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      一種新型鋼水脫磷造渣劑的生產(chǎn)方法與流程

      文檔序號(hào):11687820閱讀:387來源:國知局
      一種新型鋼水脫磷造渣劑的生產(chǎn)方法與流程

      本發(fā)明屬于環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種用于生產(chǎn)鋼水脫磷造渣劑的方法。



      背景技術(shù):

      在磷化工過程中,磷礦伴生氟一般以hf和sif4的形式逸出來進(jìn)入氣相或水相,在磷肥產(chǎn)品中以caf、casif6、(nh4)2sif6和nh4f的形式進(jìn)入土壤,對(duì)環(huán)境造成極大危害。料漿法磷銨生產(chǎn)過程中,稀磷酸中的氟以氟硅酸(h2sif6)的形式存在,在加氨中和后,氟大多以(nh4)2sif6和nh4f的形式進(jìn)入磷銨產(chǎn)品,降低了肥料的品質(zhì),不符合今后生產(chǎn)綠色肥料的要求。綜合利用磷礦加工過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品氟硅酸,既有效回收了氟資源,又促進(jìn)了磷肥生產(chǎn)副產(chǎn)物的綜合利用,加快了企業(yè)的產(chǎn)業(yè)多元化進(jìn)程。因此,如何利用磷化工副產(chǎn)的氟資源成為磷肥企業(yè)和氟化工發(fā)展面臨的重大問題。

      轉(zhuǎn)爐除塵灰是轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中采用干法電除塵工藝收集的煙氣粉塵,其含有活性的石灰粉、氧化鐵和少量碳,粒度細(xì),80%以上的粒度為5.0~76.4μm,屬高細(xì)粉狀態(tài)物質(zhì)。目前轉(zhuǎn)爐除塵灰一般作為燒結(jié)原料,但是也存在著鋅富集的難題,因此利用轉(zhuǎn)爐除塵灰作為煉鋼化渣劑是一大應(yīng)用方向。

      現(xiàn)有技術(shù)中,轉(zhuǎn)爐除塵灰用于煉鋼化渣存在著一系列問題:在除塵灰制造冷固球團(tuán)時(shí)成球率較低,粉末率較高;冷固球團(tuán)入爐前周轉(zhuǎn)次數(shù)較多,多次皮帶運(yùn)輸和周轉(zhuǎn),造成冷固球團(tuán)粉末率較高,入爐后很容易冒煙;脫碳爐冶煉半鋼時(shí)的溫度較高,冶煉過程中加入冷固球團(tuán)時(shí)很容易冒煙;由于冷固球團(tuán)成球時(shí)需使用部分粘合劑,入爐時(shí)煙氣中的氫含量容易偏高,而轉(zhuǎn)爐干法電除塵系統(tǒng)對(duì)氫含量比較敏感,如果轉(zhuǎn)爐煙氣中氫含量偏高,則電除塵系統(tǒng)容易產(chǎn)生泄爆,導(dǎo)致系統(tǒng)故障,影響生產(chǎn),因此,不能一次加入過多冷固球團(tuán);再者,由于燒結(jié)礦是經(jīng)過高溫熔化而成球,而冷固球團(tuán)為低溫壓制成球,從化渣效果來看,冷固球團(tuán)不如燒結(jié)礦化渣效果好。

      隨著社會(huì)對(duì)高品質(zhì)鋼種的需求不斷增加和煉鋼技術(shù)的不斷進(jìn)步,雙聯(lián)法煉鋼工藝逐漸在國內(nèi)新建高水平鋼廠實(shí)行。為了提高鋼水的潔凈度,雙聯(lián)法煉鋼工藝將脫磷和脫碳分別在不同的轉(zhuǎn)爐中進(jìn)行。

