一種g酸的溶劑磺化新工藝的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明設(shè)及一種G酸的溶劑橫化新工藝,屬化工技術(shù)領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002] G酸是一種重要的染料中間體,用于制偶氮染料和氨基G酸等。是重要的偶合組 分,與重氮組分偶合生產(chǎn)酸性大紅3R、酸性絡(luò)合紫5RW、弱酸大紅G等染料,也可制備染料中 間體2-氨基-8-蒙酪-6-橫酸,可制備食用色素?,F(xiàn)有的G酸生產(chǎn)工藝包括橫化、稀釋成 鹽、過(guò)濾、干燥等步驟。此工藝的不足之處在于;橫化過(guò)程中,為了降低物料體系的粘度和原 材料2-蒙酪的利用率,必須加入過(guò)量硫酸,而過(guò)量硫酸的加入,不僅使得橫化過(guò)程中副產(chǎn) 物增多,而且增大了橫化后中和鹽析的耗堿量,從而導(dǎo)致最終產(chǎn)品收率偏低,整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程 廢水量大,環(huán)保處理成本高的缺點(diǎn)。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003] 本發(fā)明的目的在于;提供一種克服現(xiàn)有工藝中使用過(guò)量硫酸橫化所導(dǎo)致的不足, W杜絕過(guò)量硫酸的加入,不僅改善了物料體系的傳熱問(wèn)題,而且減少了橫化過(guò)程中副產(chǎn)物R 鹽和薛氏鹽的生成,降低了后續(xù)中和鹽析崗位耗堿量,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的收率,降低了生 產(chǎn)過(guò)程中廢水排放量的G酸的溶劑橫化新工藝。
[0004] 本發(fā)明是通過(guò)如下的技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)上述目的的: 一種G酸的溶劑橫化新工藝,其特征在于,它包括W下步驟: 1 )、將2-蒙酪和鄰硝基己苯按照1:3的摩爾比加入橫化反應(yīng)蓋,啟動(dòng)攬拌,攬拌轉(zhuǎn)速為 45-60轉(zhuǎn)/分鐘; 2) 、在45-60轉(zhuǎn)/分鐘的攬拌轉(zhuǎn)速下,升溫到40-45°C,打開105%硫酸加料閥;按照 化學(xué)計(jì)量比加入105%硫酸,滴加過(guò)程中,控制橫化反應(yīng)蓋內(nèi)溫度在60-65°C; 3) 、105%硫酸滴加完成后,在45-60轉(zhuǎn)/分鐘的攬拌轉(zhuǎn)速下,將橫化反應(yīng)蓋內(nèi)物料在 60-65°C°C條件下維持反應(yīng)1. 5小時(shí); 4) 、1. 5小時(shí)反應(yīng)完畢,將橫化反應(yīng)蓋內(nèi)物料升溫到75-85°C,并在75-85°C條件下維 持2小時(shí)反應(yīng); 5) 、2小時(shí)反應(yīng)后,將橫化反應(yīng)蓋內(nèi)的物料轉(zhuǎn)入中和反應(yīng)蓋,啟動(dòng)中和反應(yīng)蓋攬拌,攬拌 轉(zhuǎn)速20-30轉(zhuǎn)/分鐘,然后將所得物料降溫到50-60°C,隨后將2. 05倍2-蒙酪摩爾量、質(zhì) 量分?jǐn)?shù)為20%的氨水緩慢滴加到中和反應(yīng)蓋,滴加過(guò)程中,控制中和反應(yīng)蓋內(nèi)溫度在75-85°C; 6) 、20%氨水滴加完后,在攬拌轉(zhuǎn)速20-30轉(zhuǎn)/分鐘,75-85°C條件下維持30分鐘反 應(yīng),然后一次性加入2倍2-蒙酪重量比的清水,停止中和反應(yīng)蓋攬拌,將所得物料在75-85°C條件下靜置1小時(shí)分層,上層油相為鄰硝基己苯,下層為水相為2-蒙酪-6, 8-二橫酸、 2-蒙酪-3, 6-二橫酸和2-蒙酪-6-橫酸的混合物; 7) 、上層油相經(jīng)水洗處理成中性后返回橫化反應(yīng)蓋作為下一批橫化的溶劑,繼續(xù)使用; 下層水相轉(zhuǎn)入結(jié)晶蓋,啟動(dòng)結(jié)晶蓋的攬拌,轉(zhuǎn)速為30轉(zhuǎn)/分鐘,控制結(jié)晶蓋內(nèi)物料溫度為 75-85 °C,維持2小時(shí)反應(yīng); 8)、2小時(shí)反應(yīng)完畢,在30轉(zhuǎn)/分鐘的攬拌速度下,將結(jié)晶蓋內(nèi)物料降溫到30°C,停止 攬拌,靜置2小時(shí),過(guò)濾,所得濾餅為G酸錠鹽。
