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      一種焦化汽油加氫精制工藝的制作方法

      文檔序號(hào):11935559閱讀:246來源:國知局

      本發(fā)明涉及焦化汽油加氫脫硫精制工藝,具體涉及一種采用特定催化劑進(jìn)行的焦化汽油加氫精制工藝。



      背景技術(shù):

      焦化汽油coker naphtha又稱焦化石腦油,是延遲焦化過程生產(chǎn)得到的初餾點(diǎn)至180(205℃)的餾分。焦化汽油的硫含量、烯烴含量高,馬達(dá)法辛烷值較低(約在60左右),安定性差(溴價(jià)40~60gBr/100g),經(jīng)過穩(wěn)定后的焦化汽油只能作為半成品,一般需經(jīng)過加氫精制,除去其中含氮、含硫化合物及二烯烴,才可用作車用汽油調(diào)合組分或作為石油化工原料(輕油)生產(chǎn)乙烯、用作合成氨原料或用作催化重整原料。

      焦化汽油的含硫量一般在0.6%-1.0%,也就是6000至10000ppm,如此高的含硫量嚴(yán)重限制了焦化汽油的使用。因此必須對(duì)焦化汽油進(jìn)行處理,以脫除如此之高的硫含量。

      現(xiàn)有的除硫工藝中,加氫精制因環(huán)境友好技術(shù)成熟,已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用,但現(xiàn)有的加氫過程針對(duì)的原料中,硫含量多在幾百ppm級(jí)別,對(duì)于高達(dá)6000ppm-1萬ppm的含硫量,現(xiàn)有的加氫精制過程采用的催化劑,難以適應(yīng)如此高的含硫量,一般會(huì)存在兩個(gè)問題:一是催化劑的活性下降快,裝置在處理其他原料的工況下催化劑的使用周期都可以達(dá)到6a(6年)甚至更長,但在處理焦化汽油之后,催化劑的使用周期只有1-2a。頻繁的更換催化劑嚴(yán)重的影響了裝置的經(jīng)濟(jì)效益。二是裝置反應(yīng)器床層壓力降升高得很快,在處理焦化汽油3-6個(gè)月之后裝置就由于反應(yīng)器壓力降達(dá)到指標(biāo)的上限而被迫停工。通過對(duì)同類裝置的調(diào)研發(fā)現(xiàn),在焦化汽油加氫精制過程中都不同程度地存在著反應(yīng)器壓力降升高過快的現(xiàn)象。

      經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有的加氫精制采用的催化劑用于焦化汽油加氫精制時(shí),催化劑的金屬組分損失較大,說明催化劑上活性組分減少,同時(shí)孔容變小很多,導(dǎo)致反應(yīng)物與催化劑接觸面積下降,這都直接反應(yīng)在催化劑活性的下降上。同時(shí),焦化汽油在生產(chǎn)乙烯料、重整料和合成氨料時(shí),均要求較高的操作苛刻度,加氫深度高,導(dǎo)致催化劑床層積碳加劇,壓力降迅速上升。而當(dāng)壓力降上升到設(shè)備允許的上限0.38MPa時(shí),就必須對(duì)催化劑床層進(jìn)行處理。

      因此如何提供焦化汽油精制工藝,采用改進(jìn)的催化劑能有效將焦化汽油中的硫含量控制在5ppm以下,并提高使用壽命,是本領(lǐng)域面臨的一個(gè)難題。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本發(fā)明的目的在于提出一種焦化汽油加氫脫硫精制工藝,該工藝可以將焦化汽油中的總硫含量降低到5ppm以下,并將催化劑使用壽命提高到8a以上。

      為達(dá)此目的,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案:

      一種焦化汽油加氫精制工藝,所述工藝采用固定床反應(yīng)器,固定床反應(yīng)器中裝填有加氫催化劑,所述催化劑包括載體和活性組分。

      所述載體為合成骨架結(jié)構(gòu)中摻入雜原子Cu2+的KIT-1。

      所述活性組分為氮化二鉬MO2N、氮化鎢W2N、碳化鉬Mo2C和碳化鎢WC的混合物。

      所述固定床反應(yīng)器的反應(yīng)條件為:反應(yīng)溫度為240-350℃,氫分壓為2-3.5MPa,氫油體積比450-700,體積空速1-2h-1。