      當(dāng)前的脫磷劑成分以氧化鈣、氧化鐵和氟化鈣為主。其中氧化鈣來源主要是生石灰,氧化鐵的來源主要是鐵礦石,氟化鈣的主要來源是螢石。天然石灰石和螢石資源均出現(xiàn)了枯竭 的局面。因此,科學(xué)合理地利用工業(yè)廢棄物,并將其用于煉鋼生產(chǎn)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)循環(huán)再生利用具有重要的意義。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種脫磷造渣劑,通過作為固體廢棄物的轉(zhuǎn)爐除塵灰的回收處理,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐除塵灰在鋼鐵企業(yè)內(nèi)部循環(huán)流程中得以資源化利用的目的。

      為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明提供了一種脫磷造渣劑,其以轉(zhuǎn)爐除塵灰、磷化副產(chǎn)品和粘結(jié)劑為原料,粘結(jié)劑優(yōu)選為改性淀粉。所述轉(zhuǎn)爐除塵灰質(zhì)量百分比為72~81%,磷化副產(chǎn)品質(zhì)量百分比為5~12%,改性淀粉粘結(jié)劑質(zhì)量百分比為9~18%。所述脫磷造渣劑的理化指標(biāo)為:全鐵(tfe)含量≥50%,含水率≤2%,單球抗壓強(qiáng)度≥1000n/個(gè)。

      所述氟化鈉的制備步驟為:取經(jīng)脫硅處理后磷化工廢液,加入碳酸鈉固體,碳酸鈉的加入量控制在碳酸鈉與na2sif6的物質(zhì)的量比值為2.4~3.0,加熱到80~105℃,保持?jǐn)嚢?~3小時(shí),攪拌速率為250~460r/min,過濾,將濾液進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶即得到氟化鈉產(chǎn)品。所述氟化鈉的化學(xué)成分為:f:49~54%,na:24~26%,al:15~18%,ca:2~3%,total(c,mg,fe,si,p)<1%。

      作為優(yōu)選,所述脫磷造渣劑還可以添加除塵灰總質(zhì)量20~50%的氧化鐵皮。

      在解決上述技術(shù)問題的同時(shí),本發(fā)明還提供了脫磷造渣劑的生產(chǎn)方法,包含:

      所述的氟化鈉制備后,與所述轉(zhuǎn)爐除塵灰經(jīng)過加濕和消化工序后,再與所述粘結(jié)劑一起經(jīng)過混碾工序,然后高壓成型并進(jìn)行烘干,最后進(jìn)入篩分工序得到所述脫磷造渣劑。

      進(jìn)一步地,所述加濕工序的加水重量為原料重量的8~12%。

      進(jìn)一步地,所述篩分工序選用的振動(dòng)篩篩孔直徑為15~25mm。

      下面對(duì)本脫磷造渣劑的脫磷原理簡述如下:

      脫磷是放熱反應(yīng),故在低溫條件下有利于去磷反應(yīng)的進(jìn)行,而且渣中(feo)愈多,即爐渣氧化性愈強(qiáng),愈有利于磷的氧化。高堿度、高氧化鐵(高氧勢)爐渣有利于去磷,但(cao)和(feo)應(yīng)有一定的比值,才能取得良好效果。

      由于脫磷反應(yīng)始于液態(tài)渣鐵界面,所以應(yīng)該盡量避免鐵液中磷的擴(kuò)散和熔渣中p2o5的擴(kuò)散。因此,鋼水脫磷的有利條件是:高堿度、高氧化鐵(高氧勢)、低溫;增大攪拌強(qiáng)度,促進(jìn)石灰渣化。同時(shí)氟化鈉的加入會(huì)適當(dāng)降低爐渣熔點(diǎn)和黏度,提高鋼水脫磷的效果。

      本發(fā)明所制備的新型脫磷造渣劑充分利用了轉(zhuǎn)爐除塵灰中的鐵元素資源和活性石灰成分,同時(shí)氟化鈉的加入降低了化渣的熔點(diǎn)和黏度,為新型脫磷造渣劑的制備提供了技術(shù)可行性,也節(jié)約了大量的天然石料,提高了二次資源利用的附加值。

