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      連續(xù)法合成苯乙腈的方法

      文檔序號(hào):9465527閱讀:5904來源:國(guó)知局
      連續(xù)法合成苯乙腈的方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001 ] 本發(fā)明涉及氰基由飽和碳鏈連接六元芳環(huán)的化合物制備技術(shù)領(lǐng)域。
      【背景技術(shù)】
      [0002]苯乙腈是一種非常重要的中間體,下游產(chǎn)品苯乙酸是重要的青霉素合成的前體物質(zhì),也可用于香精香料行業(yè)。合成苯乙腈的方法,一般是采用釜式反應(yīng),間歇式進(jìn)行,反應(yīng)生成的雜質(zhì)較多,且生產(chǎn)效率較低,尤其是苯乙腈具有特殊的刺激性氣味,間歇式生產(chǎn)的缺點(diǎn)就顯得尤為突出。有山東聊城中盛藍(lán)瑞化工有限公司的專利CN201942626U公布了題為《苯乙腈生產(chǎn)中連續(xù)氰化反應(yīng)的裝置和方法》的專利,采用多臺(tái)串聯(lián)使用的反應(yīng)釜,反應(yīng)釜間通過溢流管連接的方式,可使苯乙腈生產(chǎn)連續(xù)進(jìn)行,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低,粗品純度為97.0-98.5%。此種連續(xù)反應(yīng)裝置使氰化反應(yīng)連續(xù)進(jìn)行,但是,其反應(yīng)時(shí)間仍較長(zhǎng),所使用的設(shè)備較多,占地面積大。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0003]本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種利用微反應(yīng)器連續(xù)法合成苯乙腈的方法,該方法提高了苯乙腈的收率,降低了副反應(yīng)的發(fā)生,能使反應(yīng)快速進(jìn)行,生產(chǎn)效率高,大大節(jié)約了人工,成本低,便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,且產(chǎn)品品質(zhì)較好,對(duì)于后續(xù)的后處理較為有利。
      [0004]為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所采取的技術(shù)方案是:一種連續(xù)法合成苯乙腈的方法,其特征在于,包括以下步驟:調(diào)整微反應(yīng)器的溫度至80-400°C,將氰化鈉水溶液和相轉(zhuǎn)移催化劑混合液,和氯化芐分別連續(xù)注入微反應(yīng)器中,在微反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng)停留時(shí)間為20-300S,直接得到苯乙腈的水溶液。
      [0005]優(yōu)選的,還包括以下步驟:將上述得到的苯乙腈的水溶液通過連續(xù)萃取分離設(shè)備將苯乙腈粗品與廢水進(jìn)行分離,得到苯乙腈粗品。
      [0006]優(yōu)選的,氰化鈉水溶液中氰化鈉和氯化芐的摩爾比為1-1.2:1。
      [0007]優(yōu)選的,相轉(zhuǎn)移催化劑為芐基三乙基氯化銨、四丁基溴化銨、芐基二乙基氯化銨或四丁基氯化銨。
      [0008]進(jìn)一步優(yōu)選的,相轉(zhuǎn)移催化劑的用量為氯化芐質(zhì)量的0.1-5%。。
      [0009]優(yōu)選的,氰化鈉水溶液的質(zhì)量濃度為5-30%。
      [0010]進(jìn)一步優(yōu)選的,氰化鈉水溶液的質(zhì)量濃度為10-25%。
      [0011]優(yōu)選的,微反應(yīng)器的溫度為150-400 °C。
      [0012]優(yōu)選的,連續(xù)萃取分離設(shè)備得到的苯乙腈粗品用于精餾,分離得到的廢水,進(jìn)入三廢處理系統(tǒng)。
      [0013]用于本發(fā)明方法的合適的微反應(yīng)器可從,例如康寧等機(jī)構(gòu)獲得。
      [0014]采用上述技術(shù)方案所產(chǎn)生的有益效果在于:
      (I)本發(fā)明使用微反應(yīng)器進(jìn)行苯乙腈的合成反應(yīng),通過控制反應(yīng)原料的配比、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間等工藝條件,使在微反應(yīng)器中的原料完全反應(yīng),反應(yīng)得到的苯乙腈的水溶液通過連續(xù)萃取分離設(shè)備將苯乙腈粗品與廢水進(jìn)行分離,得到的苯乙腈粗品直接進(jìn)入精餾系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化生產(chǎn),生產(chǎn)效率高,大大節(jié)約了人工,成本低,便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。
