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      一種大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的生產工藝的制作方法

      文檔序號:3470370閱讀:378來源:國知局
      專利名稱:一種大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的生產工藝的制作方法
      技術領域
      本發(fā)明屬于化工技術領域,涉及一種大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的生產工藝。
      背景技術
      由于氫氧化鋁在電解鋁、氟化鋁、冰晶石、電子、衛(wèi)生、陶瓷、醫(yī)藥等行業(yè)的廣泛應 用,使得對氫氧化鋁的研究越來越多、越來越細,對氫氧化鋁的要求越來越高。氫氧化鋁 (氧化鋁)在粒度上有細化和粗化兩個方面,在細化方 面的研究和進步已經很多,并且有了 比較大的進步,在粗化方面,國內多年來也對大顆粒氫氧化鋁(氧化鋁)的生產工藝進行了 不同程度的研究,但由于我國的鋁土礦為高硅、低鐵的一水硬鋁,難以獲得合格的砂狀氫氧 化鋁(氧化鋁)。近幾年由于氫氧化鋁(氧化鋁)價格的上升,氫氧化鋁(氧化鋁)行業(yè)出 現(xiàn)了空前發(fā)展,國內氫氧化鋁(氧化鋁)產量增長很快。但我國氫氧化鋁(氧化鋁)的質 量仍然存在粒度細、強度差的問題,達不到砂狀氫氧化鋁(氧化鋁)的要求。由于大顆粒氫 氧化鋁(氧化鋁)表面積大、粒度粗、強度大、流動性好、α-氧化鋁含量低,其在電解質中 易于溶解,易于形成表面結殼,對陽極覆蓋性能好、對HF吸收能力強,有利于下游行業(yè)降低 成本,提高產品質量,降低環(huán)保壓力,從而頗受歡迎。我國最初的大顆粒氫氧化鋁(氧化鋁)研究是采用兩段分解方式,但是由于工藝 流程繁瑣,不易控制,分解時間長,產出率低等原因而逐步棄用,后改為一段分解方式。拜 耳法氫氧化鋁或氧化鋁的生產過程基本流程為鋁土礦_破碎_配料_預脫硅-溶出-葉 濾_晶種分解_氫氧化鋁分離和洗滌_成品,如果生產氧化鋁,則在洗滌后再焙燒。具體的傳統(tǒng)拜耳法大顆粒氫氧化鋁(氧化鋁)生產工藝流程圖如圖2所示,一般 選擇精液中氧化鋁濃度為100 160g/l,精液苛性比ak為1.50 1.70,種子分解時間 60 70小時,種子比2 3,首槽固含400 800g/l,首槽分解溫度65 75°C,旋流分級 采用45 μ m的氫氧化鋁顆粒為基準處理。該大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁生產工藝的分解率一 般在40%左右,旋流分級采用45 μ m的氫氧化鋁顆粒為基準處理,得到的氫氧化鋁粒度一 般D5tl在75 μ m以下,-325目所占比例一般不低于干基總重量的8%,產品的磨損系數(shù)一般 在12%以上,產品品質還有待提升。

      發(fā)明內容
      本發(fā)明的目的是提供一種大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的生產工藝,能實現(xiàn)大顆粒氫 氧化鋁或氧化鋁的穩(wěn)定生產。為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用以下技術方案一種大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的生 產工藝,包括制漿、稀釋、赤泥分離、葉濾、種子分解、旋流分級、氫氧化鋁固液分離、洗滌過 程,所述種子分解時精液中氧化鋁濃度為161 200g/l,精液苛性比a k為1. 35 1. 65, 種子分解時間為40 72小時,種子比為2 3,首槽固含400 800g/l,首槽分解溫度為 60 85°C,種子分解后,采用以60 μ m的氫氧化鋁顆粒為基準設計的旋流器旋流分級。
