專利名稱:提高Purex流程中2A工藝钚濃縮倍數(shù)的方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明屬于核燃料后處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種提高Purex流程中2A工藝钚濃縮倍數(shù)的方法。
背景技術(shù):
在Purex流程中,钚凈化循環(huán)是將經(jīng)過初步分離掉鈾和裂片元素的钚中間產(chǎn)品液 IBP再進(jìn)行萃取分離,進(jìn)一步除去鈾和裂片元素,以便得到較純凈的钚濃縮液。其中2A钚的萃取是將由IBP調(diào)價和調(diào)酸后制成的2AF與萃取劑(30% TBP/煤油)逆流接觸萃取钚,并用洗滌劑2AS除去裂片元素。為滿足钚尾端草酸钚沉淀的钚濃度要求,2AP的钚濃度必須大于10g/L。目前钚純化循環(huán)如采用二甲基羥胺還原的無回流萃取過程,2AF進(jìn)料钚濃度只有1. 58g/L,2A槽必須將濃縮倍數(shù)由3. 5倍提高至7 8倍,才能滿足后續(xù)工藝的要求。國內(nèi)外各后處理廠采用的2A工藝钚濃縮倍數(shù)均不超過3. 5,不能滿足要求。為了解決這個問題,有的后處理廠采用回流萃取或IBP蒸發(fā)濃縮提高2AF钚濃度的方式,但這些方法增加了試劑的消耗量和钚的流失量,甚至還需要增加一個或幾個設(shè)備,且效果不明顯。另外,《中國原子能科學(xué)研究院年報》(2008年)第245頁報道了《中試場钚線工藝臺架試驗(yàn)研究》一文,該文獻(xiàn)提出通過調(diào)整工藝參數(shù)可以使2A工藝的濃縮倍數(shù)達(dá)到7倍或7. 5倍。但是該文獻(xiàn)未給出工藝參數(shù)具體調(diào)整辦法。
發(fā)明內(nèi)容
(一)發(fā)明目的針對現(xiàn)有技術(shù)所存在的缺陷,本發(fā)明旨在提供一種比較簡單的提高钚濃縮液濃縮倍數(shù)的方法。( 二 )技術(shù)方案為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案。一種提高Purex流程中2A工藝钚濃縮倍數(shù)的方法,是將由IBP調(diào)價和調(diào)酸后制成的2AF與萃取劑30% TBP/煤油逆流接觸萃取钚,并用洗滌劑2AS除去裂片元素,關(guān)鍵在于, 提高 2AF 進(jìn)料酸度為 3. 8-5mol/L,流比 2AF 2AX 2AS 為 7-8 1 0.4-0.5。(三)發(fā)明效果本發(fā)明所提供的技術(shù)方案,通過提高2AF的進(jìn)料酸度,控制2AS流量,無需IBP蒸發(fā)濃縮或2BP回流即可使2AP的钚濃度達(dá)到10g/L以上。原因是隨著硝酸濃度的升高,四價钚和硝酸根形成不易被30% TBP/煤油萃取的六硝酸钚絡(luò)陰離子Pu(NO3)62-,與硝酸钚 Pu(NO3)4達(dá)到平衡, Pu (NO3) 4 -"“- Pu (NO3) -"“- Pu (NO3) 62- 但是當(dāng)硝酸濃度為5mol/l時,其份額僅占4%,隨著Pu (NO3)4的萃取,Pu (NO3)62-向 Pu(NO3)4方向移動,Pu(NO3)4被連續(xù)萃取,使Pu(NO3)4的分配系數(shù)增大。在特定的控制條件
3下,可提高钚的濃縮倍數(shù)。另外,通過提高酸度的方法,比較巧妙的解決了一個Purex流程中的一個關(guān)鍵技術(shù),技術(shù)上具有較大進(jìn)步。方法看似很簡單,其實(shí)不然。它不僅減少了試劑的消耗量和钚的流失量,還減少了幾個設(shè)備,這對后處理廠來講,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。
圖IPurex流程中2A工藝示意圖。
具體實(shí)施例方式下面結(jié)合附圖對本發(fā)明內(nèi)容作進(jìn)一步闡述。實(shí)施例1如圖1所示,當(dāng)2AF钚濃度為1. 60g/L,鈾濃度0. 9g/L,酸度4. 7mol/L,萃取劑30 % TBP/煤油,洗滌劑lmol/L硝酸,8級萃取7級洗滌,流比2AF 2AX 2AS = 8 1 0.4, 钚濃度濃縮8倍,钚收率99. 95%。實(shí)施例2如圖1所示,2AF钚濃度為1. 65g/L,鈾濃度1. 14g/L,酸度4. Omol/L,萃取劑30% TBP/煤油,洗滌劑lmol/L硝酸,8級萃取7級洗滌,流比2AF 2AX 2AS = 7 1 0.5, 钚濃度濃縮7. 5倍,钚收率99. 97%。實(shí)施例3如圖1所示,2AF钚濃度為1. 65g/L,鈾濃度1. 14g/L,酸度5. Omol/L,萃取劑30% TBP/煤油,洗滌劑lmol/L硝酸,8級萃取7級洗滌,流比2AF 2AX 2AS = 7 1 0.45, 钚濃度濃縮6. 8倍,钚收率99. 91 %。實(shí)施例4如圖1所示,2AF钚濃度為1. 65g/L,鈾濃度1. 14g/L,酸度3. 8mol/L,萃取劑30% TBP/煤油,洗滌劑lmol/L硝酸,8級萃取7級洗滌,流比2AF 2AX 2AS = 7 1 0.45, 钚濃度濃縮6倍,钚收率99. 78%。
權(quán)利要求
1.一種提高Purex流程中2A工藝钚濃縮倍數(shù)的方法,是將由IBP調(diào)價和調(diào)酸后制成的2AF與萃取劑30% TBP/煤油逆流接觸萃取钚,并用洗滌劑2AS除去裂片元素,其特征在于提高 2AF 進(jìn)料酸度為 3. 8-5mol/L,流比 2AF 2AX 2AS 為 7-8 1 0.4-0.5。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的提高Purex流程中2A工藝钚濃縮倍數(shù)的方法,其特征在于 所述的2AF進(jìn)料酸度為4. 0-4. 7mol/L。
全文摘要
本發(fā)明屬于核燃料后處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種提高Purex流程中2A工藝钚濃縮倍數(shù)的方法。該方法提高2AF進(jìn)料酸度為3.8-5mol/L,流比2AF∶2AX∶2AS為7-8∶1∶0.4-0.5。通過該方法可使2AP的钚濃度達(dá)到10g/L以上。
文檔編號C22B3/26GK102206753SQ20111008158
公開日2011年10月5日 申請日期2011年4月1日 優(yōu)先權(quán)日2011年4月1日
發(fā)明者蘭天, 劉協(xié)春, 葉國安, 張虎, 李高亮, 楊賀, 羅方祥, 肖松濤 申請人:中國原子能科學(xué)研究院