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      合質(zhì)金直接生產(chǎn)高純金的方法與流程

      文檔序號(hào):12110293閱讀:2776來(lái)源:國(guó)知局

      本發(fā)明涉及貴金屬冶金技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種合質(zhì)金直接生產(chǎn)高純金的方法。



      背景技術(shù):

      目前,隨著世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移,近年來(lái),99.999%高純金的需求量每年以20%~80%的速度增長(zhǎng),目前,國(guó)內(nèi)尚有極少數(shù)廠家進(jìn)行高純金的生產(chǎn),而大部分國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)高純金基本采用多次電解精煉或萃取的方法。多次金電解精煉需要準(zhǔn)備不同品質(zhì)的電解液,澆鑄二次金陽(yáng)極板需用99.9%或99.99%金料,這使金的損失率和生產(chǎn)成本都要成倍放大;同樣,采用萃取的方法精煉,其水相所含金的回收是用化學(xué)試劑還原的,這樣的還原都是不徹底的且處理量相對(duì)較大,報(bào)廢的萃取劑不可能100%反萃,其金的損失率要高于一次電解精煉的,另外,其消耗的試劑也較多,生產(chǎn)成本也較高。上述方法主要缺點(diǎn)是金的損失率偏高,其次是成本因素。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本發(fā)明要解決上述現(xiàn)有技術(shù)存在的問(wèn)題,提供一種合質(zhì)金直接生產(chǎn)高純金的方法,以克服多次電解精煉或萃取提純各自存在的缺點(diǎn),達(dá)到縮短生產(chǎn)周期、相對(duì)減少金積壓或降低金的損失率,解決原料適應(yīng)性等問(wèn)題。

      本發(fā)明解決其技術(shù)問(wèn)題采用的技術(shù)方案:這種合質(zhì)金直接生產(chǎn)高純金的方法,分為澆鑄金陽(yáng)極板、造液、電解、廢液處理四個(gè)主要步驟,詳細(xì)工藝條件如下:

      a.澆鑄金陽(yáng)極板:將金料加入中頻電爐的石墨坩堝內(nèi),將爐料升溫至在1150~1250℃溫度,去除表面渣后,將熔體倒入事先準(zhǔn)備好的金陽(yáng)極模內(nèi),冷卻后脫模、修整、鉆孔即可去下到工序。得到的金陽(yáng)極板含金應(yīng)大于96%。金陽(yáng)極模的準(zhǔn)備:將模預(yù)熱到溫度為100-160℃后,用乙炔焰在模澆鑄面上均勻噴上一薄碳灰即可。

      b.造液:采用隔膜電解法,合質(zhì)金做陽(yáng)極并裝入布袋內(nèi),純金片做陰極放入隔膜內(nèi)。以鹽酸溶液為電解液,初時(shí)槽內(nèi)鹽酸濃度為26%,隔膜內(nèi)鹽酸濃度為20%,造液過(guò)程中,槽內(nèi)液面下降用20%濃度鹽酸補(bǔ)加,模內(nèi)液面下降用去離子水補(bǔ)加,模內(nèi)液面要高于槽內(nèi)液面2~4cm,造液所用電流是半波整流沒(méi)有濾波的電流,陰極電流密度1500~2100A/m2,槽電壓1.5~3.0V,電解液自熱,造液終點(diǎn)時(shí)的比重為1.3~1.5,停車后過(guò)濾電解液備下道工序用,陽(yáng)極布袋內(nèi)有掉落的金和氯化銀等,倒出的陽(yáng)極泥經(jīng)水洗、硫代硫酸鈉處理后返回澆金陽(yáng)極板。

      造液時(shí)主要電極反應(yīng)如下:

