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      回轉(zhuǎn)窯尾分解爐的制作方法

      文檔序號(hào):1975473閱讀:1029來源:國(guó)知局
      專利名稱:回轉(zhuǎn)窯尾分解爐的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實(shí)用新型屬于水泥生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種回轉(zhuǎn)窯尾分解爐。
      背景技術(shù)
      分解爐是預(yù)分解系統(tǒng)中十分重要的設(shè)備,其承擔(dān)著預(yù)分解系統(tǒng)中燃料的燃燒、換 熱和碳酸鹽分解等繁重任務(wù)。由于生料與燃料在爐內(nèi)充分分散混合和均布,使得燃料能在 爐內(nèi)迅速完全燃燒,并把然燒熱及時(shí)傳遞給物料,生料中的碳酸鹽組分能迅速吸熱、分解, 放出的二氧化碳能及時(shí)排除。所有這些要求,取決于爐內(nèi)氣、固流動(dòng)方式,即爐內(nèi)流場(chǎng)的合 理組織?,F(xiàn)有水泥行業(yè)使用有一種回轉(zhuǎn)窯尾分解爐,包括爐體、三次風(fēng)道、燃燒器、撒料箱, 由于分解爐錐部溫度分布不均,局部高溫易結(jié)皮,結(jié)皮垮落后堵塞縮口,導(dǎo)致爐內(nèi)物料流動(dòng) 不暢,致使?fàn)t磚燒損及停窯事故;同時(shí),由于窯內(nèi)通風(fēng)不足,回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量低,出窯孰料強(qiáng)度不 夠質(zhì)量欠佳。這些都給企業(yè)的生產(chǎn)帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

      發(fā)明內(nèi)容發(fā)明人在日常的工作過程中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的分解爐存在著上述缺陷,經(jīng)過不斷改進(jìn), 本實(shí)用新型的目的在于提供一種能改變物料與煤粉混合燃燒狀況,消除分解爐錐部局部高 溫,防止物料堵塞縮口的回轉(zhuǎn)窯尾分解爐。為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型所采取的技術(shù)方案是該回轉(zhuǎn)窯尾分解爐的結(jié)構(gòu)包括 爐體、三次風(fēng)道、燃燒器、撒料箱和煙室,在三次風(fēng)道進(jìn)分解爐爐體入口處增設(shè)導(dǎo)流板,取消 現(xiàn)有的燃燒器風(fēng)翅,燃燒器伸入分解爐爐體的噴嘴位于分解爐錐部上面,撒料箱傾斜并與 水平地面呈45度夾角伸入分解爐爐體,煙室縮口內(nèi)徑設(shè)為1920mm,煙室斜坡澆注料及保溫 層下調(diào)50mm,上拱頂澆注料空間加高50mm,窯襯更換為硅莫磚。本實(shí)用新型采用上述技術(shù)方案對(duì)現(xiàn)有的分解爐加以改進(jìn),在三次風(fēng)道進(jìn)分解爐入 口增設(shè)導(dǎo)流板,使進(jìn)入爐內(nèi)氣流產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),使料氣煤均勻分布,消除了局部高溫;取消燃燒 器風(fēng)翅,并把燃燒器位置上移,避開錐部位置,使煤粉在三次熱風(fēng)的旋轉(zhuǎn)作用下燃燒更加充 分;把撒料箱角度由原來的15度調(diào)整為45度,避免物料在箱底反彈分散并直接上升,調(diào)整 角度后可以使物料向下沖入爐底后,物料在縮口產(chǎn)生噴騰效應(yīng),從而降低爐底溫度;通過以 上措施改變物料與煤粉混合燃燒狀況,消除局部高溫點(diǎn),從而避免結(jié)皮。對(duì)煙室的改進(jìn),可 降低窯筒體表面溫度,減少散熱損失。本實(shí)用新型大大改善了分解爐內(nèi)物料燃燒狀況和窯 內(nèi)通風(fēng)情況,延長(zhǎng)了爐磚和窯襯使用壽命,穩(wěn)定了熟料煅燒,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。