      [0015](2)本發(fā)明使用微反應(yīng)器進(jìn)行反應(yīng),能使苯乙腈的合成反應(yīng)快速進(jìn)行,20-300S內(nèi)即可反應(yīng)完全,反應(yīng)時(shí)間大幅縮短,降低了副反應(yīng)的發(fā)生,提高了苯乙腈的收率。
      [0016](3)本發(fā)明使用微反應(yīng)器進(jìn)行反應(yīng),微反應(yīng)器靠?jī)?nèi)部靜態(tài)混合元件,能形成特殊的流型,混合效果好。另外,微反應(yīng)器的微型通道構(gòu)造,使其具有更大傳質(zhì)接觸面積,更大的換熱比表面積,其傳熱傳質(zhì)效率高。
      [0017](4)本發(fā)明不僅能夠使氰化反應(yīng)連續(xù)化進(jìn)行,而且在后處理方面通過連續(xù)萃取分離設(shè)備也能夠連續(xù)進(jìn)行,進(jìn)一步降低了人工操作,通過本發(fā)明的工藝方法,苯乙腈粗品純度在98.5%以上,其收率在96%以上。
      【附圖說明】
      [0018]下面結(jié)合附圖和【具體實(shí)施方式】對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)的說明;
      圖1是本發(fā)明的工藝流程圖。
      【具體實(shí)施方式】
      [0019]實(shí)施例1
      首先調(diào)整好微反應(yīng)器的溫度控制在180°C,在柱塞栗作用下,將12kmol質(zhì)量濃度13%的氰化鈉水溶液和相轉(zhuǎn)移催化劑芐基二乙基氯化銨(相轉(zhuǎn)移催化劑的用量為氯化芐質(zhì)量的1%)混合液,和1kmol氯化芐液體分別連續(xù)注入微反應(yīng)器中,停留時(shí)間控制在150s,直接得到苯乙腈的水溶液,通過GC監(jiān)測(cè)苯乙腈的品質(zhì),粗品純度98.5%。得到的苯乙腈的水溶液在連續(xù)萃取分離設(shè)備(萃取離心機(jī))的作用下,將得到的苯乙腈的水溶液進(jìn)行離心分離,從輕相口分離出的是苯乙腈粗品,苯乙腈粗品收率為97.5%,從重相分離出的為廢氯化鈉水溶液,得到的苯乙腈粗品直接進(jìn)入精餾系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化生產(chǎn)。分離得到的廢水,進(jìn)入三廢處理系統(tǒng)。
      [0020]實(shí)施例2
      首先調(diào)整好微反應(yīng)器的溫度控制在250°C,在柱塞栗作用下,將12kmol 13%的氰化鈉水溶液和相轉(zhuǎn)移催化劑芐基二乙基氯化銨(相轉(zhuǎn)移催化劑的用量為氯化芐質(zhì)量的0.5%。)混合液,和1kmol氯化節(jié)液體連續(xù)注入微反應(yīng)器中,停留時(shí)間控制在100s,直接得到苯乙腈的水溶液,通過GC監(jiān)測(cè)苯乙腈的品質(zhì),粗品純度98.6%。得到的苯乙腈料液在連續(xù)萃取分離設(shè)備(萃取離心機(jī))的作用下,將得到的苯乙腈料液進(jìn)行離心分離,從輕相口分離出的是苯乙腈粗品,苯乙腈粗品收率為97.7%,從重相分離出的為廢氯化鈉水溶液,得到的苯乙腈粗品直接進(jìn)入精餾系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化生產(chǎn)。分離得到的廢水,進(jìn)入三廢處理系統(tǒng)。
      [0021]實(shí)施例3
      首先調(diào)整好微反應(yīng)器的溫度控制在400°C,在柱塞栗作用下,將12kmol 13%的氰化鈉水溶液和相轉(zhuǎn)移催化劑芐基三乙基氯化銨(相轉(zhuǎn)移催化劑的用量為氯化芐質(zhì)量的0.8%。)混合液,和1kmol氯化節(jié)液體連續(xù)注入微反應(yīng)器中,停留時(shí)間控制在20s,直接得到苯乙腈的水溶液,通過GC監(jiān)測(cè)苯乙腈的品質(zhì),粗品純度98.5%。得到的苯乙腈料液在連續(xù)萃取分離設(shè)備(萃取離心機(jī))的作用下,將得到的苯乙腈料液進(jìn)行離心分離,從輕相口分離出的是苯乙腈粗品,苯乙腈粗品收率為97.6%,從重相分離出的為廢氯化鈉水溶液,得到的苯乙腈粗品直接進(jìn)入精餾系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化生產(chǎn)。
      [0022]實(shí)施例4
      首先調(diào)整好微反應(yīng)器的溫度控制在180°C,在柱塞栗作用下,
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