[0005] 本發(fā)明與傳統(tǒng)工藝相比,主要原輔材料單耗見(jiàn)表1 ; 表1為傳統(tǒng)工藝與本發(fā)明主要原輔材料單耗表:
【主權(quán)項(xiàng)】
1. 一種G酸的溶劑磺化新工藝,其特征在于,它包括以下步驟: 1 )、將2-萘酚和鄰硝基乙苯按照1:3的摩爾比加入磺化反應(yīng)爸,啟動(dòng)攪拌,攪拌轉(zhuǎn)速為 45- 60轉(zhuǎn)/分鐘; 2) 、在45-60轉(zhuǎn)/分鐘的攪拌轉(zhuǎn)速下,升溫到40- 45°C,打開105%硫酸加料閥;按照 化學(xué)計(jì)量比加入105%硫酸,滴加過(guò)程中,控制磺化反應(yīng)釜內(nèi)溫度在60- 65°C ; 3) 、105%硫酸滴加完成后,在45-60轉(zhuǎn)/分鐘的攪拌轉(zhuǎn)速下,將磺化反應(yīng)釜內(nèi)物料在 60- 65°C°C條件下維持反應(yīng)1. 5小時(shí); 4) 、1. 5小時(shí)反應(yīng)完畢,將磺化反應(yīng)釜內(nèi)物料升溫到75-85°C,并在75-85°C條件下維 持2小時(shí)反應(yīng); 5) 、2小時(shí)反應(yīng)后,將磺化反應(yīng)釜內(nèi)的物料轉(zhuǎn)入中和反應(yīng)爸,啟動(dòng)中和反應(yīng)釜攪拌,攪拌 轉(zhuǎn)速20-30轉(zhuǎn)/分鐘,然后將所得物料降溫到50-60°C,隨后將2. 05倍2-萘酚摩爾量、質(zhì) 量分?jǐn)?shù)為20%的氨水緩慢滴加到中和反應(yīng)釜,滴加過(guò)程中,控制中和反應(yīng)釜內(nèi)溫度在75- 85 0C ; 6) 、20%氨水滴加完后,在攪拌轉(zhuǎn)速20- 30轉(zhuǎn)/分鐘,75-85°C條件下維持30分鐘反 應(yīng),然后一次性加入2倍2-萘酚重量比的清水,停止中和反應(yīng)釜攪拌,將所得物料在75- 85°C條件下靜置1小時(shí)分層,上層油相為鄰硝基乙苯,下層為水相為2-萘酚-6, 8-二磺酸、 2-萘酚-3, 6-二磺酸和2-萘酚-6-磺酸的混合物; 7) 、上層油相經(jīng)水洗處理成中性后返回磺化反應(yīng)釜作為下一批磺化的溶劑,繼續(xù)使用; 下層水相轉(zhuǎn)入結(jié)晶釜,啟動(dòng)結(jié)晶釜的攪拌,轉(zhuǎn)速為30轉(zhuǎn)/分鐘,控制結(jié)晶釜內(nèi)物料溫度為 75- 85°C,維持2小時(shí)反應(yīng); 8) 、2小時(shí)反應(yīng)完畢,在30轉(zhuǎn)/分鐘的攪拌速度下,將結(jié)晶釜內(nèi)物料降溫到30°C,停止 攪拌,靜置2小時(shí),過(guò)濾,所得濾餅為G酸銨鹽。
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種G酸的溶劑磺化新工藝,屬化工技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明以2-萘酚為原材料,在鄰硝基乙苯溶劑的作用下,滴加化學(xué)計(jì)量比的硫酸,降低了G酸生產(chǎn)過(guò)程中硫酸和堿的消耗量,解決了傳統(tǒng)G酸磺化所存在的傳熱效果差、硫酸過(guò)量及副產(chǎn)物過(guò)多的問(wèn)題,本發(fā)明減少了磺化過(guò)程中副產(chǎn)物R鹽和薛氏鹽的生成,降低了后續(xù)中和鹽析崗位耗堿量,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的收率,降低了生產(chǎn)過(guò)程中廢水的排放量,與傳統(tǒng)工藝相比,G酸的收率由原來(lái)的70%提高到本發(fā)明的78%以上,廢水排放量減少50%。
【IPC分類】C07C309-43, C07C303-32
【公開號(hào)】CN104829504
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201510153646
【發(fā)明人】范明華, 鄭宜斌, 安建平, 吳少銳
【申請(qǐng)人】湖北鑫慧化工有限公司
【公開日】2015年8月12日
【申請(qǐng)日】2015年4月2日