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      一種利用鈦白廢酸處理城市污泥的后置污泥減量方法與流程

      文檔序號:12238121閱讀:696來源:國知局

      本發(fā)明屬于污泥減量技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種利用鈦白廢酸處理剩余污泥的后置污泥減量方法。



      背景技術(shù):

      隨著城市化進(jìn)程的加快,城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)得到了高速發(fā)展。根據(jù)國務(wù)院《水污染防治行動計劃》要求,到2020年,全國所有縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)具備污水收集處理能力,縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右。地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上。截止2015年6月,全國已建成投運(yùn)污水處理廠3802座,污水日處理能力達(dá)到1.61億立方米。但大量污水處理廠的建設(shè)投運(yùn)伴隨大量剩余污泥的產(chǎn)生。據(jù)統(tǒng)計,2015年全年污泥產(chǎn)量近3359萬噸(含水率為80%)。面對大量污泥的產(chǎn)生,我國現(xiàn)目前采用的處理方式為衛(wèi)生填埋、堆肥處理、熱干化與焚燒處理、建筑材料回用等,其中以衛(wèi)生填埋為主。大量污泥的填埋,占用了大量的土地,使得被填埋土地在幾十年內(nèi)無法再次回用;同時,污泥中含有大量的細(xì)菌、病毒、寄生蟲卵、重金屬等,會對大氣、土壤、水體造成嚴(yán)重污染。因此,在現(xiàn)有資金、技術(shù)條件下開發(fā)一種行之有效、便于推廣的污泥減量化技術(shù),降低污泥的排放量成為今后促進(jìn)污水處理行業(yè)可持續(xù)發(fā)展亟待解決的問題。

      現(xiàn)有的剩余污泥減量技術(shù),如:《環(huán)境科學(xué)與管理》2014年第4期“探析城市污泥填埋處置的發(fā)展趨勢研究”一文中提到國內(nèi)普遍采用的方法是:將污泥經(jīng)濃縮機(jī)濃縮后送至板框壓濾機(jī),再經(jīng)流化床焚燒爐焚燒后外運(yùn)填埋。該方法的主要缺點(diǎn)是:(1)投資大;(2)處理費(fèi)用高;(3)處理能力有限;(4)有機(jī)物燃燒產(chǎn)生二噁英等劇毒物質(zhì)。該方法考慮到國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力及對環(huán)境的污染狀況不利于推廣應(yīng)用。又如《給水排水》2010年S1期 “城鎮(zhèn)污水污泥厭氧消化技術(shù)及能源消耗”一文中提到的方法是:將污泥經(jīng)濃縮后通過換熱器逐步進(jìn)入一級消化池、二級消化池,最后送至脫水機(jī)脫水處理,泥餅外運(yùn)處置,過程中產(chǎn)生的沼氣用于發(fā)電。該法的主要缺點(diǎn)是:(1)設(shè)備投入大;(2)消化池占地面積大;(3)對于占污水處理廠總量90%以上的中小型污水處理廠來說,分布較廣,消化后產(chǎn)生的沼氣量少,用于發(fā)電不現(xiàn)實(shí);(4)沼氣泄漏導(dǎo)致大氣污染。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      針對現(xiàn)有技術(shù)存在的上述不足,本發(fā)明提供一種利用鈦白廢酸處理剩余污泥的后置污泥減量方法,以解決鈦白廢酸的排放對環(huán)境產(chǎn)生污染和污水處理過程中產(chǎn)生的剩余污泥量過大的問題,進(jìn)而達(dá)到以廢治廢的目的。

      為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案如下:

      一種利用鈦白廢酸處理剩余污泥的后置污泥減量方法,該技術(shù)是將城市污水處理廠二沉池產(chǎn)生的沉淀污泥利用廢酸制成的芬頓試劑進(jìn)行氧化處理,以達(dá)到減少外排污泥總量的目的。

      具體包括以下步驟:

      1)污泥預(yù)處理:取污水處理廠二沉池產(chǎn)生的沉淀污泥作為剩余污泥,置于4℃的冰箱中保存24h,以增強(qiáng)微生物細(xì)胞壁的脆性,便于后續(xù)的氧化破解。

      2)利用鈦白廢酸芬頓試劑處理:向剩余污泥中加入鈦白廢酸和雙氧水,使鈦白廢酸和雙氧水形成芬頓試劑;同時以60~120r/min的攪拌速率進(jìn)行攪拌,攪拌時間為90min,得到泥水混合液。其中,鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的鈦白廢酸中Fe2+的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為0.105~0.415:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為0.566~2.339:1計算。