      KIT-1分子篩具有一維孔道彼此交叉形成三維無序結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)有利于催化、吸附過程中的物質(zhì)傳遞。純硅介孔分子篩KIT-1具有比MCM-241、HMS更好的熱穩(wěn)定性和水熱穩(wěn)定性。本發(fā)明經(jīng)過在眾多介孔材料中,比如KIT-1、KIT-6、MCM-22、MCM-36、MCM-48、MCM-49、MCM56等,進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)選擇,發(fā)現(xiàn)只有KIT-1能夠達(dá)到本發(fā)明的發(fā)明目的,其他介孔材料都有這樣那樣的缺陷,在應(yīng)用到本發(fā)明中時(shí)存在難以克服的技術(shù)困難,因此本發(fā)明選擇用KIT-1作為載體基礎(chǔ)。

      純硅KIT-1介孔分子篩水熱性能盡管已經(jīng)很出色,但發(fā)明人研究以后發(fā)現(xiàn),其加入雜原子或表面經(jīng)化學(xué)修飾后,其水熱穩(wěn)定性得到更大提高。因此,本發(fā)明對(duì)其進(jìn)行改性,以增加其催化活性。本發(fā)明對(duì)KIT-1介孔分子篩改性的途徑是:向成品的全硅KIT-1介孔分子篩孔道內(nèi)表面引入Cu2+,這種途徑可以通過離子交換將Cu2+負(fù)載在KIT-1的內(nèi)表面,從而在整體上改善了KIT-1介孔分子篩的催化活性、吸附以及熱力學(xué)穩(wěn)定性能等。

      盡管對(duì)KIT-1介孔分子篩進(jìn)行改性的方法或途徑很多,發(fā)明人發(fā)現(xiàn),本發(fā)明的催化劑只能采用摻雜Cu2+的KIT-1作為載體才能實(shí)現(xiàn)硫含量控制效果,發(fā)明人嘗試了在KIT-1中摻雜Al3+、Fe3+、Zn2+、Ga3+等產(chǎn)生陰離子表面中心的離子,發(fā)現(xiàn)都不能實(shí)現(xiàn)所述效果。盡管所述機(jī)理目前并不清楚,但這并不影響本發(fā)明的實(shí)施,發(fā)明人根據(jù)已知理論與實(shí)驗(yàn)證實(shí),其與本發(fā)明的活性成分之間存在協(xié)同效應(yīng)。

      所述Cu2+在KIT-1中的摻雜量必須控制在特定的含量范圍之內(nèi),其摻雜量以重量計(jì),為KIT-1重量的0.56%-0.75%,例如0.57%、0.58%、0.59%、0.6%、0.61%、0.62%、0.63%、0.64%、0.65%、0.66%、0.67%、0.68%、0.69%、0.7%、0.71%、0.72%、0.73%、0.74等。

      發(fā)明人發(fā)現(xiàn),在該范圍之外,會(huì)導(dǎo)致焦化汽油脫硫效果的急劇降低。更令人欣喜的是,當(dāng)Cu2+在KIT-1中的摻雜量控制在0.63%-0.72%范圍內(nèi)時(shí),其脫硫能力最強(qiáng),當(dāng)繪制以Cu2+摻雜量為橫軸,以目標(biāo)脫硫效果為縱軸的曲線圖時(shí),該含量范圍內(nèi)硫含量能控制在極低的范圍之內(nèi),其產(chǎn)生的脫硫效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期,屬于預(yù)料不到的技術(shù)效果。

      所述活性組分的總含量為載體KIT-1重量的1%-15%,優(yōu)選3-12%,進(jìn)一步優(yōu)選5-10%。例如,所述含量可以為2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%等。

      本發(fā)明中,特別限定活性組分為氮化二鉬MO2N、氮化鎢W2N、碳化鉬Mo2C和碳化鎢WC的混合比例,發(fā)明人發(fā)現(xiàn),不同的混合比例達(dá)到的效果完全不同。發(fā)明人發(fā)現(xiàn),氮化二鉬MO2N、氮化鎢W2N、碳化鉬Mo2C和碳化鎢WC的混合比例(摩爾比)為1:(0.4-0.6):(0.28-0.45):(0.8-1.2),只有控制氮化二鉬MO2N、氮化鎢W2N、碳化鉬Mo2C和碳化鎢WC的摩爾比在該范圍內(nèi),才能夠?qū)崿F(xiàn)焦化汽油中含硫量控制在10ppm以下且脫氮能力顯著。也就是說,本發(fā)明的四種活性組分只有在摩爾比為1:(0.4-0.6):(0.28-0.45):(0.8-1.2)時(shí),才具備協(xié)同效應(yīng)。除開該摩爾比范圍之外,或者省略或者替換任意一種組分,都不能實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