      附圖說明

      圖1為本發(fā)明氟化鈉的生產(chǎn)工藝流程圖;

      圖2為本發(fā)明實(shí)施例提供的脫磷造渣劑的生產(chǎn)方法的工藝流程。

      具體實(shí)施例

      以下通過本發(fā)明實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)說明,但不應(yīng)認(rèn)為本發(fā)明方法僅限于下述的實(shí)施方式。

      實(shí)施案例1

      取經(jīng)脫硅處理后磷化工廢液,加入碳酸鈉固體,碳酸鈉的加入量與na2sif6的物質(zhì)的量比值為2.4,加熱至100℃,以260r/min的速率攪拌3小時(shí),過濾,將濾液進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶即得到氟化鈉產(chǎn)品。選用重量百分比75%的轉(zhuǎn)爐干法除塵灰,8%氟化鈉,17%的改性淀粉粘結(jié)劑,另添加除塵灰總質(zhì)量20%的氧化鐵皮制備脫磷造渣劑。氟化鈉產(chǎn)品與所述轉(zhuǎn)爐除塵灰經(jīng)過加濕和消化工序后,與改性淀粉粘結(jié)劑一起經(jīng)過混碾工序,然后高壓成型并進(jìn)行烘干,最后進(jìn)入篩分工序得到所述脫磷造渣劑,其中加濕工序的加水重量為原料重量的8%,篩分工序選用的振動(dòng)篩篩孔直徑為20mm。生產(chǎn)出的脫磷造渣劑的理化技術(shù)指標(biāo)為:tfe含量≥55%,含水率≤1.4%,單球抗壓強(qiáng)度≥1070n/個(gè)。

      對(duì)生產(chǎn)的脫磷造渣劑在300t脫磷轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行使用,并等量替代原來使用的燒結(jié)礦,噸鋼加入量最高為35kg。在同等鐵水溫度和鐵水成分條件下,當(dāng)脫磷造渣劑添加量為10kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.036%降低到0.035%;添加量在20kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.036%降低到0.033%;添加量在高于30kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.035%降低到0.032%。使用這種脫磷造渣劑后,半鋼終點(diǎn)磷含量與等量鐵礦石相比,平均脫磷效果更為明顯。

      采用本發(fā)明實(shí)施例提供的脫磷造渣劑后,增加了初期渣中的feo含量,加快化渣速度,提高白灰熔化率,改善冶煉過程中脫磷效果,大大提高脫磷速率。這種脫磷造渣劑使半鋼終渣堿度由1.88提高到了1.95,化渣效果明顯。

      實(shí)施案例2

      取經(jīng)脫硅處理后磷化工廢液,加入碳酸鈉固體,碳酸鈉的加入量與na2sif6的物質(zhì)的量比值為2.5,加熱至95℃,以280r/min的速率攪拌2.5小時(shí),過濾,將濾液進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶即得到氟化鈉產(chǎn)品。選用重量百分比72%的轉(zhuǎn)爐干法除塵灰,11%氟化鈉,17%的改性淀粉粘結(jié)劑,另添加除塵灰總質(zhì)量28%的氧化鐵皮制備脫磷造渣劑。氟化鈉產(chǎn)品與所述轉(zhuǎn)爐除塵灰經(jīng)過加濕和消化工序后,與改性淀粉粘結(jié)劑一起經(jīng)過混碾工序,然后高壓成型并進(jìn)行烘干,最后進(jìn)入篩分工序得到所述脫磷造渣劑,其中加濕工序的加水重量為原料重量的10%,篩分工 序選用的振動(dòng)篩篩孔直徑為18mm。生產(chǎn)出的脫磷造渣劑的理化技術(shù)指標(biāo)為:tfe含量≥57%,含水率≤1.4%,單球抗壓強(qiáng)度≥1100n/個(gè)。

