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      延遲減粘裂化裝置的制作方法

      文檔序號(hào):5109616閱讀:101來(lái)源:國(guó)知局
      專(zhuān)利名稱(chēng):延遲減粘裂化裝置的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及石油煉制加工工藝領(lǐng)域,特別涉及一種延遲減粘裂化工藝。
      背景技術(shù)
      石油加工過(guò)程中,很多工藝都需要通過(guò)減粘裂化裝置進(jìn)行減粘處理。參見(jiàn)圖I,現(xiàn)有減粘裂化裝置為一段上流式反應(yīng)塔,閃底油經(jīng)閃底油加熱爐進(jìn)入反應(yīng)塔,在反應(yīng)塔內(nèi)進(jìn)行減粘裂化反應(yīng)后進(jìn)入分餾塔進(jìn)行下一步工序,閃底油在反應(yīng)塔內(nèi)通過(guò)塔頂壓力自動(dòng)控制閥14控制反應(yīng)塔內(nèi)壓力,調(diào)節(jié)反應(yīng)深度以及反應(yīng)停留時(shí)間。在實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的過(guò)程中,發(fā)明人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)至少存在以下問(wèn)題
      由于處理量頻繁調(diào)整,但油品在反應(yīng)塔內(nèi)停留時(shí)間以及反應(yīng)溫度、壓力的變化無(wú)從調(diào)整,造成反應(yīng)塔內(nèi)油品高溫結(jié)焦問(wèn)題嚴(yán)重,反應(yīng)塔在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,反應(yīng)塔底部進(jìn)料口兩側(cè)死區(qū)及塔盤(pán)沉積的焦粉以及泥沙混合物,嚴(yán)重堵塞油品的上行速度,并對(duì)反應(yīng)塔頂?shù)膲毫刂?、油品反?yīng)停留時(shí)間以及反應(yīng)的深度產(chǎn)生較大影響,高溫帶來(lái)的裂解深度過(guò)大進(jìn)一步造成焦粉的形成,從而造成惡性循環(huán),影響反應(yīng)塔的實(shí)際運(yùn)行效果,不僅對(duì)裝置目的產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生較大影響,嚴(yán)重時(shí)裝置只能停工處理,擾亂裝置生產(chǎn)的正常運(yùn)行,給裝置加工過(guò)程帶來(lái)較嚴(yán)重的安全隱患。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明實(shí)施例的目的是針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,提供一種延遲減粘裂化裝置,通過(guò)將一段上流式反應(yīng)塔改為兩段上流式反應(yīng)塔,提高了反應(yīng)塔的運(yùn)行效果,由于兩段式運(yùn)行可實(shí)現(xiàn)裝置不停工分別進(jìn)行塔內(nèi)清理,保證在加工劣質(zhì)重油時(shí),反應(yīng)塔系統(tǒng)長(zhǎng)周期優(yōu)化運(yùn)行。為了實(shí)現(xiàn)上述目的本發(fā)明采取的技術(shù)方案是一種延遲減粘裂化裝置,包括第一反應(yīng)塔,所述第一反應(yīng)塔下端與加熱爐連接,上端與分餾塔連接,還包括第二反應(yīng)塔,所述第二反應(yīng)塔下端通過(guò)第一管路與所述加熱爐連接,上端與所述分餾塔連接,所述第一反應(yīng)塔與所述加熱爐之間設(shè)有第一閥門(mén),與所述分餾塔之間設(shè)有第二閥門(mén),所述第一管路上設(shè)有第三閥門(mén),所述第二反應(yīng)塔與所述分餾塔之間設(shè)有第四閥門(mén),所述第一反應(yīng)塔上端與所述第二反應(yīng)塔下端通過(guò)第二管路連接,所述第二管路上端設(shè)有第五閥門(mén),下端設(shè)有第六閥門(mén)。所述加熱爐具體包括第一加熱爐和第二加熱爐,所述第一反應(yīng)塔與所述第一加熱爐連接,所述第二反應(yīng)塔與所述第二加熱爐連接。