本發(fā)明涉及鋁合金板材制備技術(shù)領(lǐng)域,特別地,涉及一種鋁合金板蠕變時效成形方法。
背景技術(shù):
大型鋁合金整體壁板廣泛應(yīng)用于航空航天工業(yè)中,例如空客a380,火箭燃料貯箱的壁板等。為了同時獲得優(yōu)良的形性性能,國內(nèi)外開發(fā)了形性協(xié)同制造的蠕變時效成形技術(shù)。該技術(shù)是利用鋁合金在一定溫度內(nèi),彈性應(yīng)力作用下發(fā)生蠕變變形,從而得到目標(biāo)構(gòu)件?,F(xiàn)有工藝主要是通過將構(gòu)件和模具用真空袋包裝,并利用抽真空氣壓加載的方法來實(shí)現(xiàn)構(gòu)件與模具的貼合,然后通過溫度和壓力的調(diào)控來實(shí)現(xiàn)成形成性。
但對于大型的、弦高較大的壁板,若完全利用抽真空來實(shí)現(xiàn)貼模,在這過程中由于弦高太大,壁板下行時容易偏移預(yù)設(shè)位置,導(dǎo)致成形后達(dá)不到理想的曲率;抽真空時如果弦高較大將導(dǎo)使真空袋受力較大,并且透氣氈和真空袋容易被吸入構(gòu)件和模具之間,輕則影響成形精度,重則由于真空袋破裂導(dǎo)致試驗(yàn)失敗;且對于大型壁板如果采用全面覆蓋真空袋,將耗費(fèi)大量的實(shí)驗(yàn)材料,抽真空貼模所需時間過長,效率低,進(jìn)而導(dǎo)致成本大幅增。
若通過機(jī)械加載使其貼模,但現(xiàn)有技術(shù)中采用機(jī)械加載的方式一般是對成形模具的改造,即模具與機(jī)械加載裝置為一整體,這種情況下在后續(xù)加熱的過程中,裝置與模具不可分離,因此會使構(gòu)件在加熱過程中溫度場分布不均勻?qū)⒓哟?,?yán)重影響成形后構(gòu)件的成形精度和綜合性能,且機(jī)械加載模具笨重,難以操作,制造耗材。
cn104561848a公開了一種蠕變時效成形工藝方法,提出了利用先滾彎預(yù)成形,再進(jìn)行蠕變時效成形,此方法雖解決了弦高過大難以貼模的問題,但由于前期的滾彎預(yù)成形后,材料發(fā)生塑性應(yīng)變,對后期的蠕變時效成形存在較大的未知影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果難以預(yù)測。
因此,根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)存在的問題,需要一種能使大型、高弦構(gòu)件與模具順利貼模且不會引起后期蠕變時效效果的成形方法。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明目的在于提供一種鋁合金板蠕變時效成形方法,以解決現(xiàn)有技術(shù)真空蠕變時效過程中大型、高弦構(gòu)件與模具難以貼模的技術(shù)問題,且本方法不會對后期蠕變時效形性產(chǎn)生不良影響。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的一種鋁合金板蠕變時效成形方法,包括先將待成形的鋁合金板構(gòu)件置于模具型面上,并用透氣氈將構(gòu)件的包括下表面整體以及上表面四周邊部覆蓋;再使用含一個或多個下壓頭的機(jī)械加載裝置使構(gòu)件向下彎曲,用于與構(gòu)件接觸的下壓頭的下表面為曲面,且下壓頭與構(gòu)件接觸的位置為構(gòu)件上表面上未貼合透氣氈處,當(dāng)機(jī)械加載裝置中的各下壓頭的力值之和達(dá)到力值設(shè)定值m后裝置停止下行,所述力值設(shè)定值m=n×(壁板的整體面積×大氣壓強(qiáng)/重力加速度),n為0.5~1,保證此時構(gòu)件在彈性變形范圍內(nèi);然后保持機(jī)械加載裝置的載荷不變,在所述構(gòu)件上表面的邊部粘貼有至少一圈密封膠,且位于構(gòu)件上表面最外圈的密封膠的外沿邊與構(gòu)件外周邊的距離相應(yīng)地大于或等于透氣氈在構(gòu)件上表面覆蓋區(qū)域的內(nèi)沿邊與構(gòu)件外周邊的距離,在所述模具上表面未被構(gòu)件覆蓋的區(qū)域也粘貼有至少一圈密封膠,并在模具上表面和構(gòu)件上表面的密封膠之間鋪貼真空袋形成封閉空間,然后進(jìn)行抽真空處理,使構(gòu)件與模具型面盡可能地趨近貼合或保持貼合;再將機(jī)械加載裝置卸下,之后將連接有抽真空裝置的的構(gòu)件與模具放入熱壓罐內(nèi)進(jìn)行真空時效蠕變成形,時效完成后將構(gòu)件與模具分離。
