本發(fā)明涉及一種難生化有機(jī)廢水處理的三明治法組合工藝,屬于環(huán)保廢水處理技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
在有機(jī)化工、制藥、農(nóng)藥、焦化等生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的有機(jī)污染物廢水,其中絕大部分因?yàn)槲廴疚镏泻形⑸y降解或?qū)ξ⑸锞哂猩锒拘缘幕衔?,環(huán)保水處理行業(yè)內(nèi)稱之為生化難降解有機(jī)廢水,生化難降解有機(jī)廢水的處理是環(huán)保水處理領(lǐng)域主要面臨的技術(shù)難題。
通常對生化難降解處理有機(jī)廢水采用有兩種組合工藝:一種是采用蒸發(fā)+生化組合。先將有機(jī)污染廢水通過升溫汽化,水分子從污染水體中脫出來到氣相,再冷凝后形成輕度污染的蒸汽冷凝水。這種蒸汽冷凝水雖然夾帶有少量的小分子有機(jī)輕組份,但由于大量的大分子量重組份以及無機(jī)鹽都被留在蒸發(fā)殘液中,經(jīng)過蒸發(fā)分離后,蒸汽冷凝水用常規(guī)生化處理就變得非常的簡單有效。這種組合工藝的優(yōu)點(diǎn)是流程簡單,處理效果好,缺陷也有兩個:一是蒸發(fā)過程中需要消耗大量的熱能。二是蒸發(fā)殘液只能按固廢處置,需要進(jìn)行焚燒處理。這兩大缺陷導(dǎo)致每噸廢水的環(huán)保處理成本非常高,企業(yè)難以承受。另一種組合工藝是高級氧化+生化組合。為解決蒸發(fā)+生化組合工藝存在的處理成本過高的問題,環(huán)保水處理領(lǐng)域不斷開發(fā)各種各樣的生化預(yù)處理技術(shù),如高溫濕式催化氧化、電化學(xué)電解、微電解、fenton氧化法、臭氧氧化、光催化氧化等;原廢水經(jīng)氧化預(yù)處理后再進(jìn)行生化處理。這種組合工藝相比第一種蒸發(fā)+生化組合工藝處理成本大幅度下降,其單位投資成本與預(yù)處理所采用的高級氧化技術(shù)密切相關(guān)。
企業(yè)經(jīng)營的目標(biāo)是追逐效益,如何用最低的運(yùn)行成本解決廢水處理達(dá)標(biāo)排放的問題是生產(chǎn)企業(yè)追求的目標(biāo)。本發(fā)明基于現(xiàn)有的環(huán)保先進(jìn)技術(shù),通過分析有機(jī)廢水難生化的成因,創(chuàng)新組合方式,成就最具運(yùn)行成本競爭力的環(huán)保水處理組合工藝,造福于廣大生產(chǎn)企業(yè)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明提出一種處理難生化有機(jī)廢水的新組合工藝,在現(xiàn)有的高級氧化+生化組合上創(chuàng)新引入膜分離技術(shù),對原有組合工藝進(jìn)行了優(yōu)化。整個工藝包組合膜分離、高級氧化、生化三種工藝,形象稱之為“三明治法”?!叭髦畏ā钡暮诵氖抢眉{濾膜分離技術(shù)對有機(jī)化合物的在分子層面的篩分性能,通過選擇合適的高分子納濾膜孔徑,把廢水中大分子量有機(jī)物攔截下來。這些被攔截下來的化合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)中通常帶有一個或多個環(huán)狀結(jié)構(gòu),或高碳數(shù)的復(fù)雜化學(xué)結(jié)構(gòu)化合物,很難被微生物降解,甚至自身對微生物產(chǎn)生毒性,盡管含量較低,卻是導(dǎo)致整個有機(jī)廢水生化處理效果達(dá)不到排放要求的主要內(nèi)因。