国产精品1024永久观看,大尺度欧美暖暖视频在线观看,亚洲宅男精品一区在线观看,欧美日韩一区二区三区视频,2021中文字幕在线观看

  • <option id="fbvk0"></option>
    1. <rt id="fbvk0"><tr id="fbvk0"></tr></rt>
      <center id="fbvk0"><optgroup id="fbvk0"></optgroup></center>
      <center id="fbvk0"></center>

      <li id="fbvk0"><abbr id="fbvk0"><dl id="fbvk0"></dl></abbr></li>

      一種超低碳鋼的生產(chǎn)方法

      文檔序號(hào):3331769閱讀:513來(lái)源:國(guó)知局
      專利名稱:一種超低碳鋼的生產(chǎn)方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明屬于冶煉エ藝技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及ー種超低碳鋼的生產(chǎn)方法。
      背景技術(shù)
      超低碳鋼是指鋼中碳含量在O. 01%以下的鋼種。碳是傳統(tǒng)的、也是最經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)化元素,鋼中的碳通過(guò)固溶強(qiáng)化來(lái)提高鋼的強(qiáng)度。但是,鋼中碳含量的増加,軋后鋼板的延展性及深沖性能會(huì)大大降低。隨著工業(yè)需求的發(fā)展,相應(yīng)采用了超低碳微合金化成分設(shè)計(jì)體系,既滿足了鋼種強(qiáng)度性能方面的要求,同時(shí)也可滿足其他方面的要求。目前,超低碳鋼冶煉大多采用轉(zhuǎn)爐冶煉-RH(真空循環(huán)脫氣爐)真空處理-連鑄這ーエ藝路線。此エ藝路線的最大難點(diǎn)是溫度控制以及頂渣的有效改質(zhì),因此要求轉(zhuǎn)爐出鋼要有較高的溫度。由于吹煉時(shí)間長(zhǎng),鋼水過(guò)氧化嚴(yán)重,直接影響了轉(zhuǎn)爐的壽命,且在后續(xù)エ藝中溫度波動(dòng)較大,澆注溫度難以保證。另外,此路線中對(duì)鋼包頂渣改質(zhì)困難。現(xiàn)行的改質(zhì) 方法是向鋼水罐頂渣中加入改質(zhì)劑,通過(guò)對(duì)鋼水進(jìn)行底吹氬氣的方法提供動(dòng)力學(xué)條件。但這樣做亦存在一定弊端,如在真空精煉后改質(zhì),將造成精煉后的鋼水的氧化;如在真空精煉前改質(zhì),由于鋼水含氧量高,頂渣改質(zhì)劑與鋼水中的氧發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致改制效果較差。而如果不改質(zhì),則在澆注過(guò)程中,高氧化性的頂渣將對(duì)鋼水造成二次污染。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明g在提供ー種超低碳鋼的生產(chǎn)方法,通過(guò)對(duì)頂渣的合理改質(zhì),降低頂渣中的FeO含量,有效解決溫度控制難的問(wèn)題,避免水口堵塞,實(shí)現(xiàn)鋼水的連續(xù)多爐澆注,提高鋼水質(zhì)量,生產(chǎn)高純凈度的超低碳鋼。為此,本發(fā)明所采取的解決方案是
      ー種超低碳鋼的生產(chǎn)方法,其特征在于,具體生產(chǎn)方法及步驟為
      1、鐵水預(yù)處理采用噴吹法脫硫,脫硫后進(jìn)行扒渣處理,控制脫硫后鐵水中的[S]的質(zhì)量百分比含量在O. 002-0. 004% ;
      2、轉(zhuǎn)爐冶煉采用260噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,先加廢鋼后兌鐵水,轉(zhuǎn)爐冶煉吹氧時(shí)間控制在18-25min,冶煉周期為40-42 min ;冶煉過(guò)程中全程底吹氬氣,供氣強(qiáng)度為O. 04-0. 07m3/min-t ;頂吹氧槍采用高一低一低的槍位變化操作制度;控制轉(zhuǎn)爐入爐渣料白灰中Sg O. 05wt% ;轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]的質(zhì)量百分比含量控制在O. 03-0. 05%,終點(diǎn)溫度在1700-1720°C,終點(diǎn)氧活度為600-900ppm ;出鋼采用擋渣操作,出鋼過(guò)程中加入白灰小粒,噸鋼加入量為3_8kg,出鋼后對(duì)鋼包頂渣進(jìn)行改質(zhì)處理;
