專利名稱:一種低溫甲醇洗工藝所用的袋式過濾器的清理方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及煤化工領(lǐng)域,特別涉及一種低溫甲醇洗工藝所用的袋式過濾器的清理方法。
背景技術(shù):
隨著甲醇及其下游產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用,一批大型的煤制甲醇項(xiàng)目相繼建成,在氣 體凈化工藝技術(shù)的選擇上,大都選擇低溫甲醇洗工藝,此工藝大量使用高效繞管式換熱 器,這種換熱器換熱效率高,同樣大小一臺換熱面積是普通列管式換熱器的兩倍以上。 但是這種換熱器也存在一個致命弱點(diǎn),就是殼程間隙太小,通常只有1 2毫米,甲醇溶 液中雜質(zhì)含量過多,就容易造成換熱器堵塞,輕則換熱器換熱效率下降,嚴(yán)重的則要更 換換熱器,不僅要支付昂貴的設(shè)備費(fèi)用,更要承擔(dān)巨額的停產(chǎn)損失。因此,甲醇溶液的 凈化也就是過濾器的有效運(yùn)行就顯得尤為重要。循環(huán)甲醇溶液中的雜質(zhì)來自三個方面1、變換氣帶出的觸媒粉,由于洗氨塔無 法徹底清除,一部分將隨變換氣帶到低溫甲醇洗系統(tǒng)。另外,在變換工段壓力和溫度適 合生成羰基鐵,這種物質(zhì)也會隨變換氣進(jìn)入到低溫甲醇洗系統(tǒng)形成雜質(zhì)。2、低溫甲醇洗 的運(yùn)行過程中,由于有水、硫化氫存在,發(fā)生電化學(xué)腐蝕形成雜質(zhì),特別是當(dāng)水含量升 高,腐蝕也會增強(qiáng),腐蝕的另一個原因是生成羰基鐵,硫化氫的存在會明顯的加強(qiáng)一氧 化碳和鐵的反應(yīng),而生成的羰基鐵在甲醇熱再生時出現(xiàn)分解,分解出單質(zhì)硫和硫化鐵等 固態(tài)雜質(zhì)。3、系統(tǒng)在大檢修,沖洗置換不徹底,檢修、檢查時打開人孔過多,空氣對流 造成腐蝕,還有就是在日常的管理中,不注重現(xiàn)場漏斗、地下池以及溶液儲槽的清潔, 導(dǎo)致一些雜質(zhì)從這里進(jìn)入。這些雜質(zhì)都必須通過過濾器進(jìn)行清除,以防止進(jìn)入繞管式換熱器,而造成沉積 堵塞。隨著溶液的循環(huán),過濾器阻力將不斷上升,達(dá)到一定壓差時就必須停下來進(jìn)行人 工清理,由于溶液過濾是由外向里的,附著在濾芯表層的雜質(zhì)用刷子可以去掉,但積累 在濾芯里面的油污雜質(zhì)卻無法去除,使過濾器的阻力上升加快,清理次數(shù)增加,同時在 清理時只能走付線,這樣不停地清理,實(shí)際上真正過濾的時間很少,溶液中的雜質(zhì)逐漸 增多,從而威脅繞管式換熱器的穩(wěn)定運(yùn)行。
發(fā)明內(nèi)容
針對現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,本發(fā)明的目的在于提供一種低溫甲醇洗工藝所用的 袋式過濾器的清理方法。本發(fā)明技術(shù)方案如下a、配制蒸汽冷凝液管線至甲醇過濾器放空閥前,配制氮?dú)夤芫€至甲醇過濾器出 口封頭處,且均與過濾器連通,同時都配有手動控制閥;b、當(dāng)甲醇過濾器壓差到操作高限時,關(guān)過濾器進(jìn)出口閥門,排盡溶液,關(guān)閉排 液閥,開排污閥;
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C、開蒸汽冷凝液手動控制閥及氮?dú)夤芫€手動控制閥,蒸汽冷凝液結(jié)合氮?dú)鈱?nèi) 部向外不斷反沖,通過高溫冷凝液對濾芯內(nèi)部的油污進(jìn)行稀釋、分解,并通過排污閥排 出過濾器,使雜質(zhì)得到徹底清除;d、當(dāng)反沖完成后,關(guān)蒸汽冷凝液管線手動閥,繼續(xù)用低壓氮?dú)夥创?,直到吹?凈過濾器內(nèi)的水分為止;e、清理干燥后,關(guān)排地溝導(dǎo)淋閥門,稍開過濾器進(jìn)口閥充液,注意稍開排氣閥 排氣,充壓排氣完成后全開進(jìn)出口閥,關(guān)付線閥使過濾器投入運(yùn)行。本發(fā)明的有益效果在于1、采用本發(fā)明的過濾器清理方式,反沖的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于人工清理的效果,清理 頻率大大降低,使過濾器的有效過濾時間大大增長,這將會減少溶液中雜質(zhì)的含量,更 好的保護(hù)繞管式換熱器,延長它們的使用壽命、穩(wěn)定換熱效果。2、清理工作更為簡單,既節(jié)省了人力,又有效防止了濾芯在人工清理過程中的 損壞。