而通過膜分離技術(shù)去除大分子量有機(jī)污染物分子后的膜透過液,構(gòu)成cod的化學(xué)污染物組成與原廢水相比,主要構(gòu)成為小分子量有機(jī)物,通常情況下這些小分子量有機(jī)物的可生化性相比前述大分子量有機(jī)物要好很多,在膜分離過程中,廢水中的一價態(tài)無機(jī)離子(如常見的na+離子、k+離子、cl-離子、no3-)幾乎不能被膜攔截、二價態(tài)及以上價態(tài)離子(如ca2+、mg2+、fe3+、so42-、po43-)絕大部分被膜攔截。難生化有機(jī)廢水經(jīng)膜分離后,需要進(jìn)行高級氧化的水量只有原水水量的10%--30%(視廢水中污染物構(gòu)成而異)。對于被膜攔截下來的這部分難生化有機(jī)化合物(簡稱膜濃縮液),本發(fā)明組合選用了兩種高效、低成本、緑色的高級氧化技術(shù)進(jìn)行分子降解。“三明治法”組合工藝比單純的高級氧化+生化組合工藝,無論投資成本還是運(yùn)行成本都大幅度降低,同比運(yùn)行成本降低幅度在30%到60%,三明治法組合的投資成本同比沒有引入膜分離的二元組合下降50%以上。此組合方式迄今尚無文獻(xiàn)和專利報道。
“三明治法”組合工藝中選用高溫濕式催化氧化技術(shù)為大分子有機(jī)污染物降解的主要工藝手段。高溫濕式催化氧化(catalyticwetairoxidation,簡稱cwo或cwao)是“三明治法”組合工藝的內(nèi)核,它承擔(dān)把廢水中有機(jī)物分子從結(jié)構(gòu)上破壞,大部分礦化形成元素原生態(tài)---水、分子有機(jī)酸,形成殘留污染物,表觀現(xiàn)象是:含高濃度有機(jī)物的廢水進(jìn)cwo裝置后,有機(jī)物濃度大幅度下降,cod值一次降解削減率在80%—95%(具體視有機(jī)物分子結(jié)構(gòu)的氧化程度有所差異)。cwo技術(shù)發(fā)明于上世紀(jì)70年代的美國,經(jīng)不斷改進(jìn)后,應(yīng)用于大量工程。在解決煉油廠堿渣廢水、焦化廢水、造紙黑液、含酚廢水等高難處理有機(jī)廢水方面展示出其他技術(shù)難望其背的優(yōu)勢,被美國環(huán)保署(epa)指認(rèn)為當(dāng)今先進(jìn)污水處理工藝中最有前途的無二次污染的潔凈工藝。本發(fā)明人在cwo技術(shù)方面積累了豐富的工程應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),為“三明治法”組合工藝的實(shí)施奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。cwo技術(shù)的特點(diǎn)是反應(yīng)條件高溫高壓,氧化反應(yīng)溫度在200℃--290℃之間可以任意調(diào)整,氧化反應(yīng)壓力在3mpa--9mpa之間可以匹配調(diào)整,利用壓縮空氣中的氧在填充催化填料的高壓反應(yīng)塔內(nèi)快速完成有機(jī)化合物的氧化開環(huán)、分子鏈斷鏈降解等系列熱氧化化學(xué)反應(yīng),氧化反應(yīng)釋放出來的大量熱量,通過熱能回收系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)整個系統(tǒng)的能量平衡。由于cwo技術(shù)采用免費(fèi)的空氣做氧化劑,其消耗主要是壓縮空氣所需的電能,因此,cwo技術(shù)相對于采用化學(xué)氧化劑(如雙氧水、次氯酸鈉、臭氧、氯氣、二氧化氯、高錳酸鉀、高鐵酸鉀)的其他高級氧化技術(shù),其降解效率和運(yùn)行成本都是具有相當(dāng)大的優(yōu)勢,尤其適合toc(總有機(jī)碳)含量高的高濃度有機(jī)廢水的降解處理。本發(fā)明選用cwo工藝處理nf膜濃縮液,其主要目的有兩個:一是將nf膜攔截下來的大分子量有機(jī)污染物(膜濃縮液),通過選用合適的cwo工藝條件來實(shí)現(xiàn)(主要為溫度和壓力)化學(xué)結(jié)構(gòu)破壞,對難氧化的化合物提高氧化溫度和壓力。經(jīng)cwo技術(shù)處理后,表征是料液的cod值大幅度下降,通常情況下降80%以上。二是提升料液中殘留cod值的可生化性(可生化性通常用b/c比表征,即五日生物需氧量與化學(xué)耗氧量的比值)。nf膜濃縮液經(jīng)cwo處理后形成的氧化液中殘留cod構(gòu)成主要是大分子量有機(jī)物的氧化碎片,這些碎片分子量較低,生物毒性相對降解前大幅度下降,易成為微生物的“食糧”而被生物降解,b/c由降解前的0.1以下提升到0.3以上,為下一步生化處理廢水削減cod達(dá)標(biāo)排放奠定基礎(chǔ)。