      圖1表示是本實(shí)用新型分解爐的俯視結(jié)構(gòu)示意圖;圖2表示圖1沿a-a向的剖面示意圖;圖3表示本實(shí)用新型撒料箱的結(jié)構(gòu)示意圖。
      具體實(shí)施方式

      以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型回轉(zhuǎn)窯尾分解爐的結(jié)構(gòu)作進(jìn)一步說明參見圖1,圖2,圖3,本實(shí)用新型回轉(zhuǎn)窯尾分解爐的結(jié)構(gòu)包括爐體1、三次風(fēng)道2、燃 燒器、撒料箱3和煙室,在三次風(fēng)道2進(jìn)分解爐爐體1入口處增設(shè)導(dǎo)流板4,使進(jìn)入爐內(nèi)氣 流產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),使料氣煤均勻分布,消除了局部高溫。取消現(xiàn)有的燃燒器風(fēng)翅,燃燒器伸入分 解爐爐體的噴嘴位于分解爐錐部上面,從而避開錐部位置,使煤粉在三次熱風(fēng)的旋轉(zhuǎn)作用 下燃燒更加充分。撒料箱3與水平地面傾斜角度由原來的15度調(diào)整為45度伸入分解爐爐 體1,避免物料在箱底反彈分散并直接上升,調(diào)整角度后可以使物料向下沖入爐底后,物料 在縮口產(chǎn)生噴騰效應(yīng),從而降低爐底溫度。分解爐爐體的錐部下端連設(shè)煙室,更換煙室的縮 口膨脹節(jié),煙室縮口內(nèi)徑由原來的1850mm調(diào)整到1920mm,煙室斜坡澆注料及保溫層下調(diào)約 50mm,上拱頂澆注料空間加高約50mm,對(duì)部分窯襯更換為保溫效果更好的硅莫磚,降低窯筒 體表面溫度,減少散熱損失。本實(shí)用新型經(jīng)過試用,消除了生產(chǎn)運(yùn)行隱患,提高了生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)率、產(chǎn)能利用率 和熟料質(zhì)量,大幅降低了生產(chǎn)成本,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,提高了產(chǎn)品的市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)能力。
      權(quán)利要求一種回轉(zhuǎn)窯尾分解爐,包括爐體、三次風(fēng)道、燃燒器、撒料箱和煙室,其特征是在三次風(fēng)道進(jìn)分解爐爐體入口處增設(shè)導(dǎo)流板,燃燒器伸入分解爐爐體的噴嘴位于分解爐錐部上面,撒料箱傾斜并與地面水平呈45度夾角伸入分解爐爐體,煙室縮口內(nèi)徑設(shè)為1920mm,煙室斜坡澆注料及保溫層下調(diào)50mm,上拱頂澆注料空間加高50mm,窯襯為硅莫磚。
      專利摘要本實(shí)用新型屬于水泥生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種回轉(zhuǎn)窯尾分解爐,主要特點(diǎn)是對(duì)現(xiàn)有的分解爐加以改進(jìn),在三次風(fēng)道進(jìn)分解爐入口處增設(shè)導(dǎo)流板,取消現(xiàn)有的燃燒器風(fēng)翅,燃燒器伸入分解爐的噴嘴位于分解爐錐部上面,撒料箱與水平地面呈45度夾角伸入分解爐爐體,本實(shí)用新型具有能改變物料與煤粉混合燃燒狀況,消除分解爐錐部局部高溫,防止物料堵塞縮口,提高生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低生產(chǎn)成本等諸多優(yōu)點(diǎn)。
      文檔編號(hào)C04B7/43GK201770614SQ201020259938
      公開日2011年3月23日 申請(qǐng)日期2010年7月10日 優(yōu)先權(quán)日2010年7月10日
      發(fā)明者史德新, 李廣明, 林國(guó)剛, 柳俊林 申請(qǐng)人:南陽(yáng)中聯(lián)臥龍水泥有限公司
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