      具體包括以下步驟將鋁土礦、石灰送入原料磨制成合格的礦漿后,經預脫硅、溶出,進入稀釋槽,料漿經充分稀釋混合;送入赤泥分離,赤泥分離后的溢流再經葉濾后得到 精液;精液進行種子分解,種子分解后進行旋流分級的底流再經固液分離,固相經洗滌成為 成品氫氧化鋁;成品氫氧化鋁經焙燒后成為氧化鋁成品。所述赤泥分離后的底流進行赤泥洗滌后脫水成為棄赤泥,赤泥洗滌的洗液送入稀 釋槽稀釋;所述葉濾后的固相返回赤泥分離;所述旋流分級后的溢流經過濾,過濾后的固 相返回種子分解做種子,液相進行母液蒸發(fā);所述固液分離后的液相進行母液蒸發(fā);母液 蒸發(fā)后的母液經液堿調配后送入原料磨。所述種子分解時分解率為40 50 %。所述成品氫氧化鋁的的粒度指標D5tl穩(wěn)定在75 μ m 105 μ m之間;成品氫氧化鋁 中-325目顆粒占氫氧化鋁干基總重量的比例穩(wěn)定在2 7%之間,成品氫氧化鋁的磨損系 數(shù)穩(wěn)定在2 8%之間;成品氫氧化鋁中雜質含量=SiO2含量低于0. 02%,F(xiàn)e2O3含量低于 0. 02%, Na2O 含量低于 0.2%。本發(fā)明綜合考慮拜耳法氫氧化鋁或氧化鋁生產流程的各個環(huán)節(jié),對大顆粒氫氧化 鋁或氧化鋁的生產進行了研究和探索,對流程的分解指標進行調整如下,選擇種子分解精 液中氧化鋁的濃度為150 200g/l,精液苛性比α k為1. 35 1. 65,種子分解時間40 72小時,種子比2 3,首槽固含400 800g/l,首槽分解溫度為60 85°C,旋流分級采用 60 μ m的氫氧化鋁顆粒為基準處理,最終使種分分解率在40 50%之間。本發(fā)明的生產工 藝在不降低種分分解率、不加添加劑的情況下,成功實現(xiàn)了大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的穩(wěn) 定生產,使得氫氧化鋁產品的粒度指標D5tl穩(wěn)定在75 μ m 105 μ m之間,-325目占氫氧化 鋁產品干基總重量的2 7%,產品的磨損系數(shù)2 8%,產品的雜質含量低,SiO2含量低于 0. 02%,Fe2O3含量低于0. 02%,Na2O含量低于0. 2%,其它指標符合國家標準氫氧化鋁GB-T 4294-1997的指標要求。本發(fā)明成功實現(xiàn)了大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的穩(wěn)定生產,在獲得穩(wěn)定產品質量的 同時,也打破了長期以來大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁生產中精液(鋁酸鈉溶液)中氧化鋁濃 度受限于160g/l、產品粒度受限于75μπι,產品磨損系數(shù)受限于10%的被動局面,在氫氧化 鋁或氧化鋁粗化方面的探索明顯跨出了一大步,所取得的經濟效益和社會效益顯著。


      圖1為本發(fā)明的工藝流程圖;圖2為現(xiàn)有技術的工藝流程圖。
      具體實施例方式實施例1 具體包括以下步驟將鋁土礦、石灰送入原料磨制成合格的礦漿后,經 預脫硅、溶出,進入稀釋槽,料漿經充分稀釋混合;送入赤泥分離,赤泥分離后的底流進行赤 泥洗滌后脫水成為棄赤泥,赤泥洗滌的洗液送入稀釋槽稀釋,赤泥分離后的溢流再經葉濾 后得到精液,葉濾后的固相返回赤泥分離;葉濾的精液進行種子分解,種子分解時精液中氧 化鋁濃度為200g/l,精液苛性比α k為1. 35,種子分解時間為72小時,首槽固含800g/l,種 子比為2. 5,首槽分解溫度為85°C ;種子分解后,采用以60 μ m的氫氧化鋁顆粒為基準設計 的旋流器旋流分級,旋流分級后的溢流經過濾,過濾后的固相返回種子分解,液相進行母液蒸發(fā),旋流分級后的底流經固液分離,固相經洗滌成為成品氫氧化鋁;固液分離后的液相進 行母液蒸發(fā),母液蒸發(fā)后的母液經液堿調配后送入原料磨;成品氫氧化鋁經焙燒后成為氧 化招成品。實施例2 具體包括以下步驟將鋁土礦、石灰送入原料磨制成合格的礦漿后,經 預脫硅、溶出,進入稀釋槽,料漿經充分稀釋混合;送入赤泥分離,赤泥分離后的底流進行赤 泥洗滌后脫水成為棄赤泥,赤泥洗滌的洗液送入稀釋槽稀釋,赤泥分離后的溢流再經葉濾 后得到精液,葉濾后的固相返回赤泥分離;葉濾的精液進行種子分解,種子分解時精液中氧 化鋁濃度為170g/l,精液苛性比α k為1.50,種子分解時間為60小時,首槽固含650g/l,種 子比為2. 3,首槽分解溫度為70°C ;種子分解后,采用以60 μ m的氫氧化鋁顆粒為基準設計 的旋流器旋流分級,旋流分級后的溢流經過濾,過濾后的固相返回種子分解,液相進行母液 蒸發(fā),旋流分級后的底流經固液分離,固相經洗滌成為成品氫氧化鋁;固液分離后的液相進 行母液蒸發(fā),母液蒸發(fā)后的母液經液堿調配后送入原料磨;成品氫氧化鋁經焙燒后成為氧 化招成品。