“三明治法”組合工藝中選用電解技術(shù)為大分子量有機(jī)污染物降解的次要工藝手段。前述cwo工藝處理的優(yōu)點(diǎn)多,但cwo系統(tǒng)是一種相對復(fù)雜和技術(shù)難度較高的化工裝置,且需依靠料液中有機(jī)碳氧化放熱實(shí)現(xiàn)體系的能量自平衡,在料液中cod值較高且料液量較大的場合下應(yīng)用,其優(yōu)勢相當(dāng)明顯。但對于那些料液中cod值中等(如cod小于8000mg/l)以下,需處理的水量較少(如小于200t/d)的場合,選用cwo技術(shù)進(jìn)行氧化降解的成本控制優(yōu)勢就難以顯現(xiàn)出來。這種情形下,選用簡便易行的電解技術(shù)進(jìn)行nf膜濃縮液的降解就更為合適。電解技術(shù)是應(yīng)用電解的基本原理,使廢水中有機(jī)污染物質(zhì)通過電解過程在陽、陰兩極上分別發(fā)生氧化和還原反應(yīng)轉(zhuǎn)化成為無害物質(zhì)以實(shí)現(xiàn)廢水凈化的方法。電解法的優(yōu)點(diǎn)是使用直流電源、無需加入化學(xué)藥劑、常溫常壓操作、連續(xù)緊湊、占地空間小。電解法降解廢水中的有機(jī)物的量與電耗直接關(guān)聯(lián)。遵從法拉第定律,其主要缺陷是削減單位cod的運(yùn)行成本較高,為cwo技術(shù)的10倍以上,不適合廢水中有機(jī)物濃度較高的場合。電解技術(shù)通過直流電場提供的能量,利用電解陽極產(chǎn)生的活性·oh,進(jìn)一步氧化有機(jī)物,達(dá)到開環(huán)、斷鏈、降解有機(jī)物,同樣可以起到削減cod和提高有機(jī)廢水可生化性的目的。原廢水經(jīng)過前述工藝預(yù)處理后,其廢水水質(zhì)特征與原廢水(預(yù)處理前)發(fā)生根本性變化,變化點(diǎn)有兩個:一是廢水污染度明顯下降。通常情況下預(yù)處理工藝可削減60%左右的cod總量,外觀表征污水粘度變小,外觀顏色變淺。二是廢水中污染物化學(xué)結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變化,原廢水中含有難生化降解的化學(xué)物質(zhì)的化學(xué)結(jié)構(gòu)被絕大部分開環(huán)、斷鏈、降解,殘留的氧化碎片構(gòu)成殘留的cod,b/c比由廢水原水的0.1以下提升到0.3以上,大大提高了廢水的可生化性。
生化處理的工藝選擇有多種。本發(fā)明把生化處理削減cod的核心定位在abr厭氧生化反應(yīng)器上。厭氧折流板反應(yīng)器(anaerobicbaffltedreactor簡稱abr)工藝首先由美國stanford大學(xué)的mccarty等于1981年在總結(jié)了各種第二代厭氧反應(yīng)器處理工藝特點(diǎn)性能的基礎(chǔ)上開發(fā)和研制的一種高效新型的厭氧污水生物技術(shù)。厭氧折流板反應(yīng)器內(nèi)置豎向?qū)Я靼?,將反?yīng)器分隔成串聯(lián)的幾個反應(yīng)室,每個反應(yīng)室都是一個相對獨(dú)立的上流式污泥床(usb)系統(tǒng),其中的污泥可以是以顆粒化形式或以絮狀形式存在。水流由導(dǎo)流板引導(dǎo)上下折流前進(jìn),逐個通過反應(yīng)室內(nèi)的污泥床層,進(jìn)水中的底物與微生物充分接觸而得以降解去除。abr具有構(gòu)造簡單、能耗低、抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、處理效率高等一系列優(yōu)點(diǎn)。