通過初期使用機(jī)械加載裝置使構(gòu)件在彈性范圍內(nèi)下行,且機(jī)械加載的力值設(shè)定與大氣壓接近,使得后期用真空袋抽真空處理時,真空袋不會產(chǎn)生很大波動的拉力;且抽完真空再撤掉機(jī)械加載裝置時,構(gòu)件的受力不會產(chǎn)生大幅度的變化,從而保證了構(gòu)件能受到均布且平衡的受力環(huán)境。
特別地,所述機(jī)械加載裝置的力值設(shè)定值m為大于0至100t。
特別地,所述機(jī)械加載裝置設(shè)置有多個下壓頭,每個所述下壓頭的力值=所述機(jī)械加載裝置的力值/下壓頭個數(shù),每個所述下壓頭的力值不大于20t。
特別地,所述機(jī)械加載裝置根據(jù)構(gòu)件形狀以及受力均勻布置所述下壓頭,所述下壓頭下表面的曲率半徑與模具型面的曲率半徑相匹配。
特別地,所述密封膠在構(gòu)件上的粘貼位置為最外圈的密封膠的外沿位于距所述構(gòu)件外周邊40mm~300mm處。粘貼位置若距所述構(gòu)件邊部太近,則真空袋的覆蓋范圍太小,抽真空處理時密封膠邊緣可能會出現(xiàn)孔隙,從而對實(shí)驗(yàn)造成影響;若距所述構(gòu)件邊部太遠(yuǎn),則真空袋的覆蓋范圍太大,造成材料的浪費(fèi)。
特別地,所述構(gòu)件成形前的下表面距離模具上表面的最大垂直距離為0-2m。
特別地,所述構(gòu)件厚度為2mm~30mm。
本發(fā)明至少具有以下有益效果:
1、本發(fā)明方法先應(yīng)用機(jī)械裝置減少了構(gòu)件的下表面與模具上表面之間的距離,為鋪貼真空袋帶來極大方便,且真空袋在抽真空時承受的力也相應(yīng)的減少許多,降低了真空袋破損的風(fēng)險,提高了實(shí)驗(yàn)成功的機(jī)率;同時縮短了抽真空所需的時間,提高了成形效率,且不會引起由于壁板的塑性變形,對后期蠕變時效產(chǎn)生難以估計的影響的問題。
2、本發(fā)明方法不需要將模具和構(gòu)件全部包裹起來,減少了試驗(yàn)材料(真空袋和透氣氈)的使用量,節(jié)約了試驗(yàn)成本。
3、本發(fā)明方法通過機(jī)械加壓和真空加壓的雙向配合降低了貼模誤差,提高了構(gòu)件的成形精度。
除了上面所描述的目的、特征和優(yōu)點(diǎn)之外,本發(fā)明還有其它的目的、特征和優(yōu)點(diǎn)。下面將參照圖,對本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)的說明。
附圖說明
圖1是構(gòu)件最初放置在模具上的相對示意圖;
圖2是本發(fā)明工藝機(jī)械加載時的示意圖;
圖3是本發(fā)明工藝構(gòu)件及模具上表面透氣氈、密封膠及真空袋的粘貼區(qū)域示意圖;
圖4是構(gòu)件及模具放置進(jìn)熱壓罐后的示意圖;
圖5是蠕變成形后構(gòu)件及模具的相對示意圖;
附圖標(biāo)記:
1、模具;11、模具上表面;2、構(gòu)件;21、構(gòu)件上表面;3、機(jī)械加載裝置;31、下壓頭;4、透氣氈;5、密封膠;6、真空袋;7、熱壓罐;8、抽真空裝置。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合實(shí)施例對本發(fā)明的實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)說明,但是本發(fā)明可以根據(jù)權(quán)利要求限定和覆蓋的多種不同方式實(shí)施。
