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      魯奇爐煤氣化廢水處理方法

      文檔序號:8482478閱讀:528來源:國知局
      魯奇爐煤氣化廢水處理方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001] 本發(fā)明屬于煤化工廢水處理技術(shù)領(lǐng)域,具體的講涉及魯奇爐煤氣化廢水處理的方 法。
      【背景技術(shù)】
      [0002] 魯奇爐煤氣化廢水中多元酚經(jīng)過萃取后,含量可仍高達(dá)400 mg/L以上,COD為 3000-5000 mg/L。所以魯奇爐煤氣化廢水中的污染物濃度高、成分復(fù)雜,含有焦油、芳烴、氨 氮、硫化物、氰化物等多種污染物,是煤化工廢水中最復(fù)雜,最難處理的廢水。
      [0003] 煤化工廢水中多元酚、氨、硫化物及氰化物對生化系統(tǒng)危害大,同時(shí)對吡啶、吲哚 和喹啉等一些難降解有機(jī)物處理效果較差,采用常規(guī)生化處理后,COD值難以達(dá)到一級排放 標(biāo)準(zhǔn),并且色度、氨氮含量也超標(biāo)。目前,煤化工廢水中常用的方法是厭氧和好氧組合工藝。 但由于進(jìn)水有毒有害物質(zhì)含量高,使得厭氧UASB處理效率降低,COD去除率只有10%左右。 相當(dāng)于水解酸化的作用。同時(shí),常規(guī)泥水分離的二沉池,出水懸浮物較高,進(jìn)入深度處理后 還需要混凝沉淀,再進(jìn)行臭氧+生化處理。但目前采用的臭氧提高生化性和COD的去除上 效果不好,導(dǎo)致后續(xù)生化負(fù)荷較高,處理效果差。
      [0004] 專利號為 201420228002. 1、201410187662· 4、201210225300· (K201120162855. 6 的專利公開了采用水解酸化、厭氧、好氧的處理方法,但在大唐克期項(xiàng)目的操作實(shí)踐證明, 由于水中的硫化物、多元酚、氰化物較多,所以水解酸化和厭氧效果不佳,厭氧COD的去除 率只有11%。專利號201310220988. 8的專利公開了采用四級生物載體氧化池通過短程硝化 反硝化反應(yīng)去除有機(jī)物、總氮,該工藝在實(shí)際工程中短程硝化反硝化的條件很難控制。專利 號201010121645. 2的專利公開了,厭氧、缺氧、多級好氧的活性載體的方法。但要將活性載 體回流到厭氧區(qū),不但能耗較大,并且,由于厭氧和好氧的污泥性狀差別較大,好氧區(qū)的內(nèi) 回流液回到缺氧池才能發(fā)生反硝化反應(yīng),直接回流到厭氧池,會帶進(jìn)大量溶解氧,去除效率 也會大幅度降低。
      [0005] 綜上所述,魯奇爐煤氣化廢水處理方法,主要困難在于,首先,廢水中存在多元酚、 氨、硫化物及氰化物等多種有毒有害的物質(zhì),對生化系統(tǒng)危害大。所以水解酸化和厭氧效果 不佳。另外單獨(dú)臭氧氧化處理效果不好,后續(xù)BAF生化處理效果不好。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0006] 本發(fā)明解決的技術(shù)問題就是提供一種處理效率高、設(shè)備投資少、能耗低的優(yōu)點(diǎn),有 利于節(jié)能環(huán)保的魯奇爐煤氣化廢水處理方法。
      [0007] 為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明提出的技術(shù)方案為: 該方法包括下列步驟: 第一步,物化處理除油 將廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池后,進(jìn)入氮?dú)鈿飧〕恋沓兀诘獨(dú)鈿飧〕恋沓刂谐停?第二步,生物降解處理 第(一)步,在EC厭氧反應(yīng)器中生物降解處理 經(jīng)過物化處理后的水,用蒸汽升溫至33°C -37°C,在EC厭氧反應(yīng)器中進(jìn)行生物降解處 理; 第(二)步,無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)池中進(jìn)行生物降解處理 將在EC厭氧反應(yīng)器中處理后的水加入無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)池進(jìn)行生物降解處理; 第(三)步在MBR膜池中進(jìn)行泥水分離 將在無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)池中處理后的水加入MBR膜池中,提高污泥濃度,同時(shí)進(jìn)行 泥水分離,污泥回流至無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)池前端; 第三步,活性炭催化臭氧化處理 將在MBR膜池中進(jìn)行泥水分離后的水,進(jìn)行富含氧化鋅活性炭催化臭氧化處理; 第四步,BAF生化深度處理 將活性炭催化臭氧化處理后的水進(jìn)行BAF生化深度處理。
