本實(shí)用新型涉及一種硫化氫回收補(bǔ)硫的煤焦油加氫系統(tǒng),該系統(tǒng)采用煤焦油加氫裝置降低硫化氫氣體排放量,減少或杜絕劇毒物二甲基二硫(DMDS)的用量,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
背景技術(shù):
煤焦油加氫裝置正常操作時(shí),反應(yīng)系統(tǒng)循環(huán)氫中硫化氫濃度控制不小于300ppm。加氫裝置所用催化劑的活性金屬組分在硫化態(tài)時(shí)活性最高,因此催化劑在正常使用時(shí)是以硫化態(tài)形式存在的。使用過(guò)程中催化劑上形成硫化物的硫元素與循環(huán)氫中的硫化氫達(dá)到平衡,保證了催化劑上高價(jià)位金屬硫化物形態(tài)。當(dāng)循環(huán)氫中硫化氫含量過(guò)低(小于300ppm)時(shí),這種平衡被打破,氫將催化劑上的金屬硫化物還原成低價(jià)位金屬,甚至還原成單質(zhì)金屬,催化劑活性喪失。為了避免金屬硫化物被氫還原,要求反應(yīng)系統(tǒng)循環(huán)氫中硫化氫濃度控制不小于300ppm。
由于煤焦油有其特殊特點(diǎn),與高硫原油不同,煤焦油組成中硫少氮多,一般情況下氮含量是硫含量的3~5倍。煤焦油經(jīng)加氫后硫氮轉(zhuǎn)化為硫化氫(H2S)和氨(NH3),在加氫產(chǎn)物冷卻過(guò)程中二者反應(yīng)生成硫化銨或硫氫銨,易堵塞管道,所以需注水溶解氨鹽。由于氨多硫化氫少,且氨易溶于水,基本上循環(huán)氫中硫化氫、氨、銨鹽等全部溶于水或油相,導(dǎo)致循環(huán)氫中硫化氫含量極低,造成催化劑還原,所以煤焦油加氫過(guò)程中需要補(bǔ)硫?,F(xiàn)有技術(shù)的硫化氫回收補(bǔ)硫的煤焦油加氫系統(tǒng),具體的流程結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖1所示:該系統(tǒng)加熱爐3’、與除鹽水連接的注水罐4’、精制進(jìn)料緩沖罐6’、加氫精制反應(yīng)器8’、精制熱高分罐9’、精制冷高分罐10’、裂化進(jìn)料緩沖罐11’、熱低分罐15’、冷低分罐16’、脫硫化氫汽提塔(穩(wěn)定塔)17’、分餾塔1’8、精制冷高分罐10’、裂化進(jìn)料緩沖罐11、加氫裂化反應(yīng)器12’、裂化熱高分罐13’、裂化冷高分罐14’;所述的注水罐4’通過(guò)管道分別與精制熱高分罐9’和裂化熱高分罐13’連接;所述的裂化熱高分罐13’分別通過(guò)管道與裂化冷高分罐14和熱低分罐15’連接;所述的精制熱高分罐9通過(guò)管道分別與精制冷高分罐10’和熱低分罐15’連接;所述的裂化冷高分罐14’分別通過(guò)管道與加熱爐3’和冷低分罐16’連接,且與加熱爐連接的管道上設(shè)置有循環(huán)氫壓縮機(jī)19’;所述的加熱爐通過(guò)管路與加氫裂化反應(yīng)器12’連接、且加熱爐通過(guò)管路還連接有與新氫源連通的新氫壓縮機(jī)20’,所述的熱爐3’通過(guò)管道還連接有注硫罐1’,注硫罐的一端設(shè)置有供硫化劑進(jìn)入的進(jìn)料管、另一端通過(guò)注硫泵2’與加熱爐連接;所述的熱低分罐15’與精制冷高分罐10’分別通過(guò)管道與冷低分罐16’連接;所述的冷低分罐16’通過(guò)管路與脫硫化氫汽提塔17’連接,冷低分罐16’上端設(shè)置有低分氣體排出管路;所述的脫硫化氫汽提塔17