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      氯乙酸結(jié)晶工藝的制作方法

      文檔序號(hào):11720353閱讀:912來(lái)源:國(guó)知局

      本發(fā)明涉及氯乙酸生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及氯乙酸結(jié)晶工藝。



      背景技術(shù):

      目前在氯乙酸生產(chǎn)中氯乙酸的結(jié)晶是影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)能耗的關(guān)鍵,雖然在氯乙酸結(jié)晶方面有大量的研究報(bào)道,但大多屬于通過(guò)結(jié)晶設(shè)備的改進(jìn)來(lái)優(yōu)化結(jié)晶工藝的方法,而在實(shí)際生產(chǎn)中各生產(chǎn)企業(yè)對(duì)結(jié)晶工藝的控制常依據(jù)人工經(jīng)驗(yàn)總結(jié)得出的降溫控制理論來(lái)指導(dǎo)結(jié)晶操作,往往造成(1)結(jié)晶周期長(zhǎng),設(shè)備利用率低下;(2)極易形成料液局部結(jié)晶附著罐壁而出現(xiàn)的掛壁問(wèn)題,不僅影響設(shè)備的換熱,而且在消除掛壁問(wèn)題過(guò)程反復(fù)升溫造成料液變紅影響產(chǎn)品質(zhì)量;(3)降溫結(jié)晶過(guò)程需要工人不斷觀察料液顏色、粘稠度等,來(lái)及時(shí)調(diào)整降溫水流量,人為因素對(duì)生產(chǎn)結(jié)果的影響大,造成生產(chǎn)不穩(wěn)定性高等問(wèn)題,制約著氯乙酸生產(chǎn)的發(fā)展。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      為解決現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,本發(fā)明提供了一種氯乙酸結(jié)晶工藝,通過(guò)嚴(yán)格控制結(jié)晶釜降溫水的水溫,詳細(xì)劃分結(jié)晶工藝階段,不僅解決了氯乙酸結(jié)晶生產(chǎn)中常出現(xiàn)的晶體掛壁問(wèn)題,還縮短了結(jié)晶時(shí)間,提升了結(jié)晶速度,提高了結(jié)晶產(chǎn)品質(zhì)量。

      為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的氯乙酸結(jié)晶工藝,是通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)晶釜內(nèi)氯乙酸物料的料溫,根據(jù)料溫控制結(jié)晶釜降溫水的水溫調(diào)節(jié),進(jìn)行氯乙酸結(jié)晶過(guò)程的控制,包括以下工藝步驟:

      a、當(dāng)料溫≥50℃,進(jìn)入結(jié)晶工藝的第一階段,開啟結(jié)晶釜降溫水的循環(huán),調(diào)控水溫升至45℃且保持恒溫,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第一階段降溫;

      b、當(dāng)料溫>63℃,進(jìn)入結(jié)晶工藝的第二階段,調(diào)控水溫升至50℃且保持恒溫,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第二階段降溫;

      c、當(dāng)料溫≤63℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第三階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差維持在6℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第三階段降溫;

      d、當(dāng)料溫≤58℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第四階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差維持在4℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第四階段降溫;

      e、當(dāng)料溫≤55℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第五階段,控制結(jié)晶釜降溫水升溫,升溫10~40分鐘,待結(jié)晶釜內(nèi)壁上附著的晶體完全掉落,控制結(jié)晶釜降溫水停止升溫、開啟降溫,待水溫降至料溫溫度,向結(jié)晶釜內(nèi)加入氯乙酸母液;

      f、當(dāng)料溫≤52℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第六階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差由4℃逐漸增大到10℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第五階段降溫;

      g、當(dāng)料溫≤45℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第七階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差由10℃逐漸增大到15℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第六階段降溫;

      h、當(dāng)料溫≤36℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第八階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差由15℃逐漸增大到20℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第七階段降溫;

      i、當(dāng)料溫≤30℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第九階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差由20℃逐漸增大到26℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第八階段降溫;

