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      一種熱電廠凝汽器用抽真空機組的制作方法

      文檔序號:8696169閱讀:373來源:國知局
      一種熱電廠凝汽器用抽真空機組的制作方法
      【技術領域】
      [0001]本實用新型涉及一種熱電廠凝汽器用抽真空機組。
      【背景技術】
      [0002]維持熱電廠凝汽器真空度的穩(wěn)定是熱電廠最為關心的問題,也是大家長期想要解決、但始終無法解決的難題。維持凝汽器真空度的穩(wěn)定,可以減少發(fā)電設備投資費用、降低發(fā)電機組運行成本、提高汽輪機的效率,最終達到提高發(fā)電廠的綜合產(chǎn)能。
      [0003]維持凝汽器在最佳真空范圍內(nèi)工作對汽輪機發(fā)電機組具有十分重要的意義。在機組通常的背壓范圍內(nèi),凝汽器真空度每改變lkPa,汽輪機功率改變I?2%,這對每個電廠來說都是非常可觀的節(jié)能降耗措施。
      [0004]凝汽器原來采用大型水環(huán)真空泵抽真空,由于水環(huán)真空泵采用水作為工作液,水溫變化會直接影響水真空環(huán)泵抽氣性能,最終影響發(fā)電機組的輸出功率。特別是到了夏季水溫很高時,水環(huán)泵抽氣效率下降會造成電廠凝汽器真空下降4kPa以上,發(fā)電機組生產(chǎn)效率下降5?8%以上,這個損失對電廠來講相當巨大。
      [0005]凝汽器最佳真空度一般需要控制在5kPa左右,由于水環(huán)真空泵采用水作為工作液,水溫越高,水環(huán)真空泵的真空度和抽氣效率都會越來越差,圖1、圖2例舉了采用15°C和35°C水作為水環(huán)真空泵工作液時水環(huán)真空泵在不同壓力點的抽氣性能曲線。當水溫達到15°C時,水環(huán)真空泵的抽氣效率為60 %,基本滿足凝汽器5kPa真空度的要求,夏季水溫達到35°C后,水環(huán)真空泵在5kPa時無抽氣能力,1kPa時才達到60%的抽氣效率,因此夏季凝汽器真空度一般只能達到9?IlkPa左右,由于水環(huán)真空泵效率下降,造成凝汽器真空達不到最佳真空,大大影響了發(fā)電機組的生產(chǎn)效率。
      【實用新型內(nèi)容】
      [0006]本實用新型要解決的技術問題是:基于上述問題,提供一種熱電廠凝汽器用抽真空機組,確保凝汽器真空更穩(wěn)定,提高發(fā)電機組的生產(chǎn)效率。
      [0007]本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:一種熱電廠凝汽器用抽真空機組,包括進氣口與出氣口,進氣口與熱電廠凝汽器相連接,進氣口與出氣口之間管路上依次連接有氣冷羅茨真空泵、列管式冷卻器、止回閥、水環(huán)真空泵和氣水分離器,水環(huán)真空泵和氣水分離器之間還管路連接有將氣水分離器內(nèi)液體冷卻后加入水環(huán)真空泵內(nèi)供其循環(huán)的板片式換熱器,板片式換熱器與氣水分離器之間管路上安裝有Y型過濾器。
      [0008]進一步地,氣冷羅茨真空泵采用了抽氣效率高的三葉漸開線轉(zhuǎn)子。
      [0009]進一步地,水環(huán)真空泵的工作液采用電廠通用冷卻水。
      [0010]進一步地,板片式換熱器為可拆卸結(jié)構(gòu)。
      [0011]進一步地,氣水分離器采用立式結(jié)構(gòu)。
      [0012]本實用新型的有益效果是:凝汽器有一個穩(wěn)定的工作真空度,保證發(fā)電機組處于良好的運行狀態(tài);機組的耗水量、耗電量大大降低,節(jié)能效果非常明顯。
      【附圖說明】
      [0013]下面結(jié)合附圖對本實用新型進一步說明。
      [0014]圖1是采用15°C進水時水環(huán)真空泵的性能曲線;
      [0015]圖2是采用35°C進水時水環(huán)真空泵的性能曲線;
      [0016]圖3是本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;
      [0017]圖4是采用15°C進水時抽真空機組的性能曲線;
      [0018]圖5是采用35°C進水時抽真空機組的性能曲線。
      [0019]其中:1.氣冷羅茨真空泵,2.列管式冷卻器,3.止回閥,4.水環(huán)真空泵,5.板片式換熱器,6.Y型過濾器,7.氣水分離器。
      【具體實施方式】
      [0020]現(xiàn)在結(jié)合附圖對本實用新型作進一步的說明。這些附圖均為簡化的示意圖僅以示意方式說明本實用新型的基本結(jié)構(gòu),因此其僅顯示與本實用新型有關的構(gòu)成。
      [0021]如圖3所示的一種熱電廠凝汽器用抽真空機組,包括進氣口與出氣口,進氣口與熱電廠凝汽器相連接,進氣口與出氣口之間管路上依次連接有氣冷羅茨真空泵1、列管式冷卻器2、止回閥3、水環(huán)真空泵4和氣水分離器7,水環(huán)真空泵4和氣水分離器7之間還管路連接有將氣水分離器7內(nèi)液體冷卻后加入水環(huán)真空泵4內(nèi)供其循環(huán)的板片式換熱器5,板片式換熱器5與氣水分離器7之間管路上安裝有Y型過濾器6。