’上端設(shè)置有塔頂氣出口管,塔底部設(shè)置有與分餾塔18’中部連接的管路,所述的制進(jìn)料緩沖罐6’的側(cè)壁設(shè)置有與料源連接的管路;所述的加氫裂化反應(yīng)器12’的底部通過(guò)管路與裂化熱高分罐13’連接,所述的加氫裂化反應(yīng)器12’的上端通過(guò)管路與裂化進(jìn)料緩沖罐11’連接,裂化進(jìn)料緩沖罐11’的進(jìn)料端與裂化進(jìn)料源連接;在精制進(jìn)料緩沖罐6’與加氫精制反應(yīng)器8’連接的管路上設(shè)置有加氫精制進(jìn)料泵7’作為管路中介質(zhì)流動(dòng)的動(dòng)力源;在注水罐與裂化熱高分罐連接的管路(管道)上設(shè)置有注水泵5’作為管路中介質(zhì)流動(dòng)的動(dòng)力源;在裂化進(jìn)料緩沖罐與加氫裂化反應(yīng)器連接的管路上設(shè)置有加氫裂化進(jìn)料泵21’作為管路中介質(zhì)流動(dòng)的動(dòng)力源。
如果按照上述圖1的工藝路線,按每噸煤焦油對(duì)應(yīng)3000Nm3/h循環(huán)氫,根據(jù)300ppm含量計(jì)算,需二甲基二硫(DMDS)1.89kg,按一年15萬(wàn)噸產(chǎn)品油規(guī)模,一年需二甲基二硫(DMDS)283.5噸,二甲基二硫單價(jià)17000元/噸,一年注硫劑運(yùn)行費(fèi)用482萬(wàn)元。
為了降低運(yùn)行費(fèi)用,煤焦油加氫行業(yè)嘗試各種方法,尚無(wú)有效措施。主要方法如下:
(1)采用二硫化碳(CS2)代替二甲基二硫(DMDS),由于二硫化碳售價(jià)較低,約5000元/噸,可有效降低成本;但二硫化碳沸點(diǎn)為46.5℃,易氣化,導(dǎo)致人員中毒。
(2)采用液態(tài)硫磺代替二甲基二硫(DMDS),但這必須要求有硫磺回收裝置或外采硫磺,由于液態(tài)硫磺易凝固堵塞管道,所以較少采用。
(3)通過(guò)將酸性水汽提分離硫化氫,硫化氫經(jīng)干燥后提壓補(bǔ)至新氫壓縮機(jī)入口,從而實(shí)現(xiàn)補(bǔ)硫。但是本工藝需要新氫壓縮機(jī)可抗硫化氫腐蝕,已建煤焦油加氫工廠基本不具備此條件;新建可考慮實(shí)施,但流程較長(zhǎng),投資相對(duì)較大。
鑒于各種補(bǔ)硫工藝的缺點(diǎn),有必要開(kāi)發(fā)一種新型工藝,關(guān)鍵在于回收硫化氫,且操作方便,可有效降低運(yùn)行成本。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的上述不足,提供一種采用油溶硫化氫做注硫劑、成本低、就地取材、充分利用裝置現(xiàn)有資源的硫化氫回收補(bǔ)硫的煤焦油加氫系統(tǒng)。
為了解決上述技術(shù)問(wèn)題,本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案為:一種硫化氫回收補(bǔ)硫的煤焦油加氫系統(tǒng),該系統(tǒng)包括加熱爐、與除鹽水連接的注水罐、精制進(jìn)料緩沖罐、加氫精制反應(yīng)器、精制熱高分罐、精制冷高分罐、裂化進(jìn)料緩沖罐、熱低分罐、冷低分罐、脫硫化氫汽提塔(穩(wěn)定塔)、分餾塔、精制冷高分罐、裂化進(jìn)料緩沖罐、加氫裂化反應(yīng)器、裂化熱高分罐、裂化冷高分罐;