      實施例3 具體包括以下步驟將鋁土礦、石灰送入原料磨制成合格的礦漿后,經 預脫硅、溶出,進入稀釋槽,料漿經充分稀釋混合;送入赤泥分離,赤泥分離后的底流進行赤 泥洗滌后脫水成為棄赤泥,赤泥洗滌的洗液送入稀釋槽稀釋,赤泥分離后的溢流再經葉濾 后得到精液,葉濾后的固相返回赤泥分離;葉濾的精液進行種子分解,種子分解時精液中氧 化鋁濃度為161g/l,精液苛性比Cik為1.65,種子分解時間為55小時,種子比為2,首槽固 含500g/l,首槽分解溫度為60°C ;種子分解后,采用以60 μ m的氫氧化鋁顆粒為基準設計的 旋流器旋流分級,旋流分級后的溢流經過濾,過濾后的固相返回種子分解,液相進行母液蒸 發(fā),旋流分級后的底流經固液分離,固相經洗滌成為成品氫氧化鋁;固液分離后的液相進行 母液蒸發(fā),母液蒸發(fā)后的母液經液堿調配后送入原料磨;成品氫氧化鋁經焙燒后成為氧化 招成品。
      權利要求
      一種大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的生產工藝,包括制漿、稀釋、赤泥分離、葉濾、種子分解、旋流分級、氫氧化鋁固液分離、洗滌過程,其特征在于所述種子分解時精液中氧化鋁濃度為161~200g/l,精液苛性比αk為1.35~1.65,種子分解時間為40~72小時,種子比為2~3,首槽固含400~800g/l,首槽分解溫度為60~85℃,種子分解后,采用以60μm的氫氧化鋁顆粒為基準設計的旋流器旋流分級。
      2.如權利要求1所述的大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的生產工藝,其特征在于具體包括以 下步驟將鋁土礦、石灰送入原料磨制成合格的礦漿后,經預脫硅、溶出,進入稀釋槽,料漿 經充分稀釋混合;送入赤泥分離,赤泥分離后的溢流再經葉濾后得到精液;精液進行種子 分解,種子分解后進行旋流分級的底流再經固液分離,固相經洗滌成為成品氫氧化鋁;成品 氫氧化鋁經焙燒后成為氧化鋁成品。
      3.如權利要求2所述的大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的生產工藝,其特征在于所述赤泥 分離后的底流進行赤泥洗滌后脫水成為棄赤泥,赤泥洗滌的洗液送入稀釋槽稀釋;所述葉 濾后的固相返回赤泥分離;所述旋流分級后的溢流經過濾,過濾后的固相返回種子分解做 種子,液相進行母液蒸發(fā);所述固液分離后的液相進行母液蒸發(fā);母液蒸發(fā)后的母液經液 堿調配后送入原料磨。
      4.如權利要求1至3任一項所述的大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的生產工藝,其特征在于 所述種子分解時分解率為40 50%。
      5.如權利要求4所述的大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的生產工藝,其特征在于所述成品 氫氧化鋁的的粒度指標D5tl穩(wěn)定在75μπι 105μπι之間;成品氫氧化鋁中-325目顆粒占氫 氧化鋁干基總重量的比例穩(wěn)定在2 7%之間,成品氫氧化鋁的磨損系數(shù)穩(wěn)定在2 8%之 間;成品氫氧化鋁中雜質含量=SiO2含量低于0. 02%, Fe2O3含量低于0. 02%, Na2O含量低 于 0. 2%。
      全文摘要
      本發(fā)明提供一種大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的生產工藝,包括制漿、稀釋、赤泥分離、葉濾、種子分解、旋流分級、氫氧化鋁固液分離、洗滌過程,所述種子分解時精液中氧化鋁濃度為161~200g/l,精液苛性比αk為1.35~1.65,種子分解時間為40~72小時,種子比為2~3,首槽固含400~800g/l,首槽分解溫度為60~85℃,種子分解后旋流分級以60μm的氫氧化鋁顆粒為基準處理。本發(fā)明成功實現(xiàn)了大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁的穩(wěn)定生產,在獲得穩(wěn)定產品質量的同時,也打破了長期以來大顆粒氫氧化鋁或氧化鋁產品粒度受限于75μm,產品磨損系數(shù)受限于10%的被動局面,在氫氧化鋁或氧化鋁粗化方面明顯跨出了一大步。
      文檔編號C01F7/02GK101811709SQ20091006426
      公開日2010年8月25日 申請日期2009年2月24日 優(yōu)先權日2009年2月24日
      發(fā)明者張敬, 時敏江, 李民菁, 段晶黎, 王凱軍, 王學詩, 王志勇, 胡福成, 郎勝利, 鄭桂偉, 高潔 申請人:河南未來鋁業(yè)(集團)有限公司
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