進(jìn)一步地,所述第三閥門(mén)位于所述第一管路的上端,所述第一管路的下端設(shè)有第七閥門(mén)。本發(fā)明實(shí)施例提供的技術(shù)方案帶來(lái)的有益效果是通過(guò)將一段上流式反應(yīng)塔改為兩段上流式反應(yīng)塔,可以根據(jù)裝置加工能力的變化,通過(guò)調(diào)整兩段反應(yīng)塔的運(yùn)行方式,來(lái)調(diào)整油品在反應(yīng)塔內(nèi)的停留時(shí)間,使油品停留時(shí)間、反應(yīng)深度可控,產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,塔底結(jié)焦問(wèn)題得到明顯好轉(zhuǎn);由于提高了反應(yīng)停留時(shí)間,在確保反應(yīng)深度不變的情況下,有效降低了油品反應(yīng)溫度,實(shí)現(xiàn)了降低裝置能耗的目的;同時(shí)實(shí)現(xiàn)了兩段反應(yīng)塔的切換操作,完全滿足主體裝置三年一修長(zhǎng)周期運(yùn)行的需要。


      圖I是現(xiàn)有技術(shù)中提供的減粘裂化裝置示意圖;圖2是本發(fā)明實(shí)施例提供的延遲減粘裂化裝置示意圖。圖中I、第一反應(yīng)塔,2、第二反應(yīng)塔,3、第一管路,4、第二管路,5、第一閥門(mén),6、第二閥門(mén),7、第三閥門(mén),8、第四閥門(mén),9、第五閥門(mén),10、第六閥門(mén),11、第一加熱爐,12、第二加熱爐,13、第七閥門(mén),14、塔頂壓力自動(dòng)控制閥。
      具體實(shí)施例方式為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明實(shí)施方式作進(jìn)一步地詳細(xì)描述。實(shí)施例參照?qǐng)D2,本發(fā)明實(shí)施例提供了一種延遲減粘裂化裝置,包括第一反應(yīng)塔I和第二反應(yīng)塔2,第一反應(yīng)塔I下端與加熱爐連接,上端與分餾塔連接,第二反應(yīng)塔2下端通過(guò)第一管路3與所述加熱爐連接,上端與所述分餾塔連接。第一反應(yīng)塔I與所述加熱爐之間設(shè)有第一閥門(mén)5,與所述分餾塔之間設(shè)有第二閥門(mén)6,第一管路3上設(shè)有第三閥門(mén)7,第二反應(yīng)塔2與所述分餾塔之間設(shè)有第四閥門(mén)8。第一反應(yīng)塔I上端與第二反應(yīng)塔2下端通過(guò)第二管路4連接,第二管路4上端設(shè)有第五閥門(mén)9,下端設(shè)有第六閥門(mén)10。第一反應(yīng)塔I和第二反應(yīng)塔2上分別設(shè)有塔頂壓力自動(dòng)控制閥14,能單獨(dú)控制各自反應(yīng)塔內(nèi)壓力,調(diào)節(jié)反應(yīng)深度以及反應(yīng)停留時(shí)間。本發(fā)明實(shí)施例提供的延遲減粘裂化裝置可以按以下方式運(yùn)行當(dāng)?shù)谝婚y門(mén)5和第二閥門(mén)6打開(kāi)且第三閥門(mén)7和第四閥門(mén)8關(guān)閉時(shí),第一反應(yīng)塔單獨(dú)運(yùn)行;當(dāng)?shù)谝婚y門(mén)5和第二閥門(mén)6關(guān)閉且第三閥門(mén)7和第四閥門(mén)8打開(kāi)時(shí),第二反應(yīng)塔單獨(dú)運(yùn)行;當(dāng)?shù)谝婚y門(mén)5、第四閥門(mén)8、第五閥門(mén)9及第六閥門(mén)10打開(kāi)且第二閥門(mén)6和第三閥門(mén)7關(guān)閉時(shí),第一反應(yīng)塔和
      第二反應(yīng)塔串聯(lián)運(yùn)行。本發(fā)明實(shí)施例提供的延遲減粘裂化裝置通過(guò)將一段上流式反應(yīng)塔改為兩段上流式反應(yīng)塔,可以根據(jù)裝置加工能力的變化,通過(guò)調(diào)整兩段反應(yīng)塔的運(yùn)行方式,來(lái)調(diào)整油品在反應(yīng)塔內(nèi)的停留時(shí)間,使反應(yīng)塔內(nèi)油品的停留時(shí)間更加合理,反應(yīng)深度可控,產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,塔底結(jié)焦問(wèn)題得到明顯好轉(zhuǎn);由于提高了高溫原料油的反應(yīng)停