本實用新型涉及燃煤發(fā)電廠煙氣脫硝裝置的技術領域,尤其是選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術中用于脫硝反應器入口煙道內(nèi)的擾流裝置,具體為用于SCR脫硝系統(tǒng)的煙氣擾流裝置。
背景技術:
SCR脫硝技術是現(xiàn)今應用最多、最為成熟有效的一種煙氣NOx脫除技術,近年來,隨著超低排放理念的提出和普及,電廠煙氣NOx排放標準越來越嚴格,這對脫硝設備提出了更高要求;一般SCR脫硝煙氣處理工藝流程為:分別經(jīng)過鍋爐尾部煙道出口→脫硝反應器入口煙道→脫硝反應器→出口煙道,但是在鍋爐煙氣SCR脫硝工程中,對SCR系統(tǒng)流場進行優(yōu)化時發(fā)現(xiàn),由于鍋爐運行過程中配風和燃燒的影響,鍋爐尾部受熱面通道內(nèi)煙氣流速不均,煙溫存在偏差,這會導致煙道內(nèi)的NOx分布不均勻、噴氨管孔堵塞、上升煙道內(nèi)壁及脫硝催化劑出現(xiàn)磨損等問題,從而不僅使催化劑效率下降,尾部NOx排放超標,同時還縮短了其他設備的使用壽命。
技術實現(xiàn)要素:
針對上述問題,本實用新型提供了用于SCR脫硝系統(tǒng)的煙氣擾流裝置,其可有效解決煙氣分布不均導致的煙道和催化劑磨損、噴氨管孔堵塞、噴氨格柵調(diào)節(jié)難度加大及鍋爐尾部煙氣NOx排放不達標等問題,能保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行。
其技術方案是這樣:其包括依次連接的鍋爐、省煤器、入口煙道、SCR反應器、出口煙道,在所述入口煙道內(nèi)安裝有噴氨格柵,其特征在于:在所述噴氨格柵上游的所述入口煙道內(nèi)還安裝有擾流裝置,所述擾流裝置與所述入口煙道內(nèi)煙氣來流方向平面相垂直,所述擾流裝置包括固定于所述入口煙道內(nèi)的加固板,在所述加固板兩端面均固定有擾流板,且兩端的擾流板呈交叉布置,兩端的擾流板的迎風面分別與所述入口煙道內(nèi)的來流煙氣相傾斜。
其進一步特征在于:所述加固板與所述入口煙道壁面相平行設置,所述加固板在沿著所述入口煙道長度方向、寬度方向上均間隔均勻排列布置,所述加固板上的所述擾流板迎風面對應與所述入口煙道內(nèi)來流煙氣間的傾斜夾角為30°~45°;
在所述入口煙道寬度方向上的所述擾流板至少有3列,且相鄰兩列所述擾流板之間呈交錯對稱布置,靠近所述入口煙道壁側的所述擾流板與所述入口煙道內(nèi)壁固定連接;
沿著所述入口煙道長度方向上的所述擾流板之間的中心間距為450 mm ~550mm;所述擾流板的長度為300mm~500mm,寬度為400 mm ~600mm;
所述擾流板、加固板的材質均為鋼板。
本實用新型的上述結構中,由于在SCR反應器的入口煙道中增加了擾流裝置,擾流板與入口煙道內(nèi)的來流煙氣相傾斜,從而將從鍋爐尾部煙道引入的煙氣進行了充分混合,調(diào)整了煙氣流速及NOx的分布,同時對顆粒度大的灰塵又起到了一定的阻礙作用,有效解決了煙氣分布不均導致的煙道和催化劑磨損、噴氨管孔堵塞、噴氨格柵調(diào)節(jié)難度加大及鍋爐尾部煙氣NOx排放不達標等問題,既而保證了系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行。
附圖說明:
圖1為本實用新型的安裝結構示意圖;
圖2為本實用新型入口煙道內(nèi)的擾流裝置、噴氨格柵的安裝放大結構示意圖;
圖3為本實用新型擾流裝置的局部立體示意圖;
圖4為實用新型擾流裝置的側視圖。
具體實施方式
如圖1、圖2、圖3、圖4所示,圖中箭頭為煙氣流向,本實用新型包括依次連接的鍋爐1、省煤器2、入口煙道3、SCR反應器4、出口煙道5,在入口煙道3內(nèi)安裝有噴氨格柵6,在噴氨格柵6上游的入口煙道3內(nèi)還安裝有擾流裝置7,擾流裝置7與入口煙道3內(nèi)煙氣來流方向平面相垂直,擾流裝置7包括固定于入口煙道3內(nèi)的加固板8,在加固板8兩端面均固定有擾流板9,且兩端的擾流板9呈交叉布置,兩端的擾流板9的迎風面分別與入口煙道3內(nèi)的來流煙氣相傾斜。
加固板8與入口煙道3壁面相平行設置,加固板8在沿著入口煙道3長度方向、寬度方向上均間隔均勻排列布置,加固板8上的擾流板9迎風面對應與入口煙道3內(nèi)來流煙氣間的傾斜夾角為43°; 加固板8呈行×列:6×3均勻排列布置,即在入口煙道3寬度方向上的擾流板9有4列,且相鄰兩列擾流板9之間呈交錯對稱布置,靠近入口煙道3壁側的擾流板9與入口煙道3內(nèi)壁固定連接,沿著入口煙道3長度方向上的擾流板9之間的中心間距為500mm;擾流板9的長度為400mm,寬度為450mm,擾流板9的長度大于加固板8的長度,擾流板9的寬度大于加固板8的寬度;擾流板9、加固板8的材質均為鋼板。
本實用新型中,當來流煙氣流經(jīng)SCR反應器4入口煙道3內(nèi)的擾流裝置7時,煙氣被擾流板9充分混合后流過噴氨格柵6,煙氣流速及NOx的分布得到調(diào)整,同時顆粒度大的灰塵也得到一定的阻礙,有效解決了煙氣分布不均導致的煙道和催化劑磨損、噴氨管孔堵塞、噴氨格柵調(diào)節(jié)難度加大及鍋爐尾部煙氣NOx排放不達標等問題,從而保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行。