      [0008] 其附加技術(shù)特征為: 在所述第一步物化處理除油步驟中,PAC投加20--30ppm,PAM投加0· 5--I ppm ; 在所述第(一)步,在EC厭氧反應(yīng)器中生物降解處理步驟中,所述EC厭氧反應(yīng)器的外 回流比:1-5,內(nèi)回流比:1-4, COD容積負(fù)荷:1. 5-3. 5kgC0D/m3. d,甲烷氣產(chǎn)率:0. 15-0. 3L/ gCOD,操作溫度 30-35°C ; 在所述第(二)步,無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)池中進(jìn)行生物降解處理步驟中,所述無動力生 物強(qiáng)化反應(yīng)池是由缺氧--好氧--缺氧--好氧--缺氧--生物載體好氧組成,最后 一級好氧區(qū)內(nèi)的生物載體填充率為20%-40%,生物載體負(fù)荷:l-3g COD/m2 · d ; 在所述第三步,活性炭催化臭氧化處理步驟中,所述富含氧化鋅活性炭催化臭氧化處 理的催化劑使用活性炭作為載體,將氧化鋅和活性炭混合燒結(jié)制成的高效催化劑,催化劑 填充率為12%-30%。臭氧投加量:2-3kg0 3/kgC0D。
      [0009] 本發(fā)明提供的魯奇爐煤氣化廢水處理方法,同現(xiàn)有技術(shù)相比較具有以下特點(diǎn):其 一,EC厭氧反應(yīng)器的出水外回流和內(nèi)回流可稀釋硫酸鹽、氰化物、硫化物、多元酚等有毒有 害物質(zhì)的濃度,能承受較大的有機(jī)負(fù)荷;其二、采用無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)和MBR組合,提高 反應(yīng)池內(nèi)污泥濃度的同時(shí),去掉了內(nèi)回流泵,減少了運(yùn)行費(fèi)用;其三,采用富含氧化鋅活性 炭催化臭氧化,有機(jī)物的去除效果好,并提高可生化性,同時(shí)也降低了 BAF的有機(jī)負(fù)荷,提 高BAF有機(jī)物的去除率。
      【具體實(shí)施方式】
      [0010] 下面對本發(fā)明所提出的魯奇爐煤氣化廢水處理方法,做進(jìn)一步說明。
      [0011] 本發(fā)明提出的魯奇爐煤氣化廢水處理方法, 該方法包括下列步驟: 第一步,物化處理除油 將廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池后,進(jìn)入氮?dú)鈿飧〕恋沓兀诘獨(dú)鈿飧〕恋沓刂谐停?第二步,生物降解處理 第(一)步,在EC厭氧反應(yīng)器中生物降解處理 經(jīng)過物化處理后的水,用蒸汽升溫至33°C -37°C,在EC厭氧反應(yīng)器中進(jìn)行生物降解處 理; 第(二)步,無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)池中進(jìn)行生物降解處理 將在EC厭氧反應(yīng)器中處理后的水加入無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)池進(jìn)行生物降解處理; 第(三)步在MBR膜池中進(jìn)行泥水分離 將在無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)池中處理后的水加入MBR膜池中,提高污泥濃度,同時(shí)進(jìn)行 泥水分離,污泥回流至無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)池前端; 第三步,活性炭催化臭氧化處理 將在MBR膜池中進(jìn)行泥水分離后的水,進(jìn)行富含氧化鋅活性炭催化臭氧化處理; 第四步,BAF生化深度處理 將活性炭催化臭氧化處理后的水進(jìn)行BAF生化深度處理。
      [0012] EC厭氧反應(yīng)器的出水外回流和內(nèi)回流可稀釋硫酸鹽、氰化物、硫化物、多元酚等有 毒有害物質(zhì)的濃度,能承受較大的有機(jī)負(fù)荷;采用無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)和MBR組合,提高 反應(yīng)池內(nèi)污泥濃度的同時(shí),去掉了內(nèi)回流泵,減少了運(yùn)行費(fèi)用;采用富含氧化鋅活性炭催化 臭氧化,有機(jī)物的去除效果好,并提高可生化性。同時(shí)也降低了 BAF的有機(jī)負(fù)荷,提高BAF 有機(jī)物的去除率。
      [0013] 作為本發(fā)明的進(jìn)一步改進(jìn): 在所述第一步物化處理除油步驟中,PAC投加20--30ppm,PAM投加0· 5--I ppm ; 在所述第(一)步,在EC厭氧反應(yīng)器中生物降解處理步驟中,所述EC厭氧反應(yīng)器的外 回流比:1-5,內(nèi)回流比:1-4, COD容積負(fù)荷:1. 5-3. 5kgC0D/m3. d,甲烷氣產(chǎn)率:0. 15-0. 3L/ gCOD,操作溫度 30-35°C ; 在所述第(二)步,無動力生物強(qiáng)化反應(yīng)池中進(jìn)行生物降解
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