      3、RH真空處理RH搬入加入頂渣改質(zhì)劑,RH真空處理過(guò)程采用自然脫碳模式對(duì)鋼中的碳含量進(jìn)行控制,脫碳結(jié)束后碳含量控制在14 ppm以下,然后采用鋁脫氧,脫氧結(jié)束后鋼液中酸溶鋁含量控制在O. 01-0. 03 wt%,破空,向頂渣內(nèi)投入鋁粒和頂渣改質(zhì)劑,吹氬攪拌l-5min,后重新抽真空,凈循環(huán)2_10 min,破空搬出;
      4、連鑄澆注過(guò)程中采用無(wú)碳覆蓋劑、無(wú)碳保護(hù)渣,防止?jié)沧⑦^(guò)程增碳;連鑄過(guò)程采用全程保護(hù)澆注,控制鋼水增氮量< 2ppm。本發(fā)明的有益效果為
      I、由于本發(fā)明在出鋼過(guò)程中加入白灰并使其充分熔化,從而可有效減少傳輸過(guò)程中的溫降,降低后續(xù)RH精煉處理過(guò)程吹氧升溫的比率,既節(jié)省能源,又可相對(duì)縮短精煉時(shí)間。2、由于本發(fā)明在RH精煉處理過(guò)程采用兩次破空操作,可有效保證頂渣改質(zhì)效果,將頂渣中FeO含量降至4%以下,成功解決了水口堵塞的問(wèn)題,提高超低碳鋼的可澆注性,并實(shí)現(xiàn)了多爐連澆。 本發(fā)明適用于生產(chǎn)高純凈度的超低碳鋼。
      具體實(shí)施例方式下面以板坯為例對(duì)本發(fā)明加以具體說(shuō)明。其エ藝路線為鐵水預(yù)處理ー轉(zhuǎn)爐冶煉ー RH真空處理ー板坯連鑄。實(shí)施例I :
      I、鐵水預(yù)處理采用噴吹法脫硫,脫硫后進(jìn)行扒渣處理,保證扒渣效果??刂泼摿蚝箬F水中硫含量,將[S]的質(zhì)量百分比含量控制在O. 0025%。2、轉(zhuǎn)爐冶煉采用260噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,先加廢鋼后兌鐵水;
      轉(zhuǎn)爐冶煉吹氧時(shí)間控制在22min,冶煉周期為40 min ;
      冶煉過(guò)程中全程底吹氬氣,供氣強(qiáng)度為O. 05m3/min · t ;
      頂吹氧槍采用高一低一低的槍位變化操作制度;
      控制轉(zhuǎn)爐入爐渣料白灰質(zhì)量,使入爐渣料白灰中S < O. 05 wt% ;
      轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]的質(zhì)量百分比含量控制在O. 05%,終點(diǎn)溫度控制在1720°C,終點(diǎn)氧活度750ppm ;
      出鋼不脫氧,采用擋渣操作,出鋼過(guò)程中加入白灰小粒,噸鋼加入量為5kg,出鋼后對(duì)鋼包頂渣進(jìn)行改質(zhì)處理。3、RH真空處理RH搬入加入頂渣改質(zhì)劑,RH真空處理過(guò)程采用自然脫碳模式對(duì)鋼中的碳含量進(jìn)行控制,脫碳結(jié)束后碳含量控制在14 ppm,然后采用鋁脫氧,脫氧結(jié)束后鋼液中酸溶鋁含量控制在O. 03 wt%,破空,向頂渣內(nèi)投入鋁粒和頂渣改質(zhì)劑,吹氬攪拌3min,后重新抽真空,凈循環(huán)8 min,破空搬出。4、連鑄澆注過(guò)程中采用無(wú)碳覆蓋劑和無(wú)碳保護(hù)渣,防止?jié)沧⑦^(guò)程增碳;連鑄過(guò)程采用全程保護(hù)澆注,鋼水增氮量控制在I. 2ppm。同吋,澆注過(guò)程中根據(jù)板坯斷面控制合理的拉速。實(shí)施例2
      I、鐵水預(yù)處理采用噴吹法脫硫,脫硫后進(jìn)行扒渣處理,保證扒渣效果??刂泼摿蚝箬F水中硫含量,將[S]的質(zhì)量百分比含量控制在O. 004%。2、轉(zhuǎn)爐冶煉采用260噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,先加廢鋼后兌鐵水;
      轉(zhuǎn)爐冶煉吹氧時(shí)間控制在19min,冶煉周期為42 min ;
      冶煉過(guò)程中全程底吹氬氣,供氣強(qiáng)度為O. 07m3/min · t ;
      頂吹氧槍采用高一低一低的槍位變化操作制度;
      控制轉(zhuǎn)爐入爐渣料白灰質(zhì)量,使入爐渣料白灰中S < O. 05 wt% ;轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[c]的質(zhì)量百分比含量控制在O. 04%,終點(diǎn)溫度控制在1700°C,終點(diǎn)氧活度850ppm ;