實(shí)施例1
1)將預(yù)處理過(固溶、淬火)的大型整體貯箱壁板構(gòu)件2(2650mm×1300mm×2.6mm),置于已經(jīng)過回彈補(bǔ)償計算的模具1上(3200mm×1600mm×850mm,曲率半徑為1430mm),并用透氣氈將壁板的包括下表面整體以及上表面四周邊部覆蓋,透氣氈4在構(gòu)件上表面21的覆蓋范圍為其內(nèi)沿邊距構(gòu)件外周邊30mm處;
2)使用含兩個下壓頭31的機(jī)械加載裝置3使板材向下彎曲,用于與構(gòu)件接觸的下壓頭的下表面為曲面,且所述下壓頭下表面的曲率半徑都為1500mm,且下壓頭與構(gòu)件接觸的位置為構(gòu)件上表面上未貼合透氣氈處,當(dāng)機(jī)械加載裝置中的各下壓頭的力值之和達(dá)到力值設(shè)定值m后裝置停止下行,所述機(jī)械加載裝置的力值設(shè)定值m=1*(壁板的整體面積×大氣壓強(qiáng)/重力加速度),即m=1*2.65*1.3*1.013*105/9.8=35.6t,每個下壓頭的力值設(shè)定為17.8t,所述下壓頭均布在壁板的軋制方向的中性軸上;
3)保持機(jī)械加載裝置的載荷不變,然后在構(gòu)件上表面21的邊部粘貼有一圈密封膠5,且靠近構(gòu)件上表面中心點(diǎn)的所述密封膠的外沿邊與構(gòu)建外周邊的距離為40mm;在模具上表面11未被構(gòu)件覆蓋的區(qū)域也粘貼有一圈密封膠,并在兩圈密封膠之間鋪貼真空袋6形成封閉空間,隨后進(jìn)行抽真空處理,使構(gòu)件與模具型面盡可能地趨近貼合或保持貼合;
4)抽真空完畢后將機(jī)械加載裝置卸下,之后將連接有抽真空裝置8的構(gòu)件與模具放入熱壓罐7內(nèi)進(jìn)行真空時效蠕變成形,時效完成后將構(gòu)件與模具分離。
采用實(shí)施例1的方法共試驗(yàn)了3次,也貼模成功了3次,平均耗材(透氣氈和真空袋)的使用面積為5m2/次、鋪貼耗時6h/次、人力消耗4個/次、成形后的構(gòu)件曲面與目標(biāo)曲面的誤差在3mm左右。
對比例1
將預(yù)處理過(固溶、淬火)的大型整體貯箱壁板(2650mm×1300mm×2.6mm)置于已經(jīng)過回彈補(bǔ)償計算的模具上(3200mm×1600mm×850mm,曲率半徑為1430mm),并將壁板上下表面全部包裹透氣氈,在模具上表面邊部粘貼一圈密封膠,將真空袋鋪貼在密封膠上并覆蓋整個壁板的上表面,隨后進(jìn)行抽真空處理,在大氣壓強(qiáng)下構(gòu)件將下行,抽真空完畢后,之后將連接有抽真空裝置的構(gòu)件與模具放入熱壓罐7內(nèi)進(jìn)行真空時效蠕變成形,時效完成后將構(gòu)件與模具分離。
采用對比例1的方法共試驗(yàn)了3次,貼模成功了1次,平均耗材(透氣氈和真空袋)的使用面積為12m2/次、鋪貼耗時13h/次、人力消耗5個/次、成形后的構(gòu)件曲面與目標(biāo)曲面的誤差在6mm左右。
對比例1失敗的兩次情況分別為:第一次在抽真空時,預(yù)留的透氣氈和真空袋被吸入構(gòu)件和模具之間的縫隙,致使構(gòu)件不能完全貼模,成形精度大大降低;第二次抽真空時,由于高弦,使真空袋崩太緊,真空袋與密封膠接觸部位有微小氣孔,在后期蠕變時效的熱力耦合場中,微小氣孔被擴(kuò)大,導(dǎo)致真空袋漏氣。
由此可知,采用本發(fā)明的方法可以增加大型的、弦高較大的壁板蠕變時效成形的成功次數(shù),且明顯縮短了鋪貼時間,減少了耗材量和人力消耗,提升了貼模精度。
以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例而已,并不用于限制本發(fā)明,對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,本發(fā)明可以有各種更改和變化。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。