      陽(yáng)極反應(yīng):Au+4Cl-1=[AuCl4]-1+3e

      陰極反應(yīng):3H+1+3e=3/2H2

      c.金電解:以造液過(guò)濾后的氯金酸深液為電解液,合質(zhì)金為陽(yáng)極、陽(yáng)極外套有布袋,純金片為陰極。金電解液成份控制為Au 150~350g/L,HCL 60~150g/L,Pb<3.5g/L,槽電壓0.1~0.3V,正向陰極電流密度220~300A/m2,反向陰極電流密度45~85A/m2,所謂的正反向電流是指在同一正弦波的交流電中、在正半周導(dǎo)通的是正向電流、負(fù)半周部份導(dǎo)通的是反向電流,陰陽(yáng)極面積之比為1:1.3。電解液自熱、間斷空氣攪拌或耐酸磁偶泵循環(huán)電解液,所得電金經(jīng)水洗、氨浸、硝酸煮再水洗烘干即可澆鑄金錠。布袋內(nèi)倒出的陽(yáng)極泥處理。電解過(guò)程中電解液的補(bǔ)加視電解液中的雜質(zhì)含量而定,雜質(zhì)含量低補(bǔ)加新鮮電解液、較高補(bǔ)加去離子水、高出指標(biāo)報(bào)廢處理。

      主要電極反應(yīng)如下:

      陽(yáng)極反應(yīng):Au+4Cl-1=[AuCl4]-1+3e

      陰極反應(yīng):[AuCl4]-1+3e=Au+4Cl-1

      陰極用的純金片制作,如同金電解一樣,只需將純金片陰極用鈦板替代,當(dāng)鈦板上金析出有0.3mm厚左右就可取出,剝下金片如同電金一樣處理就得純金片。

      d.金電解廢處理:報(bào)廢的金電解液在鈦槽或白瓷缸中用亞硫酸鈉還原。還原前先用耐酸軟管裝熱水將廢液加熱35∽45℃,因該反應(yīng)是放熱反應(yīng),故應(yīng)緩慢加入飽和的亞硫酸鈉,還原時(shí)溫度保持在70~90℃,亞硫酸鈉的用量是理論量的2-3倍,還原所得金返回澆鑄金陽(yáng)極板。還原反應(yīng)式如下:

      2H[AuCl4]+3Na2SO3+3H2O=2Au↓+3Na2SO4+8HCl。

      其中正向陰極電流密度220~300A/m2,反向陰極電流密度過(guò)45~85A/m2,陰陽(yáng)極面積之比為1:1~1.3,所用合質(zhì)金為:金含量大于96%。

      本發(fā)明有益的效果是:本發(fā)明能夠一次性快速生產(chǎn)出99.999%高純金,生產(chǎn)操作控制簡(jiǎn)單,質(zhì)量穩(wěn)定,金損失率低,比多次電解,金積壓少,生產(chǎn)所需場(chǎng)地也小,對(duì)原料要求較低、只需含金大于96%。對(duì)產(chǎn)出金的純度100%達(dá)到99.998%以上,符合國(guó)標(biāo)《GB/T4134-2003》一號(hào)金的要求,隨機(jī)取樣送到“長(zhǎng)春黃金研究所”檢測(cè),按5九金檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)《GB/T25934.1-2010》檢測(cè)、雜質(zhì)含量合計(jì)為0.00059%,金的純度達(dá)到99.99941%(附送檢報(bào)告),另根據(jù)5九金國(guó)標(biāo)《GB/T25933-2010》3.1.2條款中“當(dāng)雜質(zhì)元素實(shí)測(cè)質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.2×10-6時(shí),可不參與差減”,報(bào)告中有17項(xiàng)符合此要求,則金的純度可報(bào)為99.99975%。

      附圖說(shuō)明

      圖1為本發(fā)明的工藝流程圖。

      具體實(shí)施方式

      下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步說(shuō)明:

      實(shí)施例1:

      a.澆鑄金陽(yáng)極板。以銀電解產(chǎn)出的陽(yáng)極泥處理過(guò)的合質(zhì)金為原料,澆鑄了4爐金陽(yáng)極板,合計(jì)重119.93kg,含金96.64%、含銀3.01%、含鉛0.1%;

      b.造液。分析純鹽酸用量74瓶,500ml/瓶,正向電流密度1760A/m2,槽壓2.7V,液溫67℃,2槽串聯(lián),每槽3排陽(yáng)極、2排陰極,金陽(yáng)極板作陽(yáng)極、純金片作陰極,造液時(shí)間44小時(shí),終了時(shí)液體比重1.42,冷卻后過(guò)濾得51.6升金電解液,造液溶掉金陽(yáng)極板20.5kg;