      j、當(dāng)料溫≤25℃時(shí),停止結(jié)晶釜降溫水的循環(huán),結(jié)晶工藝結(jié)束。

      本發(fā)明的結(jié)晶工藝以氯乙酸的結(jié)晶特性,即氯乙酸的熔點(diǎn)為63℃,當(dāng)氯化液溫度<63℃時(shí),開始有晶體析出,以及晶體會(huì)以α、β、γ三種形式出現(xiàn),且不同晶體形式的結(jié)晶溫度不同,α型為63℃,β型為55~56℃,γ型為51~52℃等理論基礎(chǔ)為依據(jù),根據(jù)結(jié)晶釜內(nèi)氯乙酸物料的料溫,將結(jié)晶工藝嚴(yán)格劃分為九個(gè)階段,在九個(gè)階段中通過(guò)精確控制結(jié)晶釜降溫水的水溫,以達(dá)到對(duì)氯乙酸物料結(jié)晶過(guò)程的精細(xì)化控制,避免根據(jù)經(jīng)驗(yàn)操作引入的判斷誤差等人為因素的影響,從而縮短結(jié)晶時(shí)間,提升結(jié)晶速度,提高結(jié)晶產(chǎn)品質(zhì)量,避免晶體掛壁問(wèn)題的出現(xiàn)。

      結(jié)晶釜氯乙酸物料的進(jìn)料料溫高達(dá)近百度,在第一、二階段內(nèi),由于氯乙酸物料的料溫處于結(jié)晶點(diǎn)以上,只需盡快將料溫降至結(jié)晶點(diǎn)附近,控制水溫保持在45、50℃的恒溫,可防止料溫與水溫的溫差過(guò)大,物料傳熱不勻而形成的局部結(jié)晶出現(xiàn)掛壁的問(wèn)題;第三階段,氯乙酸物料已經(jīng)開始有晶體析出,水溫必須跟隨料溫變化,由于此時(shí)的晶體還較少,需控制料溫與水溫的溫差相對(duì)較大,控制水溫由50℃恒溫升至低于料溫6℃的溫度;第四階段,氯乙酸物料中有大量晶體析出,如果降溫較快極易掛壁,同時(shí)也會(huì)對(duì)晶體的形成造成不好的影響,易出現(xiàn)結(jié)晶顆粒小,結(jié)晶少等問(wèn)題,因此該階段進(jìn)一步控制減小料溫與水溫的溫差,使晶體充分析出;第五階段,由于氯乙酸物料中大部分晶體已經(jīng)析出,物料開始變得粘稠,換熱緩慢,在結(jié)晶釜內(nèi)壁上或多或少存在一些晶體附著在壁上,有輕微掛壁現(xiàn)象,此階段通過(guò)對(duì)水溫快速、短暫升溫使附著的晶體消除,之后再次降溫使水溫達(dá)到料溫溫度,再加入氯乙酸母液,為晶體的長(zhǎng)大做好準(zhǔn)備;第六階段,此階段還會(huì)有少量晶體析出,而且晶體的長(zhǎng)大需要一個(gè)緩慢的過(guò)程,因此控制料溫、水溫的溫差進(jìn)行緩慢變化;第七階段,培養(yǎng)晶體逐漸長(zhǎng)大,逐漸增大料溫水溫溫差及物料的降溫速度;第八階段,進(jìn)一步增大物料的降溫速度,控制增大料溫、水溫溫差,使晶體進(jìn)一步快速聚合長(zhǎng)大。在結(jié)晶過(guò)程的九個(gè)階段對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行八個(gè)降溫段,和一個(gè)升溫段,并將升溫段設(shè)置于降溫段之中,從根源上解決了結(jié)晶工藝中的晶體掛壁問(wèn)題,并縮短了結(jié)晶時(shí)間,顯著提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和收率。

