(shù)少,嚴(yán)重影響了味精的精制收率。焦糖色素和美拉德色素的分子量主要分布在 1000 9000的范圍,活性炭和樹(shù)脂對(duì)它們的脫色效率較低。但是,納米膜可以截留相對(duì)分子質(zhì)量為600以上的色素分子,故可應(yīng)用納米膜技術(shù)對(duì)味精精制母液進(jìn)行高效脫色。3、味精精制母液中,頭道母液和三道母液因成分復(fù)雜、廢水量大等原因不適合直接用納米膜處理。二道母液經(jīng)本發(fā)明工藝處理后,各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于粉炭脫色工藝。脫色液符合味精生產(chǎn)后續(xù)工藝的要求。同時(shí),革除了二道母液脫色粉炭的使用,使該道脫色工序的生產(chǎn)成本大為降低。4、本發(fā)明所確定的料液脫色、濃縮和洗濾工藝,經(jīng)小試和中試驗(yàn)證,料液先脫色、 濃縮分離8 10倍,再洗濾分離1 2倍,耗電量、耗水量最經(jīng)濟(jì),并且能夠?qū)饪s液中的有效成份最大限度地提取出來(lái),最終產(chǎn)水上,色度基本提高了 30度,谷氨酸鈉的質(zhì)量百分比含量為26 %左右,損失率控制在3. 0 %以內(nèi)。5、本發(fā)明工藝還具有運(yùn)行安全、可靠;操作維護(hù)簡(jiǎn)便;設(shè)備占地面積小等特點(diǎn)。本發(fā)明還具有以下突出的技術(shù)效果1、采用本發(fā)明工藝替代傳統(tǒng)粉炭脫色工藝,減少了粉末活性炭和蒸汽的使用量, 節(jié)約了能耗。據(jù)初步估計(jì),每噸味精的精制成本由此可降低240元左右,以一家年產(chǎn)3萬(wàn)噸味精的中型廠家計(jì)算,每年可減少粉末活性 炭使用量600噸,減少蒸汽消耗近2萬(wàn)噸(折合節(jié)省煤耗3000噸),從而節(jié)省生產(chǎn)成本720萬(wàn)元。(按目前粉炭8000元/噸,燃煤800元 /噸估算)2、本發(fā)明工藝,可在全國(guó)味精行業(yè)進(jìn)行推廣,全國(guó)2007年味精產(chǎn)量以150萬(wàn)噸計(jì),每年可減少粉末活性炭使用量3萬(wàn)噸,減少蒸汽消耗近100萬(wàn)噸(折合節(jié)省煤耗15萬(wàn)噸), 由以上兩項(xiàng)的成本節(jié)省,可為味精行業(yè)創(chuàng)造3. 6億元的效益。3、本發(fā)明工藝符合國(guó)家大力發(fā)展的清潔生產(chǎn)要求,減少了因大量使用粉末活性炭而產(chǎn)生的廢渣排放量,降低了廢渣處理費(fèi)用,并解決了廢渣的難處理問(wèn)題。4、采用本發(fā)明工藝處理后的味精精制母液的脫色液,懸浮雜質(zhì)和大分子雜質(zhì)等含量大大低于粉炭脫色液,因此后續(xù)工藝一炭柱的工作運(yùn)行負(fù)荷大大降低,其清洗周期延長(zhǎng)一倍以上,清洗產(chǎn)生的廢水量大大減少,以一家年產(chǎn)3萬(wàn)噸味精的中型廠家計(jì)算,每年節(jié)約炭柱的清洗費(fèi)用10萬(wàn)元以上。5、采用本發(fā)明工藝替代味精二道母液粉末活性炭脫色工藝,脫色液的透光率比粉炭脫色液提高10% -20%,大大提高了味精結(jié)晶的品質(zhì)。6、粉炭脫色工藝產(chǎn)生的廢水治理難度較大,費(fèi)用高,且廢水中有用物質(zhì)得不到利用,造成資源的浪費(fèi),束縛了味精行業(yè)自身健康發(fā)展。采用本發(fā)明工藝替代味精二道母液粉末活性炭脫色工藝,可以減少味精有效成份的流失,減少?gòu)U水產(chǎn)生量,從而降低廢水的治理難度,有利于味精行業(yè)良性發(fā)展。7、采用本發(fā)明工藝替代粉末活性炭脫色工藝,改善了味精生產(chǎn)車間的環(huán)境,給工人營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。


      圖1為國(guó)內(nèi)味精精制母液脫色的現(xiàn)有生產(chǎn)工藝示意圖。圖2為本發(fā)明的工藝流程圖。
      具體實(shí)施例方式參照附圖2。1、將味精精制生產(chǎn)過(guò)程中的二道母液(簡(jiǎn)稱料液)轉(zhuǎn)移到料液箱內(nèi),因料液濃度較高,波美度為28 30,需要用純水進(jìn)行稀釋處理,達(dá)到以下指標(biāo)波美度為23 24 ;電導(dǎo)率為150000 350000μ s/cm左右;透光率為45% 55%,谷氨酸鈉的質(zhì)量百分比含量為 28% 34%。2、因料液溫度較高,達(dá)60°C,需要進(jìn)行降溫處理,采用自然冷卻或換熱器冷卻方式,冷卻到5 45°C,最佳為冷卻到20°C 40°C。3、將稀釋、降溫后的料液用增壓泵打進(jìn)保安濾器,去除直徑大于5 μ m的大顆粒物質(zhì)。4、料液經(jīng)保安濾器過(guò)濾后,用高壓泵打進(jìn)納米膜脫色系統(tǒng),進(jìn)行脫色和濃縮處理。 收集透過(guò)液至味精生產(chǎn)流程中的脫色液箱,進(jìn)入味精生產(chǎn)流程中的炭柱脫色工序,濃縮液回到料液箱。 5、一批料液脫色處理并濃縮至8 10倍后,在料液箱內(nèi)加水洗濾,以提高味精精制母液的得率。加水洗濾時(shí)采用間歇水洗操作,控制洗濾加水量與產(chǎn)水量保持一致。所述一批料液是指在本發(fā)明工藝的處理前,在料液箱容積范圍內(nèi)的加裝料液。6、料液脫色、濃縮、洗濾的運(yùn)行工藝為料液先脫色、濃縮分離,待濃縮8 10倍后,對(duì)濃縮液再加1 2倍的水來(lái)洗濾分離,以取得最佳的處理效果。
