專利名稱:無煙煤粉在燒結(jié)前的預(yù)處理方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種無煙煤粉在燒結(jié)前的預(yù)處理方法,廣泛用于各種礦石,尤其是鐵礦石的燒結(jié)。
國內(nèi),在燒結(jié)鐵礦采用無煙煤粉作燃料時(shí),無煙煤中因過粉碎存在0~0.5mm粒度的細(xì)粉,這部分燃料由于燃燒速度快,能量不能得到充分利用,燃燒效率低,所以造成這部分燃料的利用率低,能耗大;另外由于煤粉過細(xì),透氣性差,著火點(diǎn)低,熱量分布不均勻,因此影響燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量。
國外,日本研制了一種“燒結(jié)混合料中添加細(xì)焦粉的制粒技術(shù)”(請參看日本“鐵と鋼”1986,No.12,38),日本新日鐵室蘭煉鐵廠由于焦?fàn)t干熄焦設(shè)備投產(chǎn)后,使細(xì)焦粉增加,為在燒結(jié)混合料中使用細(xì)焦粉作燃料,采用轉(zhuǎn)爐粉塵作粘結(jié)劑進(jìn)行制粒,以提高這部分細(xì)焦粉的利用率。
鑒于上述國內(nèi)外情況,本發(fā)明的目的在于研制一種適合我國國情的在燒結(jié)前預(yù)處理無煙煤粉燃料的方法,使之成球以提高無煙煤細(xì)粉的利用率。
為實(shí)現(xiàn)此目的,本發(fā)明采取的技術(shù)措施和產(chǎn)生的積極效果是利用生石灰運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的除塵灰廢料,制成石灰乳作無煙煤粉的粘結(jié)劑來團(tuán)聚過粉碎細(xì)煤使之成球,改善其在燒結(jié)過程中的條件,減慢燃燒速度,使之充分燃燒,提高燃燒效率,提高這部分過細(xì)無煙煤粉的利用率,降低了能耗;同時(shí)因透氣性好了,著火點(diǎn)高了,使熱量分布均勻,從而改善了燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量。
下面結(jié)合實(shí)施例介紹本發(fā)明專利的技術(shù)內(nèi)容。
在鐵礦粉燒結(jié)之前,將混合料中的燃料無煙煤預(yù)先配入濃度為20~40%(重量百分?jǐn)?shù))的石灰乳,二者充分?jǐn)嚢?,混合均勻,然后再配入混合料中作燃料進(jìn)行燒結(jié)。石灰乳是用生石灰運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的除塵灰配水而制成的,加入到無煙煤中的石灰乳,其中生石灰除塵灰量為無煙煤量的3~5%(重量百分?jǐn)?shù))。由于無煙煤中添加了生石灰,必須減少混合料中石灰的配比量,以保證燒結(jié)礦的堿度維持在適宜的范圍內(nèi)。
由于在無煙煤燃料中加入了石灰乳,使無煙煤的濕篩粒度組成發(fā)生了變化,細(xì)粒極大量減少,小于0.5mm粒度級占無煙煤粉的比例大大降低。無煙煤細(xì)粉成球后,使無煙煤的燃燒速度減慢,燃燒效率提高。在配煤比相同的條件下,從燒結(jié)礦的化學(xué)成分看,燒結(jié)礦當(dāng)采用加石灰乳的無煙煤作燃料時(shí),其FeO含量提高了,說明煤的利用率提高了,節(jié)省了能耗。
另外,由于加石灰乳后使無煙煤的粒度組成合理,這樣煤的透氣性變好,著火點(diǎn)變高,燒結(jié)過程中熱量分布得到了改善,所以提高了燒結(jié)礦的質(zhì)量和產(chǎn)量,使成品率、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)和生產(chǎn)率都得到提高。
實(shí)施例鞍鋼燒結(jié)總廠于1990年進(jìn)行了無煙煤粉中加石灰乳的燒結(jié)試驗(yàn)。
選用我國京西產(chǎn)的無煙煤作燒結(jié)混合料中的燃料,其粒度組成中<0.5mm者占42.8%。
