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      一種轉(zhuǎn)爐濺渣方法

      文檔序號(hào):9703186閱讀:826來源:國(guó)知局
      一種轉(zhuǎn)爐濺渣方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001 ]本發(fā)明涉及煉鋼技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種轉(zhuǎn)爐濺渣方法。
      【背景技術(shù)】
      [0002] 隨著工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步,對(duì)鋼材的質(zhì)量要求越來越高,鋼中氧含量高直接影響鋼鐵 材料的性能,降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量是煉鋼工藝中降低鋼中氧含量的第一環(huán)節(jié),轉(zhuǎn)爐復(fù)吹效 果良好是降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧的最主要手段。
      [0003] 目前,煉鋼轉(zhuǎn)爐環(huán)節(jié)主要通過提高終點(diǎn)碳含量、提高轉(zhuǎn)爐復(fù)吹效果、降低終點(diǎn)槍 位、減少補(bǔ)吹等手段來降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量,提高終點(diǎn)碳含量的確可以降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含 量,但不適合冶煉IF鋼、汽車板用鋼。終點(diǎn)前降低槍位可以少量降低終點(diǎn)氧但也會(huì)造成粘 槍、脫磷困難等難題,解決不了根本問題;轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)補(bǔ)吹會(huì)造成轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧急劇上升造成鋼 水含氧高,減少補(bǔ)吹主要通過提高模型命中率和崗位工人操作水平來達(dá)到。提高轉(zhuǎn)爐復(fù)吹 效果,降低轉(zhuǎn)爐碳氧積實(shí)現(xiàn)全爐役小于0.0025,可以實(shí)現(xiàn)在不提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳的前提下降 低終點(diǎn)氧,在終點(diǎn)碳很低的情況下得到較低的終點(diǎn)氧。
      [0004] 目前大中型轉(zhuǎn)爐都已實(shí)現(xiàn)頂?shù)讖?fù)合吹煉,爐齡一般在5000-6000爐,在沒有合理的 濺渣條件下轉(zhuǎn)爐爐齡在3000爐時(shí)爐底(或熔池)薄弱,護(hù)爐后爐底上漲造成復(fù)吹孔堵塞,復(fù) 吹效果變差碳氧積升高(碳氧積>〇. 0030 ),造成中后期轉(zhuǎn)爐復(fù)吹效果差終點(diǎn)氧高,IF鋼等 低碳鋼種冶煉困難,增加了鋼中氧化物夾雜和脫氧劑加入量。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0005] 本申請(qǐng)實(shí)施例通過提供一種轉(zhuǎn)爐濺渣方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中大中型轉(zhuǎn)爐在爐齡 中后期,存在復(fù)吹效果差,碳氧積高造成終點(diǎn)含氧高的技術(shù)問題。
      [0006] 本申請(qǐng)通過本申請(qǐng)的一實(shí)施例提供如下技術(shù)方案:
      [0007] -種轉(zhuǎn)爐濺渣方法,包括:
      [0008] 根據(jù)轉(zhuǎn)爐的爐齡調(diào)整爐渣堿度、爐渣中氧化鎂含量;
      [0009] 根據(jù)所述轉(zhuǎn)爐的終點(diǎn)氧含量和終點(diǎn)溫度,向所述轉(zhuǎn)爐中添加調(diào)渣料;
      [0010] 根據(jù)所述轉(zhuǎn)爐的爐齡確定氧槍的濺渣槍位;
      [0011] 根據(jù)所述終點(diǎn)氧含量和所述終點(diǎn)溫度,確定濺渣時(shí)間;
      [0012] 根據(jù)確定的所述濺渣槍位和確定的所述濺渣時(shí)間進(jìn)行濺渣。
      [0013] 優(yōu)選地,所述根據(jù)轉(zhuǎn)爐的爐齡調(diào)整爐渣堿度、爐渣中氧化鎂含量,包括:
      [0014]在所述轉(zhuǎn)爐處于爐齡前期時(shí),調(diào)整所述爐渣堿度在3.0-3.2,調(diào)整所述氧化鎂含量 在8% ;
      [0015] 在所述轉(zhuǎn)爐處于爐齡中期時(shí),調(diào)整所述爐渣堿度在3.2-3.4,調(diào)整所述氧化鎂含量 在8%-10% ;