      作為對(duì)上述技術(shù)方案的限定,步驟e中所述氯乙酸母液為氯乙酸生產(chǎn)得到并于生產(chǎn)中循環(huán)使用的含有氯乙酸的固、液混合液。

      步驟e中加入氯乙酸母液,有效回收氯乙酸,減少生產(chǎn)的污染與浪費(fèi),提高產(chǎn)品收率。

      作為對(duì)上述技術(shù)方案的限定,步驟f~i中所述水溫與料溫的溫差以均勻增大的形式進(jìn)行控制。

      進(jìn)一步限定降溫水水溫與料溫溫差的控制,優(yōu)化結(jié)晶工藝,提高結(jié)晶產(chǎn)量和質(zhì)量。

      作為對(duì)上述技術(shù)方案的限定,步驟a~h中使用循環(huán)水作為結(jié)晶釜降溫水,步驟i中使用5℃低溫水作為結(jié)晶釜降溫水。

      作為對(duì)上述技術(shù)方案的限定,結(jié)晶工藝中對(duì)結(jié)晶釜內(nèi)氯乙酸物料的料溫監(jiān)測(cè)從氯乙酸物料向結(jié)晶釜進(jìn)料開始,至結(jié)晶工藝結(jié)束為止。

      對(duì)氯乙酸物料的料溫監(jiān)測(cè),從向結(jié)晶釜內(nèi)進(jìn)料即開始,不需等全部氯乙酸物料都進(jìn)入釜內(nèi),可以盡快對(duì)降溫水進(jìn)行升溫,防止料溫與水溫的溫差過(guò)大,造成物料傳熱不勻出現(xiàn)局部結(jié)晶掛壁現(xiàn)象。

      綜上所述,采用本發(fā)明的技術(shù)方案,獲得的氯乙酸結(jié)晶工藝,以氯乙酸結(jié)晶特性的理論基礎(chǔ)為依據(jù),根據(jù)結(jié)晶釜內(nèi)氯乙酸物料的料溫,精確控制結(jié)晶釜降溫水的水溫,以達(dá)到對(duì)氯乙酸物料結(jié)晶過(guò)程的精細(xì)化控制,避免根據(jù)經(jīng)驗(yàn)操作引入的判斷誤差等人為因素的影響,將結(jié)晶工藝嚴(yán)格劃分為九個(gè)階段,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行八個(gè)降溫段,和一個(gè)升溫段,并將升溫段設(shè)置于降溫段之中,從根源上解決了結(jié)晶工藝中的晶體掛壁問(wèn)題,并縮短了結(jié)晶時(shí)間,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。由于結(jié)晶過(guò)程的精細(xì)化控制,該結(jié)晶工藝易于實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化操作,不僅可減少工人勞動(dòng)強(qiáng)度,增加現(xiàn)場(chǎng)安全系數(shù),還可降低生產(chǎn)耗能,極大提高生產(chǎn)效率。

      具體實(shí)施方式

      下面將結(jié)合實(shí)施例,對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例。基于本發(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。

      實(shí)施例

      本實(shí)施例涉及一種氯乙酸結(jié)晶工藝,具體工藝流程如下:

      當(dāng)結(jié)晶釜內(nèi)有氯乙酸物料的進(jìn)料,開啟對(duì)氯乙酸物料料溫的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),

      a、當(dāng)料溫≥50℃,進(jìn)入結(jié)晶工藝的第一階段,開啟結(jié)晶釜降溫水的循環(huán),調(diào)控水溫升至45℃且保持恒溫,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第一階段降溫;

      b、當(dāng)料溫>63℃,進(jìn)入結(jié)晶工藝的第二階段,調(diào)控水溫升至50℃且保持恒溫,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第二階段降溫;

      c、當(dāng)料溫≤63℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第三階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差維持在6℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第三階段降溫;

      d、當(dāng)料溫≤58℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第四階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差維持在4℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第四階段降溫;