附圖說明
說明書附圖為本發(fā)明的工藝技術(shù)路線圖。
具體實(shí)施方式
實(shí)施例1:某企業(yè)生產(chǎn)單一農(nóng)藥品種—毒死蜱(有機(jī)磷農(nóng)藥殺蟲劑)原藥,每天產(chǎn)出含磷有機(jī)廢水量300t/d,水質(zhì)如下:cod15407mg/l;總氮625mg/l;總磷1521mg/l;含nacl7.2%;ph值=3.2;b/c比0.008,該水不能直接生化。原工藝采用微電解+三級fenton氧化,石灰法脫磷預(yù)處理后,加水高倍稀釋后進(jìn)行生化處理工藝,噸水運(yùn)行成本為135元(不含磷膏的處置費(fèi)用)。后采用本發(fā)明的“三明治法”組合工藝進(jìn)行技術(shù)提升改造:采用納濾膜濃縮,濃縮比5倍,每天只產(chǎn)生60噸高濃度有機(jī)廢水,濃縮液cod實(shí)測56730mg/l,總磷7563mg/l,透過液cod4536mg/l,總磷65mg/l。透過液無需調(diào)節(jié)ph值,經(jīng)鐵-碳微電解池簡單處理后,cod下降到2123mg/l,b/c比由0.008提升到0.25,ph值由3提升到6.5,透過液匯入生化調(diào)節(jié)池進(jìn)行生化處理。濃縮液無需調(diào)節(jié)ph值,直接進(jìn)高溫濕式催化氧化裝置處理,空氣氧化溫度245℃,系統(tǒng)壓力5mpa,氧化停留時間180min,氧摩爾比過量50%,氧化液cod值下降為7825mg/l,ph由3提升到6.8,顏色由深黃變?yōu)闇\黃,料液粘度變小,總磷不變。此氧化液加液堿(30%naoh水溶液,在氧化處理過程中未加入二次污染物)調(diào)整ph8.2,冷凍到2-3℃,結(jié)晶8h,析出十二水合磷酸氫二鈉粗品,含量91%,雜質(zhì)含量小于0.5%,其余為水分。可用于生產(chǎn)磷酸三鈉、三聚磷酸鈉、以及用于循環(huán)水補(bǔ)磷和污水生化系統(tǒng)補(bǔ)磷的磷源。離心析出磷酸氫二鈉后的母液總磷實(shí)測625mg/l,加入石灰乳,調(diào)ph到10.5,用高溫濕式催化氧化出料的余熱升溫到50--55℃,空氣鼓泡攪拌30min,經(jīng)板框過濾機(jī)過濾得黃色磷膏,含磷實(shí)測15.2%,外送固廢處理中心處理。石灰法脫磷后的廢水含磷75mg/l,codcr7312mg/l,b/c比為0.52,匯入生化調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)cl離子濃度小于等于15000mg/l,總磷≤30mg/l,cod≤2000mg/l,經(jīng)一級abr生化、一級缺氧生化、一級好氧生化處理后,出水水質(zhì)cod<300mg/l,總磷<5mg/l,氨氮<25mg/l,達(dá)到園區(qū)污水處理廠處理接水標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)園區(qū)污水處理廠處理后達(dá)標(biāo)排放。本發(fā)明工藝改造后的噸水處理成本扣除回收磷酸氫二鈉的價值后為9元/噸,運(yùn)行成本下降93%。運(yùn)行成本大幅度下降外,次生成本也大幅度下降,需二次處置的磷膏固廢由老工藝的300kg/天下降到20kg/天。由于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生的固廢國家歸類為危險化學(xué)固廢,按國家規(guī)定不得隨意處置,需登記由當(dāng)?shù)鼐哂形kU固體廢物處置資質(zhì)的單位進(jìn)行焚燒處理,處置費(fèi)用最低每噸3000元,個別地區(qū)高達(dá)5000元。按最低收費(fèi)和每年330天開工率計(jì)算,該企業(yè)全年節(jié)省固廢處置費(fèi)用2968萬元,加上運(yùn)行成本全年節(jié)省1247萬元,本發(fā)明的“三明治”組合工藝實(shí)施該企業(yè)的環(huán)保改造項(xiàng)目全年節(jié)省環(huán)保財務(wù)成本高達(dá)4215萬元,深受企業(yè)歡迎。