      對(duì)生產(chǎn)的脫磷造渣劑在300t脫磷轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行使用,并等量替代原來使用的燒結(jié)礦,噸鋼加入量最高為35kg。在同等鐵水溫度和鐵水成分條件下,當(dāng)脫磷造渣劑添加量為10kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.036%降低到0.035%;添加量在20kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.035%降低到0.032%;添加量在高于30kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.035%降低到0.032%。使用這種脫磷造渣劑后,半鋼終點(diǎn)磷含量與等量鐵礦石相比,平均脫磷效果更為明顯。

      采用本發(fā)明實(shí)施例提供的脫磷造渣劑后,增加了初期渣中的feo含量,加快化渣速度,提高白灰熔化率,改善冶煉過程中脫磷效果,大大提高脫磷速率。這種脫磷造渣劑使半鋼終渣堿度由1.87提高到了2.09,化渣效果明顯。

      實(shí)施案例3

      取經(jīng)脫硅處理后磷化工廢液,加入碳酸鈉固體,碳酸鈉的加入量與na2sif6的物質(zhì)的量比值為2.6,加熱至80℃,以300r/min的速率攪拌1.8小時(shí),過濾,將濾液進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶即得到氟化鈉產(chǎn)品。選用重量百分比81%的轉(zhuǎn)爐干法除塵灰,5%氟化鈉,14%的改性淀粉粘結(jié)劑,另添加除塵灰總質(zhì)量40%的氧化鐵皮制備脫磷造渣劑。氟化鈉產(chǎn)品與所述轉(zhuǎn)爐除塵灰經(jīng)過加濕和消化工序后,與改性淀粉粘結(jié)劑一起經(jīng)過混碾工序,然后高壓成型并進(jìn)行烘干,最后進(jìn)入篩分工序得到所述脫磷造渣劑,其中加濕工序的加水重量為原料重量的10%,篩分工序選用的振動(dòng)篩篩孔直徑為25mm。生產(chǎn)出的脫磷造渣劑的理化技術(shù)指標(biāo)為:tfe含量≥68%,含水率≤1.7%,單球抗壓強(qiáng)度≥1150n/個(gè)。

      對(duì)生產(chǎn)的脫磷造渣劑在300t脫磷轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行使用,并等量替代原來使用的燒結(jié)礦,噸鋼加入量最高為35kg。在同等鐵水溫度和鐵水成分條件下,當(dāng)脫磷造渣劑添加量為10kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.036%降低到0.035%;添加量在20kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.035%降低到0.034%;添加量在高于30kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.035%降低到0.032%。使用這種脫磷造渣劑后,半鋼終點(diǎn)磷含量與等量鐵礦石相比,平均脫磷效果更為明顯。

      采用本發(fā)明實(shí)施例提供的脫磷造渣劑后,增加了初期渣中的feo含量,加快化渣速度,提高白灰熔化率,改善冶煉過程中脫磷效果,大大提高脫磷速率。這種脫磷造渣劑使半鋼終渣堿度由1.91提高到了2.16,化渣效果明顯。

      實(shí)施案例4

      取經(jīng)脫硅處理后磷化工廢液,加入碳酸鈉固體,碳酸鈉的加入量與na2sif6的物質(zhì)的量比 值為2.8,加熱至105℃,以400r/min的速率攪拌2小時(shí),過濾,將濾液進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶即得到氟化鈉產(chǎn)品。選用重量百分比77%的轉(zhuǎn)爐干法除塵灰,11%氟化鈉,12%的改性淀粉粘結(jié)劑,另添加除塵灰總質(zhì)量30%的氧化鐵皮制備脫磷造渣劑。氟化鈉產(chǎn)品與所述轉(zhuǎn)爐除塵灰經(jīng)過加濕和消化工序后,與改性淀粉粘結(jié)劑一起經(jīng)過混碾工序,然后高壓成型并進(jìn)行烘干,最后進(jìn)入篩分工序得到所述脫磷造渣劑,其中加濕工序的加水重量為原料重量的9%,篩分工序選用的振動(dòng)篩篩孔直徑為18mm。生產(chǎn)出的脫磷造渣劑的理化技術(shù)指標(biāo)為:tfe含量≥60%,含水率≤1.3%,單球抗壓強(qiáng)度≥1170n/個(gè)。