      [0016] 在所述轉(zhuǎn)爐處于爐齡后期時(shí),調(diào)整所述爐渣堿度在3.4-3.6,調(diào)整所述氧化鎂含量 在 10%-12%〇
      [0017] 優(yōu)選地,所述爐齡前期為1-500爐,所述爐齡中期為501-4000爐,所述爐齡后期為 4001-6000 爐。
      [0018]優(yōu)選地,所述根據(jù)所述轉(zhuǎn)爐的終點(diǎn)氧含量和終點(diǎn)溫度,向所述轉(zhuǎn)爐中添加調(diào)渣料, 包括:
      [0019] 在所述終點(diǎn)氧含量小于700ppm且所述終點(diǎn)溫度小于1670°C時(shí),向所述轉(zhuǎn)爐中不加 入任何調(diào)渣料;
      [0020] 在所述終點(diǎn)氧含量小于700ppm且所述終點(diǎn)溫度大于等于1670°C時(shí),向所述轉(zhuǎn)爐中 添加300-600千克生白云石;
      [0021]在所述終點(diǎn)氧含量大于等于700ppm且所述終點(diǎn)溫度小于1670°C時(shí),向所述轉(zhuǎn)爐中 添加30千克鎂碳球;
      [0022]在所述終點(diǎn)氧含量大于等于700ppm且所述終點(diǎn)溫度大于等于1670°C時(shí),向所述轉(zhuǎn) 爐中添加30千克鎂碳球和300-600千克生白云石。
      [0023]優(yōu)選地,所述根據(jù)所述轉(zhuǎn)爐的爐齡確定氧槍的濺渣槍位,包括:
      [0024] 在所述轉(zhuǎn)爐處于爐齡前期時(shí),確定所述濺渣槍位為一段式槍位;
      [0025]在所述轉(zhuǎn)爐處于爐齡中期時(shí),確定所述濺渣槍位為高-低-高式槍位;
      [0026]在所述轉(zhuǎn)爐處于爐齡后期時(shí),確定所述派渣槍位為高-低-高-低式槍位。
      [0027] 優(yōu)選地,所述一段式槍位具體為10米槍位;所述高-低-高式槍位具體為11.5米-10 米-10.2槍位;所述高-低-高-低式槍位具體為11.5米-10米-10.2米-10米槍位。
      [0028]優(yōu)選地,所述根據(jù)所述轉(zhuǎn)爐的終點(diǎn)氧含量和終點(diǎn)溫度,確定濺渣時(shí)間,包括:
      [0029] 在所述終點(diǎn)氧含量小于700ppm且所述終點(diǎn)溫度小于1670°C時(shí),確定所述濺渣時(shí)間 小于等于2分鐘;
      [0030] 在所述終點(diǎn)氧含量小于700ppm且所述終點(diǎn)溫度大于等于1670°C時(shí),確定所述濺渣 時(shí)間為3-4分鐘;
      [0031] 在所述終點(diǎn)氧含量大于等于700ppm且所述終點(diǎn)溫度小于1670°C時(shí),確定所述濺渣 時(shí)間為3-4分鐘;
      [0032]在所述終點(diǎn)氧含量大于等于700ppm且所述終點(diǎn)溫度大于等于1670°C時(shí),確定所述 濺渣時(shí)間為3-4分鐘。
      [0033] 優(yōu)選地,所述方法還包括:
      [0034]若所述轉(zhuǎn)爐處于爐齡中期或爐齡后期,則定期測(cè)量所述轉(zhuǎn)爐爐底的粘渣厚度;
      [0035]根據(jù)所述轉(zhuǎn)爐爐底的粘渣厚度,確定之后爐次濺渣時(shí)的爐渣中氧化鎂含量和濺渣 時(shí)間。
      [0036]優(yōu)選地,所述根據(jù)所述轉(zhuǎn)爐爐底的粘渣厚度,確定之后爐次濺渣時(shí)的爐渣中氧化 鎂含量和濺渣時(shí)間,包括:
      [0037]在所述轉(zhuǎn)爐爐底的粘渣厚度大于200毫米且復(fù)吹孔被遮擋時(shí),確定之后5-8爐次濺 渣時(shí)的爐渣中氧化鎂含量小于8 %,濺渣時(shí)間為1 -2分鐘;
      [0038]在所述轉(zhuǎn)爐爐底無濺渣層且能夠復(fù)吹孔未被遮擋時(shí),確定之后5-8爐次濺渣時(shí)的 爐渣中氧化鎂含量大于1 〇 %,濺渣時(shí)間為3-4分鐘。
      [0039] 本申請(qǐng)實(shí)施例中提供的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)方案,至少具有如下技術(shù)效果或優(yōu)點(diǎn):