      e、當(dāng)料溫≤55℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第五階段,控制結(jié)晶釜降溫水升溫,根據(jù)物料及罐體的導(dǎo)熱系數(shù)(所述物料及罐體導(dǎo)熱系數(shù),即物料進(jìn)入第四段時(shí),系統(tǒng)開始計(jì)時(shí),到達(dá)第五段溫度時(shí)計(jì)時(shí)停止,這一時(shí)間越短,說(shuō)明物料及罐體導(dǎo)熱系數(shù)越大,升溫時(shí)間越短,反之越長(zhǎng)),升溫30分鐘,待結(jié)晶釜內(nèi)壁上附著的晶體完全掉落,控制結(jié)晶釜降溫水停止升溫、開啟降溫,待水溫降至料溫溫度,向結(jié)晶釜內(nèi)加入氯乙酸母液,所述氯乙酸母液是生產(chǎn)中在晶體離心環(huán)節(jié)經(jīng)離心機(jī)甩出得到的固﹑液混合液,包括在氯化反應(yīng)中深度氯化產(chǎn)生的二氯乙酸液體,未反應(yīng)完全的微量醋酸,洗滌用水,以及不可避免的一氯乙酸(即氯乙酸),通常對(duì)該混合液進(jìn)行循環(huán)使用,以回收一氯乙酸。經(jīng)檢測(cè),氯乙酸母液的主要成分為45%左右的一氯乙酸,35%左右的二氯乙酸,10%左右的醋酸,8%左右的水,以及硫﹑氯乙酰氯﹑游離氯等其它微量雜質(zhì);

      f、當(dāng)料溫≤52℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第六階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差由4℃逐漸增大到10℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第五階段降溫;

      g、當(dāng)料溫≤45℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第七階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差由10℃逐漸增大到15℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第六階段降溫;

      h、當(dāng)料溫≤36℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第八階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差由15℃逐漸增大到20℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第七階段降溫;

      i、當(dāng)料溫≤30℃時(shí),進(jìn)入結(jié)晶工藝的第九階段,調(diào)控水溫與料溫的溫差由20℃逐漸增大到26℃,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行第八階段降溫;

      j、當(dāng)料溫≤25℃時(shí),停止結(jié)晶釜降溫水的循環(huán),結(jié)晶工藝結(jié)束,關(guān)閉各閥門,等待放料。

      在步驟a~h中使用循環(huán)水作為結(jié)晶釜降溫水,采用蒸汽和循環(huán)水進(jìn)行降溫水的調(diào)溫;步驟i中使用5℃低溫水作為結(jié)晶釜降溫水,采用蒸汽和5℃低溫水進(jìn)行降溫水的調(diào)溫。在步驟f~i中所述水溫與料溫溫差以均勻增大的形式進(jìn)行控制,如g~h段,料溫由45℃降至36℃,對(duì)應(yīng)水溫控制由35℃至16℃,期間的料溫、水溫均呈函數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系,以此規(guī)律控制水溫與料溫的溫差呈均勻增大形式。

      結(jié)晶罐為12000l罐體時(shí),該結(jié)晶工藝歷時(shí)28~32h,相較于常規(guī)氯乙酸結(jié)晶工藝時(shí)間60~70h,顯著縮短了結(jié)晶工藝時(shí)間,得到的氯乙酸晶體,純度為98%,產(chǎn)率為93%,生產(chǎn)速度的提升,能夠產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益,而且該結(jié)晶工藝杜絕了不合格品的產(chǎn)生。

      上述結(jié)晶工藝,可通過(guò)人工操作來(lái)完成,由于對(duì)結(jié)晶過(guò)程的精細(xì)化控制,極大避免根據(jù)經(jīng)驗(yàn)操作引入的判斷誤差等對(duì)結(jié)晶生產(chǎn)的影響,可縮短結(jié)晶時(shí)間,提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。更優(yōu)地,該結(jié)晶工藝易于實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化操作,在結(jié)晶釜進(jìn)料后,電腦啟動(dòng)程序,按上述工藝步驟,完成物料的結(jié)晶,自動(dòng)化程度的提高,減少了現(xiàn)場(chǎng)工作人員,大大減少事故率,而且還可極大降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,增加現(xiàn)場(chǎng)安全系數(shù),保證操作的精確度,維持生產(chǎn)的穩(wěn)定性,降低生產(chǎn)耗能,極大提高生產(chǎn)效率。