      對(duì)生產(chǎn)的脫磷造渣劑在300t脫磷轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行使用,并等量替代原來使用的燒結(jié)礦,噸鋼加入量最高為35kg。在同等鐵水溫度和鐵水成分條件下,當(dāng)脫磷造渣劑添加量為10kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.037%降低到0.036%;添加量在20kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.036%降低到0.035%;添加量在高于30kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.035%降低到0.033%。使用這種脫磷造渣劑后,半鋼終點(diǎn)磷含量與等量鐵礦石相比,平均脫磷效果更為明顯。

      采用本發(fā)明實(shí)施例提供的脫磷造渣劑后,增加了初期渣中的feo含量,加快化渣速度,提高白灰熔化率,改善冶煉過程中脫磷效果,大大提高脫磷速率。這種脫磷造渣劑使半鋼終渣堿度由1.89提高到了2.05,化渣效果明顯。

      實(shí)施案例5

      取經(jīng)脫硅處理后磷化工廢液,加入碳酸鈉固體,碳酸鈉的加入量與na2sif6的物質(zhì)的量比值為3.0,加熱至95℃,以460r/min的速率攪拌1.5小時(shí),過濾,將濾液進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶即得到氟化鈉產(chǎn)品。選用重量百分比80%的轉(zhuǎn)爐干法除塵灰,10%氟化鈉,10%的改性淀粉粘結(jié)劑,另添加除塵灰總質(zhì)量45%的氧化鐵皮制備脫磷造渣劑。氟化鈉產(chǎn)品與所述轉(zhuǎn)爐除塵灰經(jīng)過加濕和消化工序后,與改性淀粉粘結(jié)劑一起經(jīng)過混碾工序,然后高壓成型并進(jìn)行烘干,最后進(jìn)入篩分工序得到所述脫磷造渣劑,其中加濕工序的加水重量為原料重量的12%,篩分工序選用的振動(dòng)篩篩孔直徑為23mm。生產(chǎn)出的脫磷造渣劑的理化技術(shù)指標(biāo)為:tfe含量≥65%,含水率≤1.8%,單球抗壓強(qiáng)度≥1120n/個(gè)。

      對(duì)生產(chǎn)的脫磷造渣劑在300t脫磷轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行使用,并等量替代原來使用的燒結(jié)礦,噸鋼加入量最高為35kg。在同等鐵水溫度和鐵水成分條件下,當(dāng)脫磷造渣劑添加量為10kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.037%降低到0.036%;添加量在20kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.036%降低到0.033%;添加量在高于30kg/t鋼時(shí),與使用等量鐵礦石相比,半鋼鋼水磷含量由0.035%降低到0.031%。使用這種脫磷造渣劑后,半鋼終點(diǎn)磷含量與等量鐵礦石相比,平均脫磷效果更為明顯。

      采用本發(fā)明實(shí)施例提供的脫磷造渣劑后,增加了初期渣中的feo含量,加快化渣速度,提高白灰熔化率,改善冶煉過程中脫磷效果,大大提高脫磷速率。這種脫磷造渣劑使半鋼終渣堿度由1.88提高到了2.09,化渣效果明顯。

      最后所應(yīng)說明的是,以上具體實(shí)施方式僅用以說明本發(fā)明的技術(shù)方案而非限制,盡管參照實(shí)例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)說明,本領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,可以對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案進(jìn)行修改或者等同替換,而不脫離本發(fā)明技術(shù)方案的精神和范圍,其均應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的權(quán)利要求范圍當(dāng)中。

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