圖為本發(fā)明的工藝流程簡圖。
具體實(shí)施例方式下面結(jié)合附圖及具體實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)一步詳細(xì)描述。以下實(shí)施例均以40萬噸/年煤制甲醇項(xiàng)目為例說明。從甲醇再生塔再沸器冷凝液排放管網(wǎng)配制蒸汽冷凝液管線至甲醇過濾器放空閥 前,從低壓氮?dú)夤芫W(wǎng)配制氮?dú)夤芫€至甲醇過濾器出口封頭處,且配制的蒸汽冷凝液管線 和氮?dú)夤芫€均與過濾器連通,同時都配有手動控制閥1、2。甲醇過濾器在運(yùn)行中壓差到150kpa左右時,關(guān)過濾器進(jìn)出口閥門,開排氣放空 管線閥門5泄壓后,把過濾器內(nèi)溶液排入地下儲槽,排液完成后關(guān)排氣閥5和排液閥4。 待甲醇過濾器中甲醇排凈后,開手動閥1及2,用甲醇再生塔再沸器的l.OMPa蒸汽冷凝 液(130°C )結(jié)合氮?dú)夥礇_,從過濾器底部導(dǎo)淋3排放至地溝。反沖時注意控制蒸汽冷凝 液閥門開度,防止開度過大沖壞濾芯。每次反沖約30分鐘即可將雜質(zhì)徹底清除。當(dāng)反 沖完成后,關(guān)蒸汽冷凝液管線手動閥1,繼續(xù)用低壓氮?dú)夥创?,直到吹干凈過濾器內(nèi)的水 分再關(guān)閉手動閥2。清理干燥后,關(guān)排地溝導(dǎo)淋閥門3,稍開過濾器進(jìn)口閥充液,注意稍 開排氣閥5排氣,充壓排氣完成后全開進(jìn)出口閥,關(guān)付線閥使過濾器投入運(yùn)行。
權(quán)利要求
1. 一種低溫甲醇洗工藝所用的袋式過濾器的清理方法,其特征在于,包括以下步驟a、蒸汽冷凝液管線至甲醇過濾器放空閥前,配制氮?dú)夤芫€至甲醇過濾器出口封頭 處,且均與過濾器連通,同時都配有手動控制閥;b、當(dāng)甲醇過濾器壓差到操作高限時,關(guān)過濾器進(jìn)出口閥門,排盡溶液,關(guān)閉排液 閥,開排污閥;C、開蒸汽冷凝液手動控制閥及氮?dú)夤芫€手動控制閥,蒸汽冷凝液結(jié)合氮?dú)鈱?nèi)部向 外不斷反沖,通過高溫冷凝液對濾芯內(nèi)部的油污進(jìn)行稀釋、分解,并通過排污閥排出過 濾器,使雜質(zhì)得到徹底清除;d、當(dāng)反沖完成后,關(guān)蒸汽冷凝液管線手動閥,繼續(xù)用低壓氮?dú)夥创担钡酱蹈蓛暨^ 濾器內(nèi)的水分為止;e、清理干燥后,關(guān)排地溝導(dǎo)淋閥門,稍開過濾器進(jìn)口閥充液,注意稍開排氣閥排 氣,充壓排氣完成后全開進(jìn)出口閥,關(guān)付線閥使過濾器投入運(yùn)行。
全文摘要
本發(fā)明涉及煤化工領(lǐng)域,特別涉及一種低溫甲醇洗工藝所用的袋式過濾器的清理方法,通過130℃蒸汽冷凝液結(jié)合氮?dú)夥礇_,可有效清除濾芯內(nèi)部表面粘附的油污及雜質(zhì),提高過濾器的使用效率,凈化溶液純度,保護(hù)換熱設(shè)備,延長他們的使用壽命。本發(fā)明使清理工作變得更為簡單,既節(jié)省人力,又有效防止了濾芯在人工清理過程中的損壞。
文檔編號B01D29/66GK102008847SQ20101021859
公開日2011年4月13日 申請日期2010年7月2日 優(yōu)先權(quán)日2010年7月2日
發(fā)明者吳瀟, 趙亞文, 鮑勝儉 申請人:陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司