留時(shí)間,在確保反應(yīng)深度不變的情況下,有效降低了油品反應(yīng)溫度,實(shí)現(xiàn)了降低裝置能耗的目的,提高了反應(yīng)塔的運(yùn)行效果;同時(shí)由于兩段式運(yùn)行可實(shí)現(xiàn)裝置不停工分別進(jìn)行塔內(nèi)清理,從而提高了反應(yīng)塔的運(yùn)行效率,保證在加工劣質(zhì)重油時(shí),反應(yīng)塔系統(tǒng)長(zhǎng)周期優(yōu)化運(yùn)行,為裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)化控制提供良好的支持。為了使兩段反應(yīng)塔能夠同時(shí)單獨(dú)運(yùn)行,增強(qiáng)裝置的加工能力,所述加熱爐具體包括第一加熱爐11和第二加熱爐12,第一反應(yīng)塔I與第一加熱爐11連接,第二反應(yīng)塔2與第二加熱爐12連接。進(jìn)一步地,第三閥門(mén)7位于第一管路3的上端,第一管路3的下端設(shè)有第七閥門(mén)13。在第一管路3的兩端分別設(shè)置第三閥門(mén)7和第七閥門(mén)13,可以防止生產(chǎn)時(shí)油品進(jìn)入第
      一管路3。以上所述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
      權(quán)利要求
      1.一種延遲減粘裂化裝置,包括第一反應(yīng)塔,所述第一反應(yīng)塔下端與加熱爐連接,上端與分餾塔連接,其特征在于,還包括第二反應(yīng)塔,所述第二反應(yīng)塔下端通過(guò)第一管路與所述加熱爐連接,上端與所述分餾塔連接,所述第一反應(yīng)塔與所述加熱爐之間設(shè)有第一閥門(mén),與所述分餾塔之間設(shè)有第二閥門(mén),所述第一管路上設(shè)有第三閥門(mén),所述第二反應(yīng)塔與所述分餾塔之間設(shè)有第四閥門(mén),所述第一反應(yīng)塔上端與所述第二反應(yīng)塔下端通過(guò)第二管路連接,所述第二管路上端設(shè)有第五閥門(mén),下端設(shè)有第六閥門(mén)。
      2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的延遲減粘裂化裝置,其特征在于,所述加熱爐具體包括第一加熱爐和第二加熱爐,所述第一反應(yīng)塔與所述第一加熱爐連接,所述第二反應(yīng)塔與所述第二加熱爐連接。
      3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的延遲減粘裂化裝置,其特征在于,所述第三閥門(mén)位于所述第一管路的上端,所述第一管路的下端設(shè)有第七閥門(mén)。
      全文摘要
      本發(fā)明公開(kāi)了一種延遲減粘裂化裝置,屬于石油煉制加工工藝領(lǐng)域。所述裝置包括第一反應(yīng)塔,所述第一反應(yīng)塔下端與加熱爐連接,上端與分餾塔連接,還包括第二反應(yīng)塔,所述第二反應(yīng)塔下端通過(guò)第一管路與所述加熱爐連接,上端與所述分餾塔連接,所述第一反應(yīng)塔與所述加熱爐之間設(shè)有第一閥門(mén),與所述分餾塔之間設(shè)有第二閥門(mén),所述第一管路上設(shè)有第三閥門(mén),所述第二反應(yīng)塔與所述分餾塔之間設(shè)有第四閥門(mén),所述第一反應(yīng)塔上端與所述第二反應(yīng)塔下端通過(guò)第二管路連接,所述第二管路上端設(shè)有第五閥門(mén),下端設(shè)有第六閥門(mén)。本發(fā)明通過(guò)將一段上流式反應(yīng)塔改為兩段上流式反應(yīng)塔,提高了反應(yīng)塔的運(yùn)行效果,操作靈活、實(shí)現(xiàn)了裝置不停工分別進(jìn)行塔內(nèi)清理的目的。
      文檔編號(hào)C10G55/04GK102776025SQ201110118039
      公開(kāi)日2012年11月14日 申請(qǐng)日期2011年5月9日 優(yōu)先權(quán)日2011年5月9日
      發(fā)明者劉維功, 孫繪宏, 常忠偉, 曾海, 王磊, 王雷, 邊江, 邱柏, 陳慶華 申請(qǐng)人:中國(guó)石油天然氣股份有限公司
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