      c.金電解。將造液剩下的99.43kg金陽(yáng)極板再投入電解,金電解2槽串聯(lián),每槽4排陽(yáng)極、3排陰極,導(dǎo)電棒用銀棒,陽(yáng)極板掛鉤用金鉤,陰極用純金片,陰極正向電流密度260A/m2,槽電壓0.18V,陰極反向電流密度78A/m2,電解液溫度43℃,電解過(guò)程對(duì)陽(yáng)極板較小時(shí)要及時(shí)替換,開車11.5天,得電金78.25kg,殘極12.1kg,陽(yáng)極泥10.4kg,停車后的金電解液含鉛1.9g/L,低于要求,下次還可繼續(xù)使用。電金按下述依次處理:水洗,塑料桶中濃氨水浸泡1小時(shí),水洗,不銹鋼盆中分析純硝酸浸煮2小時(shí),去離子水洗,烘干得金純度為99.999%。金陽(yáng)極泥處理:水洗滌過(guò)濾,濾餅放入塑料槽中再加入33升濃度為2M的硫代硫酸鈉溶液間斷攪拌浸2小時(shí),過(guò)濾、濾餅烘干去澆鑄金陽(yáng)極板,濾液加硫化鈉得硫化銀沉淀和硫代硫酸鈉溶液,硫化銀返到熔煉工序熔煉,硫代硫酸鈉溶液再去處理金陽(yáng)極泥。

      d.含金液體處理。含金洗液可用于造液和金電解時(shí)的補(bǔ)加液,多余的要用亞硫酸鈉在PH值1-3情況下還原,本次沒(méi)處理。

      實(shí)施例2:

      a.澆鑄金陽(yáng)極板。以銀電解產(chǎn)出的陽(yáng)極泥處理過(guò)的合質(zhì)金為原料,澆鑄了5爐金陽(yáng)極板,合計(jì)重148.82kg,含金97.68%、含銀1.88%、含鉛0.12%;

      b.造液。金電解液是上次電解時(shí)留下的,電解液比重1.39,含鉛0.48g/L,還能繼續(xù)用,不用造液;

      c.金電解。將148.82kg金陽(yáng)極板投入電解,金電解2槽串聯(lián),每槽4排陽(yáng)極、3排陰極,導(dǎo)電棒用銀棒,陽(yáng)極板掛鉤用金鉤,陰極用純金片,陰極正向電流密度265A/m2,槽電壓0.19V,陰極反向電流密度75A/m2,電解液溫度44℃,電解過(guò)程對(duì)陽(yáng)極板較小時(shí)要及時(shí)替換,開車16.5天,得電金123.3kg,殘極15.3kg,陽(yáng)極泥10.82kg,停車后的金電解液含鉛3.34g/L,接近要求底線,可報(bào)廢處理50%金電解液。電金按下述依次處理:水洗,塑料桶中濃氨水浸泡1小時(shí),水洗,不銹鋼盆中分析純硝酸浸煮2小時(shí),去離子水洗,烘干得金純度為99.999%。金陽(yáng)極泥處理:水洗滌過(guò)濾,濾餅放入塑料槽中再加入33升濃度為2M的硫代硫酸鈉溶液間斷攪拌浸2小時(shí),過(guò)濾、濾餅烘干去澆鑄金陽(yáng)極板,濾液加硫化鈉得硫化銀沉淀和硫代硫酸鈉溶液,硫化銀返到熔煉工序熔煉,硫代硫酸鈉溶液再去處理金陽(yáng)極泥。

      d.金電解廢液處理。報(bào)廢的50%金電解液和部份洗液一起有35升,含金188.63g/L,廢液加到白瓷缸,因8月室溫高,沒(méi)有序加熱,將飽和的亞硫酸鈉溶液緩慢加入白瓷缸中同時(shí)不斷攪拌,直到液體變綠色(亞鐵離子的顏色),共消耗無(wú)水亞硫酸鈉15公斤,過(guò)濾洗滌、烘干,金去澆鑄金陽(yáng)極板,濾液含金6.9mg/L,再加100克鋅粉置換,液體含金降到0.06mg/L排放。

      雖然本發(fā)明已通過(guò)參考優(yōu)選的實(shí)施例進(jìn)行了圖示和描述,但是,本專業(yè)普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)了解,在權(quán)利要求書的范圍內(nèi),可作形式和細(xì)節(jié)上的各種各樣變化。

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