      優(yōu)選的,氮化二鉬MO2N、氮化鎢W2N、碳化鉬Mo2C和碳化鎢WC的摩爾比為1:(0.45-0.5):(0.35-0.45):(0.8-1.0),進(jìn)一步優(yōu)選為1:(0.45-0.48):(0.4-0.45):(0.9-1.0),最優(yōu)選1:0.48:0.42:0.95。

      所述催化劑的制備方法可以采取常規(guī)的浸漬法以及其他替代方法,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)其掌握的現(xiàn)有技術(shù)自由選擇,本發(fā)明不再贅述。本發(fā)明典型但非限制性的實(shí)例如下:

      將硅酸鈉、十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)、乙二胺四乙酸鈉(EDTA)和蒸餾水按摩爾比1:0.25:1:60的比例混合,攪拌均勻后裝入帶有聚四氟乙烯內(nèi)襯的壓力釜中,在373K下恒溫24h,重復(fù)調(diào)節(jié)混合物的pH為10.5,恒溫4次后,取出產(chǎn)品,用蒸餾水反復(fù)洗滌至濾液的pH=7,然后373K下恒溫過夜,得到帶有表面活性劑的KIT-1。將帶有表面活性劑的KIT-1在523K下焙燒1.5h,然后在813K下空氣氣氛中焙燒6h,得到KIT-1粉體。將該粉體用0.1mol/L的硝酸溶液進(jìn)行酸洗(控制固液比為1:10),室溫下攪拌0.5h,過濾,用蒸餾水洗滌至濾液的pH=7,373K下烘干得到基體KIT-1分子篩。

      優(yōu)選的,所述固定床反應(yīng)器的反應(yīng)條件為:280-300℃,氫分壓為2.5-3.0MPa,氫油體積比500-650,體積空速1-1.5h-1。

      優(yōu)選的,所述工藝流程包括,裝置主要包括原料預(yù)分餾部分(脫水和切尾)、反應(yīng)部分和分餾部分。

      1、原料預(yù)分餾部分

      從罐區(qū)來的原料油經(jīng)原料油過濾器除去大于25μm的固體顆粒,與預(yù)分餾塔頂汽換熱升溫后,與預(yù)分餾塔中段回流液換熱升溫,然后與預(yù)分餾塔底重油換熱升溫,最后經(jīng)預(yù)分餾塔進(jìn)料加熱爐加熱進(jìn)入原料油預(yù)分餾塔(脫水),塔頂汽經(jīng)冷凝后進(jìn)入預(yù)分餾塔頂回流罐并分離為汽油和含油污水,一部分汽油作塔頂回流使用,一部分汽油作加氫單元原料使用;預(yù)分餾塔(脫水)的拔頭油由塔底排出,再經(jīng)過換熱和加熱爐加熱后進(jìn)入預(yù)分餾塔(切尾),預(yù)分餾塔(切尾)底重油,作為瀝青出裝置,而其他餾出餾分混合后作加氫單元原料使用。

      2、反應(yīng)部分

      經(jīng)過預(yù)處理后的煤焦油進(jìn)入加氫原料油緩沖罐,原料油緩沖罐用燃料氣氣封。自原料油緩沖罐來的原料油經(jīng)加氫進(jìn)料泵增壓后,在流量控制下與混合氫混合,經(jīng)反應(yīng)流出物/反應(yīng)進(jìn)料換熱器換熱后,然后經(jīng)反應(yīng)進(jìn)料加熱爐加熱至反應(yīng)所需溫度,進(jìn)入加氫改質(zhì)反應(yīng)器,反應(yīng)器間設(shè)有注急冷氫設(shè)施。

      自反應(yīng)器出來的反應(yīng)流出物經(jīng)反應(yīng)流出物/反應(yīng)進(jìn)料換熱器、反應(yīng)流出物/低分油換熱器、反應(yīng)流出物/反應(yīng)進(jìn)料換熱器依次與反應(yīng)進(jìn)料、低分油、反應(yīng)進(jìn)料換熱,然后經(jīng)反應(yīng)流出物空冷器及水冷器冷卻,進(jìn)入高壓分離器。為了防止反應(yīng)流出物中的銨鹽在低溫部位析出,通過注水泵將沖洗水注到反應(yīng)流出物空冷器上游側(cè)的管道中。