實(shí)施例2:某大型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)殺菌劑、殺蟲劑等十余種農(nóng)藥原藥,每天產(chǎn)生農(nóng)藥綜合廢水約400噸。綜合廢水水質(zhì)如下:水質(zhì)如下,cod12365mg/l;總氮518mg/l,;磷8.2mg/l;含nacl3.2%;ph值=3.8;b/c比0.12;污染物種類數(shù)十種,外觀深黃色,該水不能直接生化。原采用直用清水稀釋10倍后調(diào)ph6.5后經(jīng)usab厭氧+缺氧+好氧生化后處理達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)排放。噸水運(yùn)行成本35元,存在的主要問題是耗水量較大,生化出水經(jīng)常性不達(dá)標(biāo)。用本發(fā)明的“三明治”組合工藝改造如下:首先用一級nf膜進(jìn)行分離,濃縮比5倍,每天只產(chǎn)生80噸高濃度有機(jī)廢水,濃縮液cod實(shí)測40352mg/l,透過液cod5620mg/l,透過液b/c比提升到2.2,無需預(yù)處理直接進(jìn)生化調(diào)節(jié)池。濃縮液無需調(diào)ph值,直接進(jìn)高溫濕式催化氧化裝置處理,空氣氧化溫度260℃,系統(tǒng)壓力7mpa,氧化停留時間180min,氧摩爾比過量30%,氧化液cod值下降為6856mg/l,ph提升到6.5,顏色變淺,此氧化液匯入生化調(diào)節(jié)池合并膜透過液,加水稀釋一倍,調(diào)節(jié)后的生化廢水cod≤3000mg/l,b/c比不低于0.3。經(jīng)一級abr厭氧+一級缺氧+一級好氧生化處理后達(dá)到生化出水穩(wěn)定達(dá)到一級排放水質(zhì)。經(jīng)本發(fā)明的“三明治”組合工藝改造后,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),且噸水運(yùn)行成本核算為12元,比改造前下降66%。
實(shí)施例3:某化工企業(yè)生產(chǎn)油墨樹脂,每天產(chǎn)出含鹽有機(jī)廢水100噸,水質(zhì)如下:cod5230mg/l,nacl含量2.2%,ph=6.2,b/c比0.15,不能直接生化處理?,F(xiàn)用二級fenton氧化預(yù)處理后進(jìn)生化處理到國家三級排放標(biāo)準(zhǔn)后納入園區(qū)污水處理廠,噸水運(yùn)行成本65元。用本發(fā)明的“三明治”組合工藝改造如下:首先用nf膜進(jìn)行分離,濃縮比5倍,膜透過液cod為1856mg/l,b/c比提升到0.25,透過液直接進(jìn)生化調(diào)節(jié)池。nf膜濃縮液每天20噸,測出cod17342mg/l,無需任何預(yù)處理,經(jīng)三級電解串聯(lián)處理,電解出水cod值4569mg/l,ph6.6,該電解出水與膜透過液廢合并后加少量清水稀釋調(diào)節(jié)cod不超過3000mg/l進(jìn)生化處理。經(jīng)前述處理后,生化b/c比提升到0.35,經(jīng)一級abr生化處理加一級好氧生化處理后達(dá)到國家三級排放標(biāo)準(zhǔn)。改造后噸水運(yùn)行成本下降到18元/噸,運(yùn)行成本下降72%。