專利名稱:肋骨鉆桿的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型主要涉及肋骨鉆桿。
背景技術(shù):
傳統(tǒng)加工工藝是采用熱卷工藝,四個(gè)人一組進(jìn)行操作,第一個(gè)人上料,并用鐵鉗子 扶正原料,同時(shí)用腳壓住原料;第二個(gè)人用手虎鉗將原料端部夾緊于模具左端螺旋槽開始 位;第三個(gè)人用氧氣、乙炔中性火焰逐段加熱進(jìn)入螺旋槽內(nèi)的原料;第四個(gè)人待原料加熱 到奧氏體狀態(tài),轉(zhuǎn)動(dòng)手把卷制螺旋翼片,每次僅卷2-3m長,共分3段進(jìn)行卷制,直至結(jié)束,取 出整個(gè)成品;原產(chǎn)品在肋骨螺旋形的卷制時(shí),螺旋翼片設(shè)計(jì)的慣性矩和抗彎截面系數(shù)過大, 彎曲應(yīng)力大、螺旋翼片卷制增加了難度。傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝存在缺點(diǎn)1.①勞動(dòng)強(qiáng)度大。卷制過程中,負(fù)責(zé)原料扶正的工人手 腳始終用力扶正原料,卷動(dòng)手把的人不停地用力卷動(dòng)手把,體力消耗太大。②產(chǎn)量低、成本 高、人工效率低每班4人,滿負(fù)荷工作,只能完成40根,卷制中還需消耗1. 5瓶乙炔氣和2 瓶氧氣。③產(chǎn)品質(zhì)量存在無法消除的缺陷。加熱中,因空間位置關(guān)系,受熱不均勻,外沿受 熱多,卷制時(shí)變形量大,截面寬度明顯變薄且不均勻;內(nèi)沿受熱較少,變形阻力大,常造成以 直線大方式過渡或出現(xiàn)疊皺現(xiàn)象。另外,因退模困難,對產(chǎn)品螺距變動(dòng)影響很大,在下步工 序焊接時(shí),要投入大量人力進(jìn)行整形校準(zhǔn)。④模具消耗大,退模困難。采用熱卷并在退模前 進(jìn)行水冷,以提高退模時(shí)螺旋翼片的抗變形能力,結(jié)果造成螺旋翼片緊緊卡在模具槽內(nèi),很 難退出,這時(shí)要用手錘及鏨子將其慢慢剔出,增加了勞動(dòng)強(qiáng)度及模具損耗。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的提供一種肋骨鉆桿,螺旋翼片彎曲均勻,螺距均勻,變形光滑, 產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高,質(zhì)量穩(wěn)定,下步工序無需整形,生產(chǎn)效率提高,整體加工能力提高了 3-4 倍,解決了以前制約生產(chǎn)的難題。本實(shí)用新型的技術(shù)方案如下肋骨鉆桿,包括有桿體,所述桿體的一端為鉆頭,桿體的外壁上纏繞有螺旋翼片, 螺旋翼片固定焊接于桿體外壁上。本實(shí)用新型的工藝過程為1.采用機(jī)床冷卷,模具裝夾于車床卡頭上,利用模具 右端中心孔和車床尾座找正模具后,使用中心架將模具后支承固定于中心架之爪上,再利 用T形壓鐵將原料一端固定在模具槽內(nèi),將車床相應(yīng)手柄打到螺距為80mm的位置上,大拖 板調(diào)到適當(dāng)位置,按下開合螺母,盤動(dòng)卡頭讓原料定向嵌進(jìn)刀具導(dǎo)向槽內(nèi),利用小拖板及中 拖板將刀具頭部調(diào)動(dòng)到模具螺旋槽內(nèi),并將原料定向頂至模具槽底。啟動(dòng)車床,即可卷制, 卷定后退出刀具,反車讓大拖板退到開始位置,提起開合螺母,取出后支承,用手鉗夾住旋 翼,反車退出螺旋翼片,肋骨原螺旋翼片抗彎截面系數(shù)過大,通過改變截面形狀減小慣性矩 和抗彎截面系數(shù)從而減小了彎曲應(yīng)力。從面使的螺旋翼片卷制變的容易進(jìn)行。本實(shí)用新型的有益效果[0009]①螺旋翼片彎曲均勻,螺距均勻,變形光滑,產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高,質(zhì)量穩(wěn)定,下步工 序無需整形;②工作條件良好,工人勞動(dòng)強(qiáng)度極大改善,退模容易,模具消耗低;③效率提 高。整體加工能力提高了 3-4倍,解決了以前制約生產(chǎn)的難題。
圖1為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
參見附圖,肋骨鉆桿,包括有桿體1,桿體1的一端為鉆頭2,桿體1的外壁上纏繞 有螺旋翼片3,螺旋翼片3固定焊接于桿體1外壁上。
權(quán)利要求肋骨鉆桿,包括有桿體,其特征在于所述桿體的一端為鉆頭,桿體的外壁上纏繞有螺旋翼片,螺旋翼片固定焊接于桿體外壁上。
專利摘要本實(shí)用新型公開一種肋骨鉆桿,包括有桿體,所述桿體的一端為鉆頭,桿體的外壁上纏繞有螺旋翼片,螺旋翼片固定焊接于桿體外壁上。本實(shí)用新型的螺旋翼片彎曲均勻,螺距均勻,變形光滑,產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高,質(zhì)量穩(wěn)定,下步工序無需整形,生產(chǎn)效率提高,整體加工能力提高了3-4倍,解決了以前制約生產(chǎn)的難題。
文檔編號E21B17/22GK201666128SQ201020164608
公開日2010年12月8日 申請日期2010年4月19日 優(yōu)先權(quán)日2010年4月19日
發(fā)明者潘國勝 申請人:淮南宏昌科技有限責(zé)任公司