      冷卻后的反應(yīng)流出物在高壓分離器中進(jìn)行油、氣、水三相分離。高分氣(循環(huán)氫)經(jīng)循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐分液后,進(jìn)入循環(huán)氫壓縮機(jī)升壓,然后分兩路:一路作為急冷氫進(jìn)反應(yīng)器;一路與來自新氫壓縮機(jī)的新氫混合,混合氫與原料油混合作為反應(yīng)進(jìn)料。含硫、含氨污水自高壓分離器底部排出至酸性水汽提裝置處理。高分油相在液位控制下經(jīng)減壓調(diào)節(jié)閥進(jìn)入低壓分離器,其閃蒸氣體排至工廠燃料氣管網(wǎng)。

      低分油經(jīng)換熱后進(jìn)入分餾塔。入塔溫度用反應(yīng)流出物/低分油換熱器旁路調(diào)節(jié)控制。

      新氫經(jīng)新氫壓縮機(jī)入口分液罐經(jīng)分液后進(jìn)入新氫壓縮機(jī),經(jīng)兩級(jí)升壓后與循環(huán)氫混合。

      3、分餾部分

      從反應(yīng)部分來的低分油經(jīng)換熱器換熱進(jìn)入分餾塔。塔底設(shè)重沸爐,塔頂油氣經(jīng)塔頂空冷器和水冷器冷凝冷卻至40℃,進(jìn)入分餾塔頂回流罐進(jìn)行氣、油、水三相分離。閃蒸出的氣體排至燃料氣管網(wǎng)。含硫含氨污水與高分污水一起送出裝置。油相經(jīng)分餾塔頂回流泵升壓后一部分作為塔頂回流,一部分作為粗汽油去穩(wěn)定塔。

      從分餾塔頂回流罐來的粗汽油經(jīng)穩(wěn)定汽油(精制石腦油)/粗汽油換熱后進(jìn)入汽油穩(wěn)定塔。穩(wěn)定塔塔頂油氣經(jīng)穩(wěn)定塔頂水冷器冷凝冷卻至40℃,進(jìn)入穩(wěn)定塔頂回流罐進(jìn)行氣、油、水三相分離。閃蒸出的氣體排至燃料氣管網(wǎng)。含硫含氨污水與高分污水一起送出裝置。油相經(jīng)穩(wěn)定塔頂回流泵升壓后大部分作為塔頂回流,小部分作為輕油排入不合格油中出裝置。塔底穩(wěn)定汽油作為石腦油去罐區(qū)。

      為了抑制硫化氫對(duì)塔頂管道和冷換設(shè)備的腐蝕,在分餾塔和穩(wěn)定塔塔頂管道采用注入緩蝕劑措施。緩蝕劑自緩蝕劑罐經(jīng)緩蝕劑泵注入塔頂管道。

      分餾塔塔底精制油經(jīng)精制油泵增壓后與低分油換熱,然后進(jìn)入柴油空冷器冷卻至50℃后出裝置作為優(yōu)質(zhì)燃料油去罐區(qū)。

      優(yōu)選的,所述固定床反應(yīng)器包括1-5個(gè)催化劑床層,進(jìn)一步優(yōu)選2-3個(gè)催化劑床層。

      本發(fā)明的加氫精制工藝通過選取特定的催化劑,所述催化劑通過摻入雜原子Cu2+的KIT-1作為載體,以及選取特定比例的氮化二鉬MO2N、氮化鎢W2N、碳化鉬Mo2C和碳化鎢WC作為活性成分,使得該催化劑產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),對(duì)焦化汽油的加氫脫硫能控制在總硫含量低于5ppm,同時(shí)減少了催化劑活性成分的流失及焦炭的形成,使得催化劑的使用壽命能夠達(dá)到8a以上。

      具體實(shí)施方式

      本發(fā)明通過下述實(shí)施例對(duì)本發(fā)明的加氫精制工藝進(jìn)行說明。

      實(shí)施例1

      通過浸漬法制備得到催化劑,載體為摻雜Cu2+的KIT-1,Cu2+在KIT-1中的摻雜量控制在載體質(zhì)量的0.65%。所述活性組分氮化二鉬MO2N、氮化鎢W2N、碳化鉬Mo2C和碳化鎢WC的總含量為載體質(zhì)量的10%,其摩爾比為1:0.4:0.3:0.8。