所述的注水罐通過(guò)管道分別與精制熱高分罐和裂化熱高分罐連接;所述的裂化熱高分罐分別通過(guò)管道與裂化冷高分罐和熱低分罐連接;所述的精制熱高分罐通過(guò)管道分別與精制冷高分罐和熱低分罐連接;所述的裂化冷高分罐分別通過(guò)管道與加熱爐和冷低分罐連接,且與加熱爐連接的管道上設(shè)置有循環(huán)氫壓縮機(jī);所述的加熱爐通過(guò)管路與加氫裂化反應(yīng)器連接、且加熱爐通過(guò)管路還連接有與新氫源連通的新氫壓縮機(jī);所述的熱低分罐與精制冷高分罐分別通過(guò)管道與冷低分罐連接;所述的冷低分罐通過(guò)管路與脫硫化氫汽提塔連接,冷低分罐上端設(shè)置有低分氣體排出管路;所述的脫硫化氫汽提塔上端設(shè)置有塔頂氣出口管,靠近塔頂?shù)膫?cè)壁設(shè)置有與精制進(jìn)料緩沖罐連通的管路,塔底部設(shè)置有與分餾塔中部連接的管路,所述的精制進(jìn)料緩沖罐的側(cè)壁設(shè)置有與料源連接的管路、精制進(jìn)料緩沖罐的底部通過(guò)管路與加氫精制反應(yīng)器;所述的加氫裂化反應(yīng)器的底部通過(guò)管路與裂化熱高分罐連接,所述的加氫裂化反應(yīng)器的上端通過(guò)管路與裂化進(jìn)料緩沖罐連接,裂化進(jìn)料緩沖罐的進(jìn)料端與裂化進(jìn)料源連接。
采用上述結(jié)構(gòu),不需要外加硫化膠、注硫罐、注硫泵等設(shè)備;加氫反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)冷卻后,送至脫硫化氫汽提塔中脫除硫化氫,然后進(jìn)分餾塔分餾得到產(chǎn)品石腦油組分和柴油組分。在脫硫化氫汽提塔操作過(guò)程中,塔底物料不含硫化氫,硫化氫在塔頂部富集,塔頂回流氣相作為含硫燃料氣外送脫硫(塔頂氣),而塔頂?shù)妮p油相則會(huì)溶解有大量硫化氫,含量高達(dá)7500ppm;因此,本實(shí)用創(chuàng)造性的在脫硫化氫汽提塔輕油匯集處與精制進(jìn)料緩沖罐直接設(shè)置了一根連通管路,則就可以將塔頂輕油部分回注至加氫裝置的精制進(jìn)料緩沖罐內(nèi)與原料充分混合,即原料中含有大量硫化氫,即可實(shí)現(xiàn)有效補(bǔ)充注硫劑;無(wú)需外部添加硫化劑;如果按每噸煤焦油對(duì)應(yīng)3000Nm3/h循環(huán)氫,根據(jù)300ppm含量計(jì)算,需要回注汽提塔塔頂輕油0.16噸(相對(duì)每噸原料)即可滿足要求,此外,脫硫化氫汽提塔塔頂輕油回注,還能起到稀釋原料油的作用,緩和加氫反應(yīng)。
與其它注硫方案相比,本實(shí)用結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可行高,只需要充分利用裝置現(xiàn)有設(shè)備和物料,不需要額外增加設(shè)備,利用煤焦油組成中自有的硫進(jìn)行補(bǔ)充,簡(jiǎn)單可行,方便裝置改造。即在原有的工藝流程中,從脫硫化氫汽提塔塔頂回流泵出口增設(shè)一條跨線接至原料緩沖罐入口,二者充分混合,再通過(guò)加氫精制進(jìn)料泵送至反應(yīng)系統(tǒng),可保證催化劑的安全運(yùn)行。因此,本工藝方法針對(duì)15萬(wàn)噸/年煤焦油加氫,節(jié)省了482萬(wàn)元/年,經(jīng)濟(jì)效益很好。另外,本發(fā)明與其它現(xiàn)有額外注入硫化劑的方案相比,有效減少了硫化氫的排放,降低了硫化氫的處理費(fèi)用,具有一定的環(huán)保效益。