選用鞍鋼燒結(jié)總廠生石灰除塵設(shè)備中的除塵灰加水配制成濃度為33%的石灰乳,作為無煙煤粉的粘結(jié)劑。
燒結(jié)混合料的原配方(無煙煤粉中未加石灰乳時(shí)的配方)為弓長嶺磁選精礦 9.6kg
齊大山混合精礦 6kg澳大利亞富礦 2.4kg京西無煙煤粉 1.34kg生石灰 0.96kg菱鎂石粉 0.95kg石灰石 2.4kg返礦 6kg先在1.34kg的京西無煙煤粉內(nèi)加入濃度為33%的石灰乳0.151kg,相當(dāng)于加入生石灰除塵灰0.05kg,使二者充分?jǐn)嚢?,混合均勻后,再加入到燒結(jié)混合料中進(jìn)行燒結(jié)。
使燒結(jié)混合料原配方中的石灰石量由原來的2.4kg減少到2.32kg。燒結(jié)后,經(jīng)檢測燒結(jié)礦的堿度為1.36,正好在1.3~1.45的堿度范圍內(nèi)。
由于在無煙煤粉中加石灰乳之后,使煤粉中<0.5mm者從原來的42.8%減少到5.1%,其顆粒組成得到大大改善。同時(shí)使燒結(jié)技術(shù)指標(biāo)也大大提高燒結(jié)率由原來的82.74%提高到83.14%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由原來的52.67%提高到56%,F(xiàn)eO含量由原來的12.8%提高到13.7%,成品率由原來的65.28%提高到67.62%,生產(chǎn)率由原來的1.764t/m2h提高到1.926t/m2h。而煤耗卻大大減少了由原來的69.4kg/t燒結(jié)礦提高到67kg/t燒結(jié)礦。
不考慮燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量提高的影響,僅從節(jié)煤一項(xiàng),按每年生產(chǎn)500萬t燒結(jié)礦計(jì)算,年經(jīng)濟(jì)效益為217.62萬元(煤的價(jià)格為124元/t)。
權(quán)利要求
1.一種無煙煤粉在燒結(jié)前的預(yù)處理方法,其特征在于無煙煤粉在燒結(jié)前添加濃度為25~40%(重量百分?jǐn)?shù))的石灰乳粘結(jié)劑,經(jīng)充分?jǐn)嚢?,混合均勻,使煤?xì)粉成球后,再作為燒結(jié)混合料的燃料;加入石灰乳中的生石灰量為無煙煤粉量的3~5%(重量百分?jǐn)?shù))。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的無煙煤粉在燒結(jié)前的預(yù)處理方法,其特征在于配制濃度為25~40%(重量百分?jǐn)?shù))的石灰乳時(shí),可采用生石灰運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的除塵灰廢料。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種無煙煤粉在燒結(jié)前的預(yù)處理方法,廣泛用于各種礦石,尤其是鐵礦石的燒結(jié)。本發(fā)明的特點(diǎn)是利用生石灰運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的除塵灰廢料,制成濃度為25~40%的石灰乳作無煙煤粉的粘結(jié)劑,經(jīng)充分?jǐn)嚢?,混合均勻,使煤?xì)粉成球后,再作為燒結(jié)混合料的燃料。這樣,改善了燃燒條件,提高了無煙煤粉的利用率和燃燒效率,降低了煤耗,并且由于透氣性好了,著火點(diǎn)高了,使熱量分布均勻,大大提高了燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量。
文檔編號C22B1/16GK1091156SQ9310152
公開日1994年8月24日 申請日期1993年2月15日 優(yōu)先權(quán)日1993年2月15日
發(fā)明者付金蘭, 孫沖 申請人:鞍山鋼鐵公司, 鞍山鋼鐵公司燒結(jié)總廠