      將所述催化劑裝填入固定床反應(yīng)器,所述反應(yīng)器的反應(yīng)管由內(nèi)徑50mm的不銹鋼制成,催化劑床層設(shè)置為3層,催化劑床層溫度用UGU808型溫控表測量,原材料焦化汽油由北京衛(wèi)星制造廠制造的雙柱塞微量泵連續(xù)輸送,氫氣由高壓氣瓶供給并用北京七星華創(chuàng)D07-11A/ZM氣體質(zhì)量流量計(jì)控制流速,催化劑裝填量為2kg。反應(yīng)后的產(chǎn)物經(jīng)水浴室溫冷卻后進(jìn)行氣液分離。

      所用原料為委內(nèi)瑞拉焦化汽油,其含硫量高達(dá)8900ppm。

      控制反應(yīng)條件為:300℃,氫分壓為3.0MPa,氫油體積比500,體積空速1h-1。

      測試最終的產(chǎn)品,總硫含量降低到2ppm,裝置運(yùn)行半年之后,催化劑床層壓力降無任何變化。

      實(shí)施例2

      通過浸漬法制備得到催化劑,載體為摻雜Cu2+的KIT-1,Cu2+在KIT-1中的摻雜量控制在載體質(zhì)量的0.7%。所述活性組分氮化二鉬MO2N、氮化鎢W2N、碳化鉬Mo2C和碳化鎢WC的總含量為載體質(zhì)量的10%,其摩爾比為1:0.6:0.45):1.2。

      其余條件與實(shí)施例1相同。

      測試最終的產(chǎn)品,總硫含量降低到3ppm,裝置運(yùn)行半年之后,催化劑床層壓力降無任何變化。

      對(duì)比例1

      將實(shí)施例1的載體替換為γ-Al2O3,其余條件不變。

      測試最終的產(chǎn)品,總硫含量降低到32ppm,催化劑床層壓力降上升超過5%。

      對(duì)比例2

      將實(shí)施例1的載體替換為未摻雜的KIT-1,其余條件不變。

      測試最終的產(chǎn)品,總硫含量降低到34ppm,催化劑床層壓力降上升超過5%。

      對(duì)比例3

      將實(shí)施例1的Cu2+替換為Zn2+,其余條件不變。

      測試最終的產(chǎn)品,總硫含量降低到36ppm,催化劑床層壓力降上升超過5%。

      對(duì)比例4

      將實(shí)施例1中的Cu2+在KIT-1中的摻雜量控制在載體質(zhì)量的0.5%,其余條件不變。

      測試最終的產(chǎn)品,總硫含量降低到33ppm,催化劑床層壓力降上升超過5%。

      對(duì)比例5

      將實(shí)施例1中的Cu2+在KIT-1中的摻雜量控制在載體質(zhì)量的0.8%,其余條件不變。

      測試最終的產(chǎn)品,總硫含量降低到35ppm,催化劑床層壓力降上升超過5%。

      實(shí)施例1與對(duì)比例1-5表明,本申請(qǐng)采用的特定含量范圍和特定負(fù)載金屬離子的KIT-1載體,當(dāng)替換為本領(lǐng)域的其他已知載體時(shí),或者載體相同但Cu2+摻雜量不同時(shí),均達(dá)不到本發(fā)明的技術(shù)效果,因此本發(fā)明的特定含量范圍的Cu2+摻雜KIT-1載體與催化劑其他組分之間具備協(xié)同效應(yīng),所述加氫精制工藝產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果。

      對(duì)比例6

      省略實(shí)施例1中的MO2N,其余條件不變。

      測試最終的產(chǎn)品,總硫含量降低到47ppm,催化劑床層壓力降上升超過5%。

      對(duì)比例7

      省略實(shí)施例1中的WC,其余條件不變。

      測試最終的產(chǎn)品,總硫含量降低到49ppm,催化劑床層壓力降上升超過5%。

      上述實(shí)施例及對(duì)比例6-7說明,本發(fā)明的加氫精制工藝的催化劑幾種活性組分之間存在特定的聯(lián)系,省略或替換其中一種或幾種,都不能達(dá)到本申請(qǐng)的特定效果,證明其產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)。

      申請(qǐng)人聲明,本發(fā)明通過上述實(shí)施例來說明本發(fā)明的工藝,但本發(fā)明并不局限于上述工藝,即不意味著本發(fā)明必須依賴上述詳細(xì)催化劑才能實(shí)施。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)該明了,對(duì)本發(fā)明的任何改進(jìn),對(duì)本發(fā)明產(chǎn)品各原料的等效替換及輔助成分的添加、具體方式的選擇等,均落在本發(fā)明的保護(hù)范圍和公開范圍之內(nèi)。

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