      3)脫水處理:將步驟 2)得到的泥水混合液經(jīng)濃縮后送至脫水機(jī)進(jìn)行脫水處理,以完成氧化預(yù)處理。

      作為一種改進(jìn),步驟2)中鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的鈦白廢酸中Fe2+的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為0.105:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為0.566:1計算;攪拌速率為120r/min,攪拌時間為90min。

      作為另一種改進(jìn),步驟2)中鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的鈦白廢酸中Fe2+的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為0.183:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為1.979:1計算;攪拌速率為90r/min,攪拌時間為90min。

      作為又一種改進(jìn),步驟2)中鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的鈦白廢酸中Fe2+的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為0.415:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為2.339:1計算;攪拌速率為60r/min,攪拌時間為90min。

      其中,所述沉淀污泥是倒置式A2/O工藝中經(jīng)二沉池沉淀后的污泥。上述鈦白廢酸為為鈦白粉生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢酸溶液,該廢酸溶液中含有硫酸和Fe2+,其中硫酸的質(zhì)量濃度為20%,F(xiàn)e2+的質(zhì)量濃度為3.49%。

      本發(fā)明利用鈦白廢酸與雙氧水配置成的芬頓試劑進(jìn)行氧化處理,通過化學(xué)試劑直接與處理物質(zhì)作用,達(dá)到釋放污泥內(nèi)物質(zhì),從而實(shí)現(xiàn)污泥減量的效果。這是基于利用鈦白廢酸代替芬頓試劑中的H2SO4和Fe2+兩種原料,達(dá)到以廢治廢,變廢為寶的目的,為企業(yè)有效節(jié)約了成本。同時,該法具有無污染、效率高、投入少、作用時間短等優(yōu)勢。具體而言,由于鈦白廢酸中含有H2SO4和Fe2+,當(dāng)其與雙氧水混合時,雙氧水成為氧化劑,F(xiàn)e2+成為催化劑,雙氧水在Fe2+的催化作用下,產(chǎn)生了超強(qiáng)的OH·中間產(chǎn)物,它能夠引發(fā)和傳遞鏈的反應(yīng),加快有機(jī)物和還原物質(zhì)的氧化反應(yīng),能夠有效降解蛋白質(zhì)和多糖類物質(zhì)。剩余污泥中含有的胞外聚合物質(zhì)量占到80%,其主要在組成物質(zhì)是多聚糖、蛋白質(zhì)、核酸、脂質(zhì)及DNA等高分子。當(dāng)剩余污泥被鈦白廢酸與雙氧水配置的芬頓試劑作用時,胞外聚合物被破解,發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)如下:

      (1)H2O2+ Fe2+_____> Fe3++ OH·+ OH

      (2)OH·+ Fe2+_____> Fe3++ OH

      (3)RH+OH·_____>H2O+R·_____> 進(jìn)一步氧化

      (4)R·+Fe3+_____> R++ Fe2+

      通過化學(xué)試劑氧化破解了胞外聚合物之后,結(jié)合水被釋放,污泥顆粒變小,污泥中的有機(jī)病原菌和引起異味的硫化物大部分被破壞,污泥的穩(wěn)定性能提高,污泥外排量大大減少。與現(xiàn)有的技術(shù)相比,本發(fā)明具有如下有益效果:

      1、剩余污泥經(jīng)鈦白廢酸配置的芬頓試劑處理后,約占污泥總含水量15~25%的毛細(xì)結(jié)合水得到釋放,胞內(nèi)外物質(zhì)被進(jìn)一步氧化分解。

      2、剩余污泥上清液中溶解性COD的增幅為439~2193%,TN增幅為199~516%,TP增幅為9900~17000%,氨氮增幅為425~1315%,剩余污泥減少率達(dá)到56.2~63.1%。與用常規(guī)芬頓試劑處理剩余污泥相比,污泥處置成本降低了20~28%。本發(fā)明普遍適用于活性污泥法工藝的污泥減量化處理,特別適用于源水水質(zhì)可生化性較差的污水處理廠。

      3、鈦白廢酸具有較強(qiáng)的腐蝕性,對大氣、水體、土壤具有極強(qiáng)的破壞力,經(jīng)采用本技術(shù)方案后,將其作為原料應(yīng)用于污水處理廠產(chǎn)生的剩余污泥的減量化處理,真正實(shí)現(xiàn)了變廢為寶,同時又解決了困擾污泥處理廠污泥處理的技術(shù)瓶頸。

