專利名稱:一種油田含硫污水的處理工藝的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明公開而來一種油田含硫污水的處理工藝,特別是利用空氣中的氧氣處 理含硫污水的工藝。
背景技術(shù):
隨著油田的開發(fā),原油含水不斷升高。為了保護(hù)環(huán)境、維持原油開采和地層 產(chǎn)能,多年來將污水處理后進(jìn)行回注已成常規(guī)。部分油田區(qū)塊由于水中硫化物含 量逐漸弁高,造成水質(zhì)不穩(wěn)定,已危害到油田注水開發(fā)效果。根據(jù)地質(zhì)部門提供 的資料,注水井、層欠注或不吸水而列入改造工作量的60%是因注水水質(zhì)不合格 所致,這嚴(yán)重地制約著油田開發(fā)效益。而現(xiàn)有水質(zhì)處理工藝中沒有設(shè)計去除硫化 物功能。硫和硫化物在油田產(chǎn)出污水中以S、 S2—、 SO^為主要形式存在,S和so42— 都能在硫酸鹽還原菌的作用下,還原成S2—,水中S^由于其外層電子極易變形,穿
透能力強,對鋼鐵具有比cr更強的腐蝕性,在鋼鐵表面形成局部腐蝕或坑蝕,最
終使管壁穿孔,破壞污水和注水設(shè)備。由于腐蝕的產(chǎn)物是不溶于水的黑色膠狀FeS 懸浮物,穩(wěn)定性極好,使處理后的水質(zhì)迅速變黑發(fā)臭,懸浮物增加;同時FeS又 是一種乳化油穩(wěn)定劑,在地面使除油難度增加;注入地下堵塞地層,使油層吸水 能力下降,注水壓力不斷升高,影響水井增注措施有效期降低,增加措施費用。
國內(nèi)外研究及現(xiàn)場試驗表明,用污水配聚注入對聚合物溶液存在著不同程度 的降解,污水對聚合物降降解的主要原因,不但是污水的含鹽量高的問題,更主 要的是現(xiàn)場高壓密閉污水中的活性物質(zhì)對聚合物產(chǎn)生的嚴(yán)重降解,導(dǎo)致了注入液 粘度達(dá)不到要求,降低了聚合物驅(qū)的效果。隨著油藏溫度和礦化度的升高,相應(yīng) 需要增加聚合物的注入濃度,從而獲得所需要的水溶液粘度值。雖然增加聚合物 的注入濃度可以提高水溶液的粘度,但相應(yīng)增加了生產(chǎn)操作成本,使聚合物驅(qū)難 以發(fā)揮應(yīng)有的價值。若利用油田污水配制聚合物溶液,就要采取相應(yīng)的措施和工 藝來對油田污水進(jìn)行處理,以提高聚合物溶液的粘度,達(dá)到注入的要求。
現(xiàn)有技術(shù)中,為脫除S^有以下兩種方法1、化學(xué)沉淀法,成本太高,而且新 引入的金屬離子對聚合物黏度的降低大于S^對聚合物黏度的降低;2、雙氧水法, 效果隨好,但雙氧水為危險化學(xué)品,而且成本也高達(dá)0.6元/噸;3、臭氧法,效果 好但設(shè)備投資大,處理成本太高達(dá)到1.6元/噸。
發(fā)明內(nèi)容
發(fā)明目的本發(fā)明的目的是針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供了一種油田含硫污水的處理工藝。
技術(shù)方案本發(fā)明公開了一種油田含硫污水的處理工藝
當(dāng)油田含硫污水的S^含量小于30mg/L時,將污水通入敞口的容器中,鼓空 氣25~40分鐘,控制空氣與污水的體積比為2:1 8:1;
當(dāng)油田含硫污水的S^含量大于等于30mg/L時,將污水通入敞口的容器中, 加入引發(fā)劑硫代硫酸鹽,再鼓空氣25~40分鐘,控制空氣與污水的體積比為 2:1 8:1。
其中,所述硫代硫酸鹽的加入質(zhì)量與容器的體積比為1Kg/10000m3。 其中,所述硫代硫酸鹽為硫代硫酸鈉。
其中,優(yōu)選控制空氣與污水的體積比為5:1 6.5:1。在次比例下,為處理S^離 子的濃度在60mg/L時的最佳比例。
本發(fā)明的基本原理為以S^的形式存在于污水中的硫化物,和空氣中的氧接 觸,即發(fā)生氧化-還原反應(yīng),生成硫代硫酸鹽,部分硫代硫酸鹽又進(jìn)一步氧化,生
成硫酸鹽。
2S2-+202+H20—S2032-+20H-2HS>202—S2032-+H20 S2032-+202+20H-—2S042+H20
一部份的硫在氧氣的作用下被氧化,但關(guān)鍵是任何化學(xué)反應(yīng)都有一個反應(yīng)引 發(fā)的過程,這一過程根據(jù)反應(yīng)物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)不同,反應(yīng)條件不同時間也不同, 有長有短。由于空氣中的氧氣的氧化性比臭氧和雙氧水的氧化性低,所以引發(fā)的 時間要長很多,其中60mg/L含量污水的引發(fā)時間為8~10小時,但一旦引發(fā),化 學(xué)反應(yīng)就會很正常的進(jìn)行下去。