      上述實(shí)施例的數(shù)值范圍及各具體選擇是建立在充分中試基礎(chǔ)上的優(yōu)選方案,在保證處理效果的前提下,味精精制母液脫色處理最經(jīng)濟(jì)最有效率。

      采用納米膜技術(shù)實(shí)施味精精制母液脫色清潔生產(chǎn),一方面通過(guò)資源的充分利用, 可為味精生產(chǎn)廠節(jié)省能源、降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面,還可形成數(shù)以億計(jì)的納米膜系統(tǒng)工程銷售額。若在整個(gè)發(fā)酵行業(yè)進(jìn)行推廣,其經(jīng)濟(jì)效益將更加明顯。本發(fā)明工藝可為推廣膜分離技術(shù)在味精行業(yè)、發(fā)酵行業(yè)及其它氨基酸生產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)用打下基礎(chǔ),推廣應(yīng)用前景十分廣闊。
      權(quán)利要求
      1.一種膜法味精精制母液脫色的工藝,其特征在于它對(duì)味精精制母液中的二道母液依次進(jìn)行如下步驟處理1)、調(diào)節(jié)控制二道母液溫度在5 45°C;2)、調(diào)節(jié)控制二道母液波美度在20 30度;3)、經(jīng)步驟1)和2)處理后的二道母液經(jīng)保安濾器去除大顆粒物;4)、經(jīng)步驟3)處理后的二道母液進(jìn)入納米膜系統(tǒng)脫色處理,處理后的脫色液直接進(jìn)入后道的味精生產(chǎn)炭柱脫色工序,濃縮液回至料液箱繼續(xù)循環(huán)進(jìn)行步驟3) 4)的處理。
      2.如權(quán)利要求1所述的一種膜法味精精制母液脫色的工藝,其特征在于在步驟1)中對(duì)二道母液進(jìn)行降溫處理,冷卻到20°C 40°C。
      3.如權(quán)利要求1所述的一種膜法味精精制母液脫色的工藝,其特征在于在步驟 3)之前對(duì)二道母液進(jìn)行前期處理至下述指標(biāo)波美度為23 24,電導(dǎo)率為150000 350000 μ s/cm左右,透光率為45% 55%,谷氨酸鈉的質(zhì)量百分比含量為28% 34%。
      4.如權(quán)利要求1所述的一種膜法味精精制母液脫色的工藝,其特征在于納米膜系統(tǒng)中采用的膜組件為卷式復(fù)合膜組件,膜材料選自聚酰胺、磺化聚苯醚、磺化聚砜、聚苯并咪唑、交聯(lián)芳香族聚酰胺。
      5.如權(quán)利要求1所述的一種膜法味精精制母液脫色的工藝,其特征在于一批味精精制二道母液處理完成后,加水洗濾,以提高味精精制母液的得率。
      6.如權(quán)利要求1所述的一種膜法味精精制母液脫色的工藝,其特征在于當(dāng)一批料液被濃縮至8 10倍后,對(duì)濃縮液再加1 2倍的水來(lái)洗濾分離。
      全文摘要
      本發(fā)明提供了一種膜法味精精制母液脫色的工藝,它對(duì)味精精制母液中的二道母液依次進(jìn)行如下步驟處理1)調(diào)節(jié)控制二道母液溫度在5~45℃;2)調(diào)節(jié)控制二道母液波美度在20~30度;3)經(jīng)步驟1)和2)處理后的二道母液經(jīng)保安濾器去除大顆粒物;4)經(jīng)步驟3)處理后的二道母液進(jìn)入納米膜系統(tǒng)脫色處理,處理后的脫色液直接進(jìn)入后道味精生產(chǎn)的炭柱脫色工序,濃縮液回至料液箱繼續(xù)循環(huán)進(jìn)行步驟3)~4)的處理。本發(fā)明能夠?qū)ξ毒颇敢褐械亩滥敢河行нM(jìn)行脫色,以替代現(xiàn)有味精生產(chǎn)中二道母液的粉炭脫色工藝。
      文檔編號(hào)A23L1/228GK102166008SQ201110034209
      公開(kāi)日2011年8月31日 申請(qǐng)日期2011年1月31日 優(yōu)先權(quán)日2011年1月31日
      發(fā)明者孫益民, 張亞軍, 樓亞男, 樓永通, 王昊, 田 浩, 程長(zhǎng)平, 許為民, 陳棟 申請(qǐng)人:杭州水處理技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心有限公司, 杭州西湖味精集團(tuán)有限公司
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