本發(fā)明涉及透平清洗領(lǐng)域,具體是一種利用高爐煤氣余壓發(fā)電的透平在線清洗方法。
背景技術(shù):
高爐TRT是高爐生產(chǎn)系統(tǒng)的重要節(jié)能設(shè)備。既是高爐生產(chǎn)過程的一個重要能源回收利用設(shè)備,也是降低噪音污染,改善環(huán)境和提高頂壓調(diào)節(jié)精度的重要工序。機組穩(wěn)定運行對高爐生產(chǎn)和效益增加都非常重要。
太鋼3#高爐TRT機組07年11月份投入運行,機組投運以后,機組的運行率一直偏低,需要檢修的時間也比較長,發(fā)生問題比較多的是由于葉片積灰的原因?qū)е聶C組故障停機和停機處理葉片上的機灰。投運第一年由于葉片積灰和處理積灰累計停機10次,累計停機時間為1430小時,由于葉片上的不均勻積灰,破壞了轉(zhuǎn)子的原有的動平衡,使機組產(chǎn)生振動,影響機組的正常穩(wěn)定運行。葉片的積灰情況和引起的振動情況,而且由于葉片的積鹽的增加不僅會由于積鹽的不均勻,導致機組的振動,還會影響葉片的流道,影響機組的發(fā)電效率。通常處理積鹽的辦法常規(guī)只能停機揭氣缸清理,不僅浪費了檢修費用和檢修人力,而且在檢修期間機組處于停運狀態(tài),也影響機組的發(fā)電效益。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是:如何對高爐TRT的透平葉片進行清洗。
本發(fā)明所采用的技術(shù)方案是:一種透平在線清洗方法,其特征在于:高爐煤氣通過透平發(fā)電后高爐煤氣壓強被降壓后供給用戶使用,在高爐煤氣進入透平的管道上安裝一根蒸汽管道,蒸汽管道上安裝有閥門,在需要清洗透平時,打開閥門,使高爐煤氣和蒸汽混合氣沖擊透平,從而完成對透平的清洗。
作為一種優(yōu)選方式:蒸汽管道上還安裝有止回閥。
本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明在機組運行中由TRT入口高爐煤氣引入低壓蒸汽在線清洗葉片,在入口高爐煤氣主管線增加一套蒸汽注入系統(tǒng),可以根據(jù)清洗的程度控制清洗時間,蒸汽與高爐煤氣混合進入透平,隨著氣體做功溫度下降,蒸氣凝結(jié)成水析出,一是可以有效的沖擊葉片上的積鹽,達到均勻清洗葉片的目的,同時也可溶解一部分氣體中的銨鹽,防止銨鹽的附著。最后大量溶解銨鹽的溶液經(jīng)過機組煤氣管線的脫水器排出。達到不停機清洗葉片的目的。
具體實施方式
在太鋼3#高爐TRT機組高爐煤氣的入口管到上增加一個低壓蒸汽管道,管道選用DN25的低壓蒸汽管,再增加一個調(diào)整閥門調(diào)整蒸汽量的大小,以適應(yīng)清洗的效果控制和清洗時間的控制,為了防止煤氣倒灌入蒸汽中,在管道系統(tǒng)中還設(shè)有止回閥防止煤氣倒流。首先注入的蒸氣與高爐煤氣混合進入透平,隨著氣體做功溫度下降,蒸氣凝結(jié)成水析出,一是可以有效的沖擊葉片上的積鹽,達到均勻清洗葉片的目的,同時也可溶解一部分氣體中的銨鹽,防止銨鹽的附著。大量溶解銨鹽的溶液經(jīng)過機組自身的脫水器排出。
2011年已經(jīng)在3#TRT機組上實施。使用蒸汽由區(qū)域內(nèi)的低壓蒸汽管網(wǎng)接入,接入?yún)?shù)為壓力0.28MPa,溫度為280℃,每次清洗的時間控制在30~40分鐘。機組正常運行振動控制在≤50μm/s以下,設(shè)備的健康水平得到提升,并取得了良好的發(fā)電效益。