當(dāng)S^離子的濃度在30mg/L以上時,空氣脫硫需要花費很長的時間,加入引 發(fā)劑可大大增加脫硫的速度。
有益效果通過本發(fā)明方法處理的污水,其S^含量可下降至0~1.5mg/L,配 聚后的黏度比不脫硫配聚的黏度提高30~40%,大大降低聚合物的消耗,處理水量 可達(dá)11000~12000噸/天,處理成本為0.07元/噸,具有產(chǎn)業(yè)應(yīng)用價值和前景。
具體實施方式
實施例1:
07年,河南油田下二門聯(lián)合站,油田含硫污水中32—為12~20mg/L,氣水體積 比為1.4~1.8: 1,處理量12000噸,停留時間為26min,處理后的82—為0-lmg/L。 實施例2:-08年,河南油田下二門聯(lián)合站,油田含硫污水中82—為60mg/L,加入硫代硫 酸鈉1Kg/10000m3,氣水體積比為5~6.5: 1,處理量10000噸,停留時間為35min, 處理后的82—為0.5-1.Omg/L。
經(jīng)過上述實驗證明,本發(fā)明突破了以往理論中認(rèn)為空氣無法在實際油田污水 脫硫工藝中進(jìn)行實地操作的理論偏見,實際上經(jīng)過研究表明,只要將控制空氣與 污水的體積比控制為2:1 8:1的范圍,是完全可以實施的。特別是,在遇到污水中 含硫量達(dá)到30mg/L以上特別是60mg/L時,傳統(tǒng)理論認(rèn)為空氣氧化已經(jīng)完全無法 實施,而在加入了本發(fā)明中的硫代硫酸鈉作為引發(fā)劑后,能夠是脫硫反應(yīng)正常進(jìn) 行。
本發(fā)明提供了一種油田含硫污水的處理工藝的思路及方法,具體實現(xiàn)該技術(shù) 方案的方法和途徑很多,以上所述僅是本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對于 本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以做出若 干改進(jìn)和潤飾,這些改進(jìn)和潤飾也應(yīng)視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。本實施例中未明確 的各組成部份均可用現(xiàn)有技術(shù)加以實現(xiàn)。
權(quán)利要求
1、一種油田含硫污水的處理工藝,其特征在于當(dāng)油田含硫污水的S2-含量小于30mg/L時,將污水通入敞口的容器中,鼓空氣25~40分鐘,控制空氣與污水的體積比為2:1~8:1;當(dāng)油田含硫污水的S2-含量大于等于30mg/L時,將污水通入敞口的容器中,加入引發(fā)劑硫代硫酸鹽,再鼓空氣25~40分鐘,控制空氣與污水的體積比為2:1~8:1。
2、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的一種油田含硫污水的處理工藝,其特征在于,所述 硫代硫酸鹽的加入質(zhì)量與容器的體積比為1Kg/10000m3。
3、 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的一種油田含硫污水的處理工藝,其特征在于所 述硫代硫酸鹽為硫代硫酸鈉。..
4、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的一種油田含硫污水的處理工藝,其特征在于,控制 空氣與污水的體積比為5:1 6.5:1。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種油田含硫污水的處理工藝,當(dāng)油田含硫污水的S<sup>2-</sup>含量小于30mg/L時,將污水通入敞口的容器中,鼓空氣25~40分鐘,控制空氣與污水的體積比為2∶1~8∶1;當(dāng)油田含硫污水的S<sup>2-</sup>含量大于等于30mg/L時,將污水通入敞口的容器中,加入引發(fā)劑硫代硫酸鹽,再鼓空氣25~40分鐘,控制空氣與污水的體積比為2∶1~8∶1。通過本發(fā)明方法處理的油田含硫污水,S<sup>2-</sup>含量可降至0~1.5mg/L,配聚后的黏度比不脫硫配聚的黏度提高30~40%,大大降低聚合物的消耗,處理成本為0.07元/噸。
文檔編號C02F103/10GK101497472SQ20091002598
公開日2009年8月5日 申請日期2009年3月16日 優(yōu)先權(quán)日2009年3月16日
發(fā)明者孫俊良, 趙進(jìn)官, 邵校君 申請人:宜興市紫晶環(huán)保設(shè)備有限公司