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      氯化亞砜的生產(chǎn)方法與流程

      文檔序號:12053014閱讀:6336來源:國知局

      本發(fā)明屬于化工生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種氯化亞砜的生產(chǎn)方法。



      背景技術(shù):

      ZL95110380.6公布了一種氯化亞砜的制造方法,該方法是將催化合成制得的氯化亞砜經(jīng)冷卻得液態(tài)氯化亞砜粗品打入預(yù)先加入硫磺粉的蒸餾釜內(nèi),經(jīng)過間歇精餾得到液態(tài)氯化亞砜產(chǎn)品。

      根據(jù)文獻(xiàn)介紹在亞硫酰氯的制備過程中,經(jīng)過反應(yīng)器合成的氯化亞砜粗品經(jīng)過冷凝后再進(jìn)行間歇精餾或進(jìn)行兩級精餾塔/三級精餾塔的精餾。

      亞硫酰氯制備過程中反應(yīng)器出來的氣相粗品氯化亞砜經(jīng)冷凝、配硫后液相進(jìn)行精餾,而氣相則循環(huán)套用回反應(yīng)系統(tǒng);同時精餾過程中產(chǎn)生的尾氣經(jīng)冷凝后套用回反應(yīng)系統(tǒng),但是不能夠?qū)⑺械奈矚馊坷淠斐梢欢ㄎ锪蠐p失,沒有冷卻下來的尾氣需要經(jīng)過水吸收、堿吸收處理后排空,工藝相對復(fù)雜且造成物料損耗;同時過多冷凝器的使用使裝置安全性能大大降低;粗品氯化亞砜經(jīng)冷凝后再氣化造成一定的蒸汽消耗,且需要配備相應(yīng)的動力設(shè)備,能耗較高;反應(yīng)器出來的氣相粗品氯化亞砜若直接進(jìn)入精餾塔則增加精餾塔的生產(chǎn)負(fù)荷;氯化亞砜成品中含有0.3%-0.5%的硫酰氯。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      本發(fā)明的目的是提供一種氯化亞砜的生產(chǎn)方法,提高了產(chǎn)品質(zhì)量、提高了產(chǎn)品收率、降低了能耗、提高了精餾塔的處理能力且提高了裝置的安全性。

      本發(fā)明所述的氯化亞砜的生產(chǎn)方法,步驟如下:

      (1)硫磺和氯氣在合成釜中反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣與二氧化硫氣體一起進(jìn)入反應(yīng)器,經(jīng)過反應(yīng)器反應(yīng)生成的粗品氯化亞砜直接以氣態(tài)的形式經(jīng)過吸收塔后進(jìn)入分解器,吸收塔中的液相進(jìn)入接收罐;

      (2)由分解器出來的氣相粗品氯化亞砜進(jìn)入精餾塔,接收罐內(nèi)液相循環(huán)套用回合成釜,精餾塔底產(chǎn)生的重組分循環(huán)套用回合成釜,精餾塔頂氣相經(jīng)冷凝后進(jìn)入回流罐,回流罐中部分液相經(jīng)第一機(jī)泵打至精餾塔打回流,回流罐中剩余液相采出套用回合成釜;

      (3)回流罐中的氣相經(jīng)噴射器進(jìn)入抽空罐后循環(huán)套用回合成釜,精餾塔中部采出合格產(chǎn)品。

      步驟(2)中所述的部分液相與剩余液相的體積比為4-10:1。

      本發(fā)明整個系統(tǒng)壓力在0-1.0MPa之間。

      第二機(jī)泵給抽空罐提供動力。

      本發(fā)明優(yōu)化連續(xù)制備氯化亞砜的工藝,使整個氯化亞砜生產(chǎn)實現(xiàn)了實際意義上的密閉,從真正意義上實現(xiàn)了零排放。

      本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有如下有益效果:

      本發(fā)明氯化亞砜生產(chǎn)是全密閉循環(huán)生產(chǎn),無廢水、廢氣、廢渣排放,產(chǎn)品收率基本達(dá)到100%。本發(fā)明簡化了生產(chǎn)工藝,省去了反應(yīng)出來的粗品氯化亞砜的冷凝、配硫、輕組分套用等工藝;由于氯化亞砜易見水分解成為氯化氫、二氧化硫,本發(fā)明減少了冷凝器的使用,從而降低了氯化亞砜接觸水的概率,降低了因冷凝器泄漏而導(dǎo)致系統(tǒng)超壓、腐蝕、泄漏的概率,大大提高了裝置安全性;同時由于減少冷凝再氣化的過程,大大降低了裝置的能耗;由于合理使用分解器使氯化亞砜成品中的硫酰氯含量降低至0.1%以下;由于采用了吸收塔的方式將粗品氯化亞砜中的輕組分轉(zhuǎn)化為重組分,轉(zhuǎn)化前后壓力降變化較小,易于操作、易于實現(xiàn)自動化且采用塔的方式使得轉(zhuǎn)化更為徹底,同時大大降低了精餾系統(tǒng)的負(fù)荷。

      附圖說明

      圖1是本發(fā)明結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖中:1、合成釜;2、反應(yīng)器;3、吸收塔;4、分解器;5、精餾塔;6、冷凝器;7、回流罐;8、噴射器;9、抽空罐;10、第一機(jī)泵;11、第二機(jī)泵;12、接收罐;13、第三機(jī)泵。

      具體實施方式

      以下結(jié)合實施例對本發(fā)明做進(jìn)一步描述。

      實施例1

      (1)硫磺和氯氣在合成釜中反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣與二氧化硫氣體一起進(jìn)入反應(yīng)器,經(jīng)過反應(yīng)器反應(yīng)生成的粗品氯化亞砜直接以氣態(tài)的形式經(jīng)過吸收塔后進(jìn)入分解器,吸收塔中的液相進(jìn)入接收罐;

      (2)由分解器出來的氣相粗品氯化亞砜進(jìn)入精餾塔,接收罐內(nèi)液相循環(huán)套用回合成釜,精餾塔底產(chǎn)生的重組分循環(huán)套用回合成釜,精餾塔頂氣相經(jīng)冷凝后進(jìn)入回流罐,回流罐中部分液相經(jīng)第一機(jī)泵打至精餾塔打回流,回流罐中剩余液相采出套用回合成釜;部分液相與剩余液相的體積比為8:1;

      (3)回流罐中的氣相經(jīng)噴射器進(jìn)入抽空罐后循環(huán)套用回合成釜,精餾塔中部采出合格產(chǎn)品。

      實施例2

      (1)硫磺和氯氣在合成釜中反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣與二氧化硫氣體一起進(jìn)入反應(yīng)器,經(jīng)過反應(yīng)器反應(yīng)生成的粗品氯化亞砜直接以氣態(tài)的形式經(jīng)過吸收塔后進(jìn)入分解器,吸收塔中的液相進(jìn)入接收罐;

      (2)由分解器出來的氣相粗品氯化亞砜進(jìn)入精餾塔,接收罐內(nèi)液相循環(huán)套用回合成釜,精餾塔底產(chǎn)生的重組分循環(huán)套用回合成釜,精餾塔頂氣相經(jīng)冷凝后進(jìn)入回流罐,回流罐中部分液相經(jīng)第一機(jī)泵打至精餾塔打回流,回流罐中剩余液相采出套用回合成釜;部分液相與剩余液相的體積比為10:1;

      (3)回流罐中的氣相經(jīng)噴射器進(jìn)入抽空罐后循環(huán)套用回合成釜,精餾塔中部采出合格產(chǎn)品。

      實施例3

      (1)硫磺和氯氣在合成釜中反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣與二氧化硫氣體一起進(jìn)入反應(yīng)器,經(jīng)過反應(yīng)器反應(yīng)生成的粗品氯化亞砜直接以氣態(tài)的形式經(jīng)過吸收塔后進(jìn)入分解器,吸收塔中的液相進(jìn)入接收罐;

      (2)由分解器出來的氣相粗品氯化亞砜進(jìn)入精餾塔,接收罐內(nèi)液相循環(huán)套用回合成釜,精餾塔底產(chǎn)生的重組分循環(huán)套用回合成釜,精餾塔頂氣相經(jīng)冷凝后進(jìn)入回流罐,回流罐中部分液相經(jīng)第一機(jī)泵打至精餾塔打回流,回流罐中剩余液相采出套用回合成釜;部分液相與剩余液相的體積比為4:1;

      (3)回流罐中的氣相經(jīng)噴射器進(jìn)入抽空罐后循環(huán)套用回合成釜,精餾塔中部采出合格產(chǎn)品。

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