      出鋼不脫氧,采用擋渣操作,出鋼過(guò)程中加入白灰小粒,噸鋼加入量為6. 5kg,出鋼后對(duì)鋼包頂渣進(jìn)行改質(zhì)處理。3、RH真空處理RH搬入加入頂渣改質(zhì)劑;RH真空處理過(guò)程采用自然脫碳模式對(duì)鋼中的碳含量進(jìn)行控制,脫碳結(jié)束后碳含量控制在10 ppm ;然后采用鋁脫氧,脫氧結(jié)束后鋼液中酸溶鋁含量控制在O. 01wt%,破空,向頂渣內(nèi)投入鋁粒和頂渣改質(zhì)劑;吹氬攪拌5min,后重新抽真空,凈循環(huán)5 min,破空搬出。4、連鑄澆注過(guò)程中采用無(wú)碳覆蓋劑和無(wú)碳保護(hù)渣,防止?jié)沧⑦^(guò)程增碳;連鑄過(guò)程采用全程保護(hù)澆注,鋼水增氮量控制在I. Sppm0同吋,澆注過(guò)程中根據(jù)板坯斷面控制合理的拉速。
      權(quán)利要求
      1.ー種超低碳鋼的生產(chǎn)方法,其特征在于,具體生產(chǎn)方法及步驟為 (1)、鐵水預(yù)處理采用噴吹法脫硫,脫硫后進(jìn)行扒渣處理,控制脫硫后鐵水中的[S]的質(zhì)量百分比含量在O. 002-0. 004% ; (2)、轉(zhuǎn)爐冶煉采用260噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,先加廢鋼后兌鐵水,轉(zhuǎn)爐冶煉吹氧時(shí)間控制在18-25min,冶煉周期為40-42 min ;冶煉過(guò)程中全程底吹氬氣,供氣強(qiáng)度為O. 04-0. 07m3/min-t ;頂吹氧槍采用高一低一低的槍位變化操作制度;控制轉(zhuǎn)爐入爐渣料白灰中Sg O. 05wt% ;轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]的質(zhì)量百分比含量控制在O. 03-0. 05%,終點(diǎn)溫度在1700-1720°C,終點(diǎn)氧活度為600-900ppm ;出鋼采用擋渣操作,出鋼過(guò)程中加入白灰小粒,噸鋼加入量為3_8kg,出鋼后對(duì)鋼包頂渣進(jìn)行改質(zhì)處理; (3)、RH真空處理RH搬入加入頂渣改質(zhì)劑,RH真空處理過(guò)程采用自然脫碳模式對(duì)鋼中的碳含量進(jìn)行控制,脫碳結(jié)束后碳含量控制在14 ppm以下,然后采用鋁脫氧,脫氧結(jié)束后鋼液中酸溶鋁含量控制在O. 01-0. 03 wt%,破空,向頂渣內(nèi)投入鋁粒和頂渣改質(zhì)劑,吹氬攪拌l-5min,后重新抽真空,凈循環(huán)2-10 min,破空搬出; (4)、連鑄澆注過(guò)程中采用無(wú)碳覆蓋劑、無(wú)碳保護(hù)渣,防止?jié)沧⑦^(guò)程增碳;連鑄過(guò)程采用全程保護(hù)澆注,控制鋼水增氮量< 2ppm。
      全文摘要
      本發(fā)明提供一種超低碳鋼的生產(chǎn)方法,鐵水采用噴吹法脫硫并扒渣,控制轉(zhuǎn)爐吹氧時(shí)間及冶煉周期,全程底吹氬氣,控制渣料白灰中S含量、轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]含量以及終點(diǎn)溫度、終點(diǎn)氧活度,出鋼過(guò)程加入白灰,出鋼后對(duì)鋼包頂渣進(jìn)行改質(zhì);RH采用自然脫碳控制碳含量,脫氧結(jié)束后鋼液中Als在0.03%以下,破空,向頂渣內(nèi)投入鋁粒和頂渣改質(zhì)劑,吹氬攪拌后重新抽真空,凈循環(huán)2-10min;連鑄全程保護(hù)澆注,控制鋼水增氮量<2ppm。本發(fā)明可有效減少傳送過(guò)程溫降,降低后續(xù)RH精煉處理吹氧升溫的比率,節(jié)省能源,縮短精煉時(shí)間。并可有效保證頂渣改質(zhì)效果,避免水口堵塞,實(shí)現(xiàn)多爐連澆。尤其適用于生產(chǎn)高純凈度的超低碳鋼。
      文檔編號(hào)C21C5/36GK102719600SQ201210087550
      公開(kāi)日2012年10月10日 申請(qǐng)日期2012年3月29日 優(yōu)先權(quán)日2012年3月29日
      發(fā)明者姚偉智, 張?jiān)? 李鎮(zhèn), 林洋, 梅雪輝, 王曉峰, 臧紹雙, 辛國(guó)強(qiáng), 馬勇 申請(qǐng)人:鞍鋼股份有限公司
      網(wǎng)友詢問(wèn)留言 已有0條留言
      • 還沒(méi)有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!
      1