      [0040] 1、在本申請(qǐng)實(shí)施例中,公開了一種轉(zhuǎn)爐濺渣方法,包括:根據(jù)轉(zhuǎn)爐的爐齡調(diào)整爐渣 堿度、爐渣中氧化鎂含量;根據(jù)轉(zhuǎn)爐的終點(diǎn)氧含量和終點(diǎn)溫度,向轉(zhuǎn)爐中添加調(diào)渣料;根據(jù) 轉(zhuǎn)爐的爐齡確定氧槍的濺渣槍位;根據(jù)終點(diǎn)氧含量和所述終點(diǎn)溫度,確定濺渣時(shí)間;根據(jù)確 定的濺渣槍位和確定的濺渣時(shí)間進(jìn)行濺渣。本申請(qǐng)通過優(yōu)化濺渣槍位、爐渣堿度、爐渣中氧 化鎂含量,根據(jù)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量、終點(diǎn)溫度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)渣,在其它工藝參數(shù)不變情況下, 可保持全爐役有較好復(fù)吹效果,碳氧積平均<0.0025,降低了終點(diǎn)氧含量,所以有效解決了 現(xiàn)有技術(shù)中大中型轉(zhuǎn)爐在爐齡中后期,存在復(fù)吹效果差,碳氧積高造成終點(diǎn)含氧高的技術(shù) 問題,有利于IF鋼、低碳品種的冶煉,同時(shí)節(jié)約了脫氧劑加入量,降低了鑄坯氧化物夾雜,提 高了冷乳板的表面質(zhì)量和質(zhì)量穩(wěn)定性。
      [0041] 2、在本申請(qǐng)實(shí)施例中,根據(jù)終點(diǎn)氧含量、終點(diǎn)溫度,采用標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)渣工藝進(jìn)行調(diào) 渣,易于操作,易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,避免了調(diào)渣料的浪費(fèi),節(jié)約了部分渣料,降低了成本。
      [0042] 3、在本申請(qǐng)實(shí)施例中,對(duì)于異常爐次進(jìn)行了要求,避免高粘度爐渣,爐內(nèi)剩鋼固化 堵塞復(fù)吹孔。
      【附圖說明】
      [0043]為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例描述中所需要使 用的附圖作一簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于本 領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的 附圖。
      [0044]圖1為本申請(qǐng)實(shí)施例中一種轉(zhuǎn)爐濺渣方法的流程圖。
      【具體實(shí)施方式】
      [0045]本申請(qǐng)實(shí)施例通過提供一種轉(zhuǎn)爐濺渣方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中大中型轉(zhuǎn)爐在爐齡 中后期,存在復(fù)吹效果差,碳氧積高造成終點(diǎn)含氧高的技術(shù)問題。
      [0046]本申請(qǐng)實(shí)施例的技術(shù)方案為解決上述技術(shù)問題,總體思路如下:
      [0047] -種轉(zhuǎn)爐濺渣方法,包括:根據(jù)轉(zhuǎn)爐的爐齡調(diào)整爐渣堿度、爐渣中氧化鎂含量;根 據(jù)轉(zhuǎn)爐的終點(diǎn)氧含量和終點(diǎn)溫度,向轉(zhuǎn)爐中添加調(diào)渣料;根據(jù)轉(zhuǎn)爐的爐齡確定氧槍的濺渣 槍位;根據(jù)終點(diǎn)氧含量和終點(diǎn)溫度,確定濺渣時(shí)間;根據(jù)確定的濺渣槍位和確定的濺渣時(shí)間 進(jìn)行濺渣。
      [0048]為了更好的理解上述技術(shù)方案,下面將結(jié)合說明書附圖以及具體的實(shí)施方式對(duì)上 述技術(shù)方案進(jìn)行詳細(xì)的說明。
      [0049]本實(shí)施例提供了一種轉(zhuǎn)爐濺渣方法,如圖1所示,包括:
      [0050] 步驟S101:根據(jù)轉(zhuǎn)爐的爐齡調(diào)整爐渣堿度、爐渣中氧化鎂含量。
      [0051]在具體實(shí)施過程中,如表1所示,在轉(zhuǎn)爐處于爐齡前期(1-500爐)時(shí),調(diào)整爐渣堿度 在3.0-3.2,調(diào)整氧化鎂含量在8% ;在轉(zhuǎn)爐處于爐齡中期(501-4000爐)時(shí),調(diào)整爐渣堿度在 3.2-3.4,調(diào)整氧化鎂含量在8%-10% ;在轉(zhuǎn)爐處于爐齡后期(4001-6000爐)時(shí),調(diào)整爐渣堿 度在3.4-3.6,調(diào)整氧化鎂含量在10 % -12 %。
      [0053]步驟S102:根據(jù)轉(zhuǎn)爐的終點(diǎn)氧含量和終點(diǎn)溫度,向轉(zhuǎn)爐中添加調(diào)渣料。
      [0054]在具體實(shí)施過程中,如表2所示,在終點(diǎn)氧含量小于700ppm且終點(diǎn)溫度小于1670°C時(shí),不加入任何調(diào)渣料;在終點(diǎn)氧含量小于700ppm且終點(diǎn)溫度大于等于1670°C時(shí),向轉(zhuǎn)爐中 添加300-600千克生白云石;在終點(diǎn)氧含量大于等于700ppm且終點(diǎn)溫度小于1670°C時(shí),向轉(zhuǎn) 爐中添加30千克鎂碳球;在終點(diǎn)氧含量大于等于700ppm且終點(diǎn)溫度大于等
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