      4、本發(fā)明方法中涉及到的聯(lián)合處理單元操作簡單,只需把鈦白廢酸、雙氧水與剩余污泥濃度按比例投加到處理裝置中,經(jīng)濃縮后再通過管路送入脫水機(jī)即可。

      5、本發(fā)明方法中涉及到的鈦白廢酸配置芬頓試劑處理剩余污泥,處理效率高,操作簡單,便于推廣應(yīng)用。

      具體實(shí)施方式

      下面結(jié)合具體實(shí)施例對本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)說明。以下各實(shí)施例中所用沉淀污泥是倒置式A2/O工藝中經(jīng)二沉池沉淀后的污泥,鈦白廢酸為鈦白粉生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢酸溶液,其中硫酸的質(zhì)量濃度為20%,F(xiàn)e2+的質(zhì)量濃度為3.49%;雙氧水為市售的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%的雙氧水。

      實(shí)施例一

      采用以下方法處理剩余污泥。

      1)污泥預(yù)處理:取重慶市某污水處理廠二沉池產(chǎn)生的污泥置于容器中,將該容器放置于4℃的冰箱中保存24h。

      2)利用鈦白廢酸芬頓試劑處理:向剩余污泥中加入鈦白廢酸和雙氧水,并以120r/min的攪拌速率進(jìn)行攪拌,攪拌時間為90min,得到泥水混合液。其中,鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的Fe2+的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為0.105:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為0.566:1計算。

      3)脫水處理:將步驟 2得到的泥水混合液經(jīng)濃縮后送至脫水機(jī)進(jìn)行脫水處理。

      經(jīng)檢測,處理后上清液溶解性COD的增幅為1056%,TN增幅為199%,TP增幅為9900%,氨氮增幅為455%,剩余污泥減少率達(dá)到56.2%。與單獨(dú)使用鈦白廢酸或雙氧水處理剩余污泥相比,污泥處置成本降低了20%。

      實(shí)施例二

      采用以下方法處理剩余污泥。

      1)污泥預(yù)處理:取重慶市某污水處理廠二沉池產(chǎn)生的污泥置于容器中,將該容器放置于4℃的冰箱中保存24h。

      2)利用鈦白廢酸芬頓試劑處理:向剩余污泥中加入鈦白廢酸和雙氧水,并以90r/min的攪拌速率進(jìn)行攪拌,攪拌時間為90min,得到泥水混合液。其中,鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的Fe2+的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為0.183:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為1.979:1計算。

      3)脫水處理:將步驟 2得到的泥水混合液經(jīng)濃縮后送至脫水機(jī)進(jìn)行脫水處理。

      經(jīng)檢測,處理后上清液溶解性COD的增幅為2193%,TN增幅為253%,TP增幅為17000%,氨氮增幅為1315%,剩余污泥減少率達(dá)到63.1%。與單獨(dú)使用鈦白廢酸或雙氧水處理剩余污泥相比,污泥處置成本降低了28%。

      實(shí)施例三

      采用以下方法處理剩余污泥。

      1)污泥預(yù)處理:取重慶市某污水處理廠二沉池產(chǎn)生的污泥置于容器中,將該容器放置于4℃的冰箱中保存24h。

      2)利用鈦白廢酸芬頓試劑處理:向剩余污泥中加入鈦白廢酸和雙氧水,并以60r/min的攪拌速率進(jìn)行攪拌,攪拌時間為90min,得到泥水混合液。其中,鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的Fe2+的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為0.415:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質(zhì)量與剩余污泥的濃度之比為2.339:1計算。

      3)脫水處理:將步驟2得到的泥水混合液經(jīng)濃縮后送至脫水機(jī)進(jìn)行脫水處理。

      經(jīng)檢測,處理后上清液溶解性COD的增幅為1654%,TN增幅為238%,TP增幅為16800%,氨氮增幅為1110%,剩余污泥減少率達(dá)到63.0%。與單獨(dú)使用鈦白廢酸或雙氧水處理剩余污泥相比,污泥處置成本降低了26.3%。

      本發(fā)明的上述實(shí)施例僅僅是為說明本發(fā)明所作的舉例,而并非是對本發(fā)明的實(shí)施方式的限定。對于所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在上述說明的基礎(chǔ)上還可以做出其他不同形式的變化和變動。這里無法對所有的實(shí)施方式予以窮舉。凡是屬于本發(fā)明的技術(shù)方案所引申出的顯而易見的變化或變動仍處于本發(fā)明的保護(hù)范圍之列。

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