作為優(yōu)選,本實(shí)用所述的脫硫化氫汽提塔與精制進(jìn)料緩沖罐連通的管路的高度高于精制進(jìn)料緩沖罐與料源連接的管路的高度;采用該結(jié)構(gòu)可以使得脫硫化氫汽提塔塔頂輕油回注后與原料充分混合接觸、稀釋原料油,緩和加氫反應(yīng)。
作為優(yōu)選,本實(shí)用所述的脫硫化氫汽提塔上、與精制進(jìn)料緩沖罐連通的管路的接口位于脫硫化氫汽提塔塔頂輕油匯集處;采用該結(jié)構(gòu)可以保證塔頂輕油充分回注到精制進(jìn)料緩沖罐內(nèi),起到補(bǔ)硫和稀釋原料油的作用。
附圖說(shuō)明
附圖1現(xiàn)有技術(shù)硫化氫回收補(bǔ)硫的煤焦油加氫系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。
附圖2本實(shí)用新型硫化氫回收補(bǔ)硫的煤焦油加氫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖進(jìn)一步詳細(xì)描述本實(shí)用新型,但本實(shí)用新型不僅僅局限于以下實(shí)施例。
如附圖2所示,本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案為:一種硫化氫回收補(bǔ)硫的煤焦油加氫系統(tǒng),該系統(tǒng)包括
加熱爐3、與除鹽水連接的注水罐4、精制進(jìn)料緩沖罐6、加氫精制反應(yīng)器8、精制熱高分罐9、精制冷高分罐10、裂化進(jìn)料緩沖罐11、熱低分罐15、冷低分罐16、脫硫化氫汽提塔(穩(wěn)定塔)17、分餾塔18、精制冷高分罐、裂化進(jìn)料緩沖罐11、加氫裂化反應(yīng)器12、裂化熱高分罐13、裂化冷高分罐14;
所述的注水罐4通過(guò)管道分別與精制熱高分罐9和裂化熱高分罐13連接;
所述的裂化熱高分罐13分別通過(guò)管道與裂化冷高分罐14和熱低分罐15連接;
所述的精制熱高分罐9通過(guò)管道分別與精制冷高分罐10和熱低分罐15連接;
所述的裂化冷高分罐14分別通過(guò)管道與加熱爐3和冷低分罐16連接,且與加熱爐連接的管道上設(shè)置有循環(huán)氫壓縮機(jī);所述的加熱爐通過(guò)管路與加氫裂化反應(yīng)器12連接、且加熱爐通過(guò)管路還連接有與新氫源連通的新氫壓縮機(jī);
所述的熱低分罐15與精制冷高分罐10分別通過(guò)管道與冷低分罐16連接;
所述的冷低分罐16通過(guò)管路與脫硫化氫汽提塔17連接,冷低分罐16上端設(shè)置有低分氣體排出管路;
所述的脫硫化氫汽提塔17上端設(shè)置有塔頂氣出口管,靠近塔頂?shù)膫?cè)壁設(shè)置有與精制進(jìn)料緩沖罐6連通的管路,塔底部設(shè)置有與分餾塔18中部連接的管路,所述的精制進(jìn)料緩沖罐6的側(cè)壁設(shè)置有與料源連接的管路、精制進(jìn)料緩沖罐的底部通過(guò)管路與加氫精制反應(yīng)器8;
所述的加氫裂化反應(yīng)器12的底部通過(guò)管路與裂化熱高分罐13連接,所述的加氫裂化反應(yīng)器12的上端通過(guò)管路與裂化進(jìn)料緩沖罐11連接,裂化進(jìn)料緩沖罐11的進(jìn)料端與裂化進(jìn)料源連接。