      [0022]氣冷羅茨真空泵I采用了抽氣效率高的三葉漸開線轉(zhuǎn)子。
      [0023]列管式冷卻器2除了可以為氣冷羅茨真空泵I提供冷卻氣體外,還具有捕集氣冷羅茨真空泵排出的大量水蒸汽的功能,這樣可以將大量被抽的水蒸汽在進入水環(huán)真空泵前被冷凝成水,因此,采用更小規(guī)格的水環(huán)真空泵4就可以獲得更大抽氣量的要求。
      [0024]水環(huán)真空泵4的工作液采用電廠通用冷卻水,而且工作液可以循環(huán)使用。
      [0025]板片式換熱器5為可拆卸結(jié)構(gòu),換熱效率高,占地面積小。
      [0026]氣水分離器7采用立式結(jié)構(gòu),可以將水環(huán)真空泵排出的水氣進行有效分離,空氣排到大氣中,水被回收再利用,這樣可以做到節(jié)能減排綠色環(huán)保。
      [0027]實際工作時,凝汽器出氣口與抽真空機組的進氣口連接,水蒸汽吸入進入氣冷羅茨真空泵1,經(jīng)過氣冷羅茨真空泵I的壓縮后進入列管式冷卻器2,在列管式冷卻器2內(nèi)大量的水蒸汽被冷凝為水,被冷凝的水和少量未被冷凝的水蒸汽由水環(huán)真空泵4吸入,部分未被冷凝的水蒸汽在水環(huán)真空泵4內(nèi)再次被壓縮后冷凝為水并被排出進入氣水分離器7內(nèi),在氣水分離器7內(nèi)通過旋風分離的方式將水留下再回用,少量空氣被排入大氣中,氣水分離器7內(nèi)的水通過Y型過濾器6的過濾再經(jīng)過板片式換熱器5的冷卻后可以給水環(huán)真空泵4循環(huán)再用。
      [0028]從圖4、圖5上可以看到,采用不同水溫的冷卻水,抽真空機組的抽氣速率基本沒有變化的,這樣就可以保證凝汽器有一個穩(wěn)定的工作真空度,從而保證發(fā)電機組處于良好的運行狀態(tài),而且采用抽真空機組后,機組的耗水量、耗電量大大降低,一年的節(jié)能費用就可以投資幾套新設備。我們已經(jīng)在國內(nèi)數(shù)家熱電廠凝汽器真空設備改造中得到了實際驗證,經(jīng)濟效益十分明顯。
      [0029]以一套300WM的發(fā)電機組為例,采用此抽真空機組后,水環(huán)真空泵從原來的160kw配置減小為18.5kw配置,抽真空機組的實際功耗為28kw,原來水環(huán)真空泵的功耗為112kw,抽真空機組的實際功耗僅僅為原水環(huán)真空泵的1/4左右,耗水量為1/5左右,節(jié)能效果非常明顯。
      [0030]以上述依據(jù)本實用新型的理想實施例為啟示,通過上述的說明內(nèi)容,相關工作人員完全可以在不偏離本項實用新型技術思想的范圍內(nèi),進行多樣的變更以及修改。本項實用新型的技術性范圍并不局限于說明書上的內(nèi)容,必須要根據(jù)權利要求范圍來確定其技術性范圍。
      【主權項】
      1.一種熱電廠凝汽器用抽真空機組,包括進氣口與出氣口,進氣口與熱電廠凝汽器相連接,其特征是:所述的進氣口與出氣口之間管路上依次連接有氣冷羅茨真空泵(1)、列管式冷卻器(2)、止回閥(3)、水環(huán)真空泵(4)和氣水分離器(7),水環(huán)真空泵(4)和氣水分離器(7)之間還管路連接有將氣水分離器(7)內(nèi)液體冷卻后加入水環(huán)真空泵(4)內(nèi)供其循環(huán)的板片式換熱器(5),板片式換熱器(5)與氣水分離器(7)之間管路上安裝有Y型過濾器(6)。
      2.根據(jù)權利要求1所述的一種熱電廠凝汽器用抽真空機組,其特征是:所述的氣冷羅茨真空泵(I)采用了抽氣效率高的三葉漸開線轉(zhuǎn)子。
      3.根據(jù)權利要求1所述的一種熱電廠凝汽器用抽真空機組,其特征是:所述的水環(huán)真空泵(4)的工作液采用電廠通用冷卻水。
      4.根據(jù)權利要求1所述的一種熱電廠凝汽器用抽真空機組,其特征是:所述的板片式換熱器(5)為可拆卸結(jié)構(gòu)。
      5.根據(jù)權利要求1所述的一種熱電廠凝汽器用抽真空機組,其特征是:所述的氣水分離器(7)采用立式結(jié)構(gòu)。
      【專利摘要】本實用新型涉及一種熱電廠凝汽器用抽真空機組,包括進氣口與出氣口,進氣口與熱電廠凝汽器相連接,進氣口與出氣口之間管路上依次連接有氣冷羅茨真空泵、列管式冷卻器、止回閥、水環(huán)真空泵和氣水分離器,水環(huán)真空泵和氣水分離器之間還管路連接有將氣水分離器內(nèi)液體冷卻后加入水環(huán)真空泵內(nèi)供其循環(huán)的板片式換熱器,板片式換熱器與氣水分離器之間管路上安裝有Y型過濾器。本實用新型的有益效果是:凝汽器有一個穩(wěn)定的工作真空度,保證發(fā)電機組處于良好的運行狀態(tài);機組的耗水量、耗電量大大降低,節(jié)能效果非常明顯。
      【IPC分類】F28B9-10
      【公開號】CN204404833
      【申請?zhí)枴緾N201520012514
      【發(fā)明人】錢雪強, 繆學斌
      【申請人】江陰愛爾姆真空設備有限公司
      【公開日】2015年6月17日
      【申請日】2015年1月8日
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