本實(shí)用新型涉及化工設(shè)備領(lǐng)域,具體為一種真空硫酸濃縮系統(tǒng)用的洗滌裝置。
背景技術(shù):
原有真空硫酸濃縮裝置,其工作過程為:稀硫酸進(jìn)入蒸發(fā)釜中利用高壓蒸汽蒸出水分,蒸發(fā)后的濃硫酸流出蒸發(fā)釜,蒸發(fā)產(chǎn)生的水蒸氣和少量的硫酸蒸汽進(jìn)入洗滌塔中洗滌;水蒸氣和硫酸蒸汽首先進(jìn)入洗滌塔底部,自下而上經(jīng)過洗滌塔內(nèi)填料層,被自上而下的洗滌水吸收硫酸和水蒸汽,形成硫酸水溶液,塔頂出口未凝汽體中被真空泵抽出塔外,進(jìn)入冷卻器冷凝。
洗滌塔底部存有約1米高度液位的洗滌水,底部出口洗滌水進(jìn)循環(huán)泵然后打入洗滌塔頂部噴淋器,經(jīng)填料層返回塔底部,循環(huán)使用。
該洗滌塔的洗滌方式存在的問題為:洗滌塔內(nèi)的洗滌水經(jīng)過不斷的循環(huán)吸收硫酸蒸汽,經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后,液體中含有較多的硫酸,硫酸濃度最高可達(dá)10%以上,高濃度的硫酸水造成吸收硫酸的能力下降,致使塔頂出口尾氣中的硫酸濃度超標(biāo),因此需要定期更換洗滌水來保證尾氣中硫酸含量,更換后的酸性水返回生產(chǎn)系統(tǒng)加堿中和回用。
因?yàn)檎舭l(fā)及洗滌系統(tǒng)為真空系統(tǒng),真空度可以達(dá)到-0.092兆帕,因此正常開車生產(chǎn)狀態(tài)下,內(nèi)部的洗滌水無法放出來。因此需要整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn),步驟為:停止投料——降溫——破掉真空——放出洗滌液——加入新的清水——升溫——提真空——投料生產(chǎn)。
正常生產(chǎn)狀態(tài)下平均24小時(shí)更換一次洗滌水,每次開停車過程全部時(shí)間可到3小時(shí),嚴(yán)重了影響了生產(chǎn)的穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行,同時(shí)反復(fù)的升溫、降溫造成了設(shè)備的損壞和蒸汽的無效浪費(fèi)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為解決上述存在的技術(shù)問題,本實(shí)用新型提供了一種硫酸洗滌裝置,硫酸濃縮系統(tǒng)不需要停產(chǎn)即可以進(jìn)行更換洗滌水的更換,保持了長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案是:
一種硫酸洗滌裝置,它包括洗滌塔、回液管、換水槽、循環(huán)泵,洗滌塔、回液管、循環(huán)泵構(gòu)成洗滌水循環(huán)線路,其特征是:洗滌塔上端與抽真空裝置連接,洗滌塔內(nèi)頂部設(shè)置有噴淋管,洗滌塔內(nèi)噴淋管下方設(shè)置有填料層,洗滌塔底部設(shè)置有回液管與循環(huán)泵連通,在回液管處并聯(lián)連接有換水槽,換水槽進(jìn)水口與洗滌塔底部連接,換水槽出口與循環(huán)泵連接,循環(huán)泵與洗滌塔內(nèi)的噴淋管連通,換水槽進(jìn)出管路及回液管上均設(shè)置有閥門。
所述的換水槽還與中和裝置連接。
本實(shí)用新型的工作過程為:正常運(yùn)行時(shí),保持換水槽在循環(huán)系統(tǒng)中,循環(huán)泵從換水槽底部抽出洗滌水打入洗滌塔頂部,塔內(nèi)流下的酸性洗滌水進(jìn)入換水槽中;需要更換洗滌液時(shí)關(guān)閉換水槽和洗滌塔之間的閥門,關(guān)閉和循環(huán)泵之間的閥門,將換水槽同生產(chǎn)系統(tǒng)隔離,然后打開放空閥破除真空后,將洗滌水放出;關(guān)閉換水槽進(jìn)出口閥門后,同時(shí)打開回液管的閥門,經(jīng)過泵打入洗滌塔頂部進(jìn)行噴淋洗滌,保證洗滌塔正常工作,噴淋液收集到塔底部收集,經(jīng)泵循環(huán),保證連續(xù)生產(chǎn)。
本實(shí)用新型的有益效果為:
通過設(shè)置新增加換水槽,交替使用進(jìn)入洗滌水循環(huán)線路,硫酸濃縮系統(tǒng)不需要停產(chǎn)即可以進(jìn)行更換洗滌水的更換,保持了長周期穩(wěn)定運(yùn)行;相比原有的停止投料——降溫——破掉真空——放出洗滌液——加入新的清水——升溫——提真空——投料的生產(chǎn)方式,大約增加10%的硫酸產(chǎn)量;減少了頻繁升溫、降溫對(duì)設(shè)備的損壞,以及減少了頻繁開停車造成的蒸汽損失,節(jié)能降耗。
附圖說明
圖1為本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
如附圖所示的一種硫酸洗滌裝置,它包括洗滌塔1、回液管2、換水槽3、循環(huán)泵4,洗滌塔1、回液管2、循環(huán)泵4構(gòu)成洗滌水循環(huán)線路,洗滌塔1上端與抽真空裝置連接,洗滌塔1內(nèi)頂部設(shè)置有噴淋管5,洗滌塔1內(nèi)噴淋管5下方設(shè)置有填料層6,洗滌塔1底部設(shè)置有回液管2與循環(huán)泵4連通,在回液管2處并聯(lián)連接有換水槽3,換水槽3進(jìn)水口與洗滌塔1底部連接,換水槽3出口與循環(huán)泵4連接,循環(huán)泵4與洗滌塔內(nèi)的噴淋管5連通,換水槽3進(jìn)出管路及回液管2上均設(shè)置有閥門,用以控制換水槽及回液管在循環(huán)線路中的封閉與開啟。
所述的換水槽3還與中和裝置7連接,用以處理噴淋水。
正常運(yùn)行時(shí),保持換水槽在循環(huán)系統(tǒng)中,循環(huán)泵從換水槽底部抽出洗滌水打入洗滌塔頂部,塔內(nèi)流下的酸性洗滌水進(jìn)入換水槽中;需要更換洗滌液時(shí)關(guān)閉換水槽和洗滌塔之間的閥門,關(guān)閉和循環(huán)泵之間的閥門,將換水槽同生產(chǎn)系統(tǒng)隔離,然后打開放空閥破除真空后,將洗滌水放出;關(guān)閉換水槽進(jìn)出口閥門后,同時(shí)打開回液管的閥門,經(jīng)過泵打入洗滌塔頂部進(jìn)行噴淋洗滌,保證洗滌塔正常工作,噴淋液收集到塔底部收集,經(jīng)泵循環(huán),保證連續(xù)生產(chǎn)。
通過設(shè)置新增加換水槽,交替使用進(jìn)入洗滌水循環(huán)線路,硫酸濃縮系統(tǒng)不需要停產(chǎn)即可以進(jìn)行更換洗滌水的更換,保持了長周期穩(wěn)定運(yùn)行;相比原有的停止投料——降溫——破掉真空——放出洗滌液——加入新的清水——升溫——提真空——投料的生產(chǎn)方式,大約增加10%的硫酸產(chǎn)量;減少了頻繁升溫、降溫對(duì)設(shè)備的損壞,以及減少了頻繁開停車造成的蒸汽損失,節(jié)能降耗。