      對(duì)比例

      本對(duì)比例采用如下的結(jié)晶工藝:

      在氯乙酸結(jié)晶釜內(nèi),氯乙酸物料的料溫由90~58℃時(shí),維持降溫水水溫穩(wěn)定在56℃,降溫約4h;料溫由58~53℃時(shí),維持料溫與水溫的溫差4±1℃,降溫約10h;料溫由53~45℃時(shí),維持料溫與水溫的溫差5~8℃,降溫約10h;料溫由45~40℃時(shí),維持料溫與水溫的溫差8~10℃,此后可逐漸增大溫差至10~15℃,降溫約5h;料溫由40~20℃時(shí),維持料溫與水溫的溫差12~16℃,當(dāng)料溫達(dá)到35℃,溫差可加大至15℃,降溫約8h;另外,返工料和母液回收結(jié)晶的料溫與水溫溫差控制在8~10℃,最終料溫在10℃,水溫≥2℃,返工料降溫約7h,母液回收結(jié)晶降溫約4.5h。

      按對(duì)比例的結(jié)晶工藝獲得的氯乙酸晶體具有晶體純度高、顆粒大而均勻的優(yōu)勢(shì),但每次結(jié)晶工藝后在結(jié)晶釜內(nèi)壁上均會(huì)出現(xiàn)晶體掛壁的問(wèn)題,如果通過(guò)物料升溫消除掛壁,往往造成物料變紅,影響產(chǎn)品質(zhì)量,因此需要放料后進(jìn)行人工清理掛壁,不僅降低了生產(chǎn)產(chǎn)量,增加了工作量,還會(huì)造成生產(chǎn)安全的隱患。

      將本發(fā)明實(shí)施例與對(duì)比例比較可見,本發(fā)明的結(jié)晶工藝通過(guò)更精細(xì)化地控制結(jié)晶過(guò)程,進(jìn)一步縮短了結(jié)晶工藝時(shí)間,并可以促使晶體分別以α、β、γ三種形式得到純度很高地結(jié)晶,極大提高產(chǎn)品質(zhì)量,而且結(jié)晶工藝嚴(yán)格劃分為九個(gè)階段,其中包括八個(gè)降溫段和一個(gè)升溫段,并將升溫段設(shè)置于降溫段之中,通過(guò)每個(gè)階段水溫的特定控制之間的相互關(guān)聯(lián)與影響,從根源上解決了結(jié)晶工藝中的晶體掛壁問(wèn)題,并且不會(huì)出現(xiàn)因升溫造成物料發(fā)紅,影響產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題,極大改進(jìn)了結(jié)晶工藝。

      綜上所述,本發(fā)明的氯乙酸結(jié)晶工藝,通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)晶釜內(nèi)氯乙酸物料的料溫,精確控制結(jié)晶釜降溫水的水溫,在結(jié)晶過(guò)程嚴(yán)格劃分為九個(gè)階段,對(duì)氯乙酸物料進(jìn)行八個(gè)降溫段,和一個(gè)升溫段,并將升溫段設(shè)置于降溫段之中,從根源上解決了結(jié)晶工藝中的晶體掛壁問(wèn)題,并縮短了結(jié)晶時(shí)間,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。由于結(jié)晶過(guò)程的精細(xì)化控制,該結(jié)晶工藝易于實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化操作,不僅可減少工人勞動(dòng)強(qiáng)度,增加現(xiàn)場(chǎng)安全系數(shù),還可降低生產(chǎn)耗能,極大提高生產(chǎn)效率。

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