采用上述結(jié)構(gòu),不需要外加硫化膠、注硫罐、注硫泵等設(shè)備;加氫反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)冷卻后,送至脫硫化氫汽提塔中脫除硫化氫,然后進(jìn)分餾塔分餾得到產(chǎn)品石腦油組分和柴油組分。在脫硫化氫汽提塔操作過(guò)程中,塔底物料不含硫化氫,硫化氫在塔頂部富集,塔頂回流氣相作為含硫燃料氣外送脫硫(塔頂氣),而塔頂?shù)妮p油相則會(huì)溶解有大量硫化氫,含量高達(dá)7500ppm;因此,本實(shí)用創(chuàng)造性的在脫硫化氫汽提塔輕油匯集處與精制進(jìn)料緩沖罐直接設(shè)置了一根連通管路,則就可以將塔頂輕油部分回注至加氫裝置的精制進(jìn)料緩沖罐內(nèi)與原料充分混合,即原料中含有大量硫化氫,即可實(shí)現(xiàn)有效補(bǔ)充注硫劑;無(wú)需外部添加硫化劑;如果按每噸煤焦油對(duì)應(yīng)3000Nm3/h循環(huán)氫,根據(jù)300ppm含量計(jì)算,需要回注汽提塔塔頂輕油0.16噸(相對(duì)每噸原料)即可滿足要求,此外,脫硫化氫汽提塔塔頂輕油回注,還能起到稀釋原料油的作用,緩和加氫反應(yīng)。
與其它注硫方案相比,本實(shí)用結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可行高,只需要充分利用裝置現(xiàn)有設(shè)備和物料,不需要額外增加設(shè)備,利用煤焦油組成中自有的硫進(jìn)行補(bǔ)充,簡(jiǎn)單可行,方便裝置改造。即在原有的工藝流程中,從脫硫化氫汽提塔塔頂回流泵出口增設(shè)一條跨線接至原料緩沖罐入口,二者充分混合,再通過(guò)加氫精制進(jìn)料泵送至反應(yīng)系統(tǒng),可保證催化劑的安全運(yùn)行。因此,本工藝方法針對(duì)15萬(wàn)噸/年煤焦油加氫,節(jié)省了482萬(wàn)元/年,經(jīng)濟(jì)效益很好。另外,本發(fā)明與其它現(xiàn)有額外注入硫化劑的方案相比,有效減少了硫化氫的排放,降低了硫化氫的處理費(fèi)用,具有一定的環(huán)保效益。
本實(shí)用所述的脫硫化氫汽提塔17與精制進(jìn)料緩沖罐6連通的管路的高度高于精制進(jìn)料緩沖罐與料源連接的管路的高度;采用該結(jié)構(gòu)可以使得脫硫化氫汽提塔塔頂輕油回注后與原料充分混合接觸、稀釋原料油,緩和加氫反應(yīng)。
本實(shí)用所述的脫硫化氫汽提塔17上、與精制進(jìn)料緩沖罐6連通的管路的接口位于脫硫化氫汽提塔塔頂輕油匯集處;采用該結(jié)構(gòu)可以保證塔頂輕油充分回注到精制進(jìn)料緩沖罐6內(nèi),起到補(bǔ)硫和稀釋原料油的作用。
本實(shí)用新型,在精制進(jìn)料緩沖罐6與加氫精制反應(yīng)器8連接的管路上設(shè)置有加氫精制進(jìn)料泵7作為管路中介質(zhì)流動(dòng)的動(dòng)力源;在注水罐與裂化熱高分罐連接的管路(管道)上設(shè)置有注水泵5作為管路中介質(zhì)流動(dòng)的動(dòng)力源;在裂化進(jìn)料緩沖罐與加氫裂化反應(yīng)器連接的管路上設(shè)置有加氫裂化進(jìn)料泵21作為管路中介質(zhì)流動(dòng)的動(dòng)力源。
本實(shí)用新型,所述的分餾塔,中間與穩(wěn)定塔的管道連接,上部設(shè)置有石腦油組分出料管、下部設(shè)置有未轉(zhuǎn)化的油的出料管、側(cè)壁位于中部靠下設(shè)置有柴油組分出料管;本發(fā)明的各個(gè)設(shè)備均為行業(yè)的常規(guī)設(shè)備,管路中的介質(zhì)走向按照附圖箭頭所指方向。