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      溶劑紅179的生產(chǎn)工藝的制作方法

      文檔序號(hào):1756573閱讀:1110來源:國知局
      專利名稱:溶劑紅179的生產(chǎn)工藝的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種溶劑紅179的生產(chǎn)工藝,屬化工領(lǐng)域。
      背景技術(shù)
      溶劑紅179,英文名稱Solvent Red 179,分子式為C22H12N2O,可用于塑料、多種樹脂及纖維紡前著色,其溶解性能比透明紅EG要好。C.I.染料索引號(hào)SolventRed 179C.I.564150色光黃光紅,其特性帶黃光透明紅色油溶性染料,有優(yōu)良的耐熱性、耐光性及耐遷移性,著色力高,適用范圍廣。用途可用于塑料、多種樹脂及纖維紡前著色,其溶解性能比透明紅EG要好。其結(jié)構(gòu)式為 目前生產(chǎn)溶劑紅179的通常工藝為先在反應(yīng)釜內(nèi)抽入水、酒精、冰醋酸(其重量比為16∶1∶3)開啟攪拌,投入1,8萘酐,再入1,8二氨基萘,加入助劑,投畢封蓋,開啟冷凝器進(jìn)、出水閥,進(jìn)夾套蒸汽升溫,1小時(shí)左右升溫至90-100℃,于回流狀態(tài)下保溫12小時(shí),保溫結(jié)束,降溫至40℃,維持15分鐘,維持結(jié)束,開啟釜底閥放料。
      過濾經(jīng)反應(yīng)結(jié)束,冷卻后的料液進(jìn)入過濾桶,開啟真空吸濾,基本吸干后,用80-90℃熱水清洗至中性,吸干,進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)一步脫水,脫水后的濾餅進(jìn)入烘箱干燥,烘干后粉碎,包裝即得溶劑紅179。
      該工藝生產(chǎn)溶劑紅179,反應(yīng)收率低,約為90%,酒精、冰醋酸不易回收套用,產(chǎn)品品質(zhì)不佳,色相ΔE>0.4的占總產(chǎn)量的30-40%,從而增加了生產(chǎn)成本高,造成了資源浪費(fèi),同時(shí)對(duì)環(huán)境也造成了污染。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明針對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝存在的問題,提供一種改進(jìn)的溶劑紅179生產(chǎn)工藝,該工藝中反應(yīng)充分,收率高,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
      本發(fā)明的工藝步驟如下溶劑紅179的生產(chǎn)工藝,其工藝步驟如下合成在反應(yīng)釜內(nèi)抽入溶劑占原料總重10-15倍的冰醋酸,開啟攪拌,投入原料1,8萘酐原料,再入原料1,8二氨基萘原料,1,8萘酐與1,8二氨基萘用量的摩爾比按1∶1.01投入,再加入適量助劑花王A-60(化學(xué)名鉬酸銨),投畢封蓋,開啟冷凝器進(jìn)、出水閥,進(jìn)夾套蒸汽升溫,1小時(shí)左右升溫至110-116℃,于回流狀態(tài)下保溫10-15小時(shí),保溫結(jié)束,降溫至35-45℃,維持10-20分鐘,維持結(jié)束,開啟釜底閥放料;過濾經(jīng)反應(yīng)結(jié)束,冷卻后的料液進(jìn)入過濾桶,開啟真空吸濾,基本吸干后,濾餅取出,進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)一步脫液,脫液后,濾餅取出待后道處理;濾液進(jìn)入下一道蒸餾;洗滌過濾脫液后的濾餅經(jīng)80-90℃熱水洗滌至中性后,同時(shí)進(jìn)入離心機(jī)脫水,所得濾餅經(jīng)干燥后粉碎,包裝后即得溶劑紅179;蒸餾把整批濾液打入蒸餾釜,開夾套蒸汽升溫至105-115℃,均勻蒸出冰醋酸,所蒸出冰醋酸作下一批反應(yīng)用。
      本發(fā)明的反應(yīng)方程式為 本發(fā)明相比現(xiàn)有技術(shù)具有如下優(yōu)點(diǎn)本發(fā)明的工藝中選用冰醋酸作為溶劑,具有如下好處1、冰醋酸作為溶劑,濾液經(jīng)蒸餾后可回收套用,可以減少成本;2、冰醋酸沸點(diǎn)為118℃,反應(yīng)過程中產(chǎn)生少量水,其沸點(diǎn)為110-116℃,滿足最佳反應(yīng)溫度;3、反應(yīng)過程中產(chǎn)生的少量副產(chǎn)物全溶于冰醋酸,而產(chǎn)品不溶于冰醋酸,從而提高了產(chǎn)品的純度;4、收率高,為95.5%以上;5、該工藝污染物排放量少。
      本發(fā)明的工藝中的反應(yīng)溫度較現(xiàn)有技術(shù)的溫度要高,即進(jìn)夾套蒸汽升溫至110-116℃,而現(xiàn)有技術(shù)中溫度控制有100℃以下,該反應(yīng)溫度可增加反應(yīng)的活性,使反應(yīng)更加充分,從而節(jié)省了生產(chǎn)成本。本發(fā)明的反應(yīng)溫度的采用克服了現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)偏見,通常認(rèn)為反應(yīng)溫度要控制在100℃以下,而本發(fā)明采用100-116℃不但使反應(yīng)可以順利進(jìn)行,而且增強(qiáng)了活性。
      采用本發(fā)明的生產(chǎn)工藝所得的產(chǎn)品,色相能夠滿足客戶的需求,色相ΔE≤0.4,ΔC≥-0.2。


      圖1為本發(fā)明的工藝流程圖。
      具體實(shí)施例方式
      下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步的描述1、合成在反應(yīng)釜內(nèi)抽入溶劑占原料總重10-15倍的冰醋酸,開啟攪拌,投入原料1,8萘酐原料,再入原料1,8二氨基萘原料,1,8萘酐與1,8二氨基萘用量的摩爾比按1∶1.01投入,再加入用量為原料總重1-1.5‰的助劑花王A-60(化學(xué)名鉬酸銨),投畢封蓋,開啟冷凝器進(jìn)、出水閥,進(jìn)夾套蒸汽升溫,1小時(shí)左右升溫至110-116℃,于回流狀態(tài)下保溫10-15小時(shí),保溫結(jié)束,降溫至35-45℃,維持10-20分鐘,維持結(jié)束,開啟釜底閥放料。
      2、過濾經(jīng)反應(yīng)結(jié)束,冷卻后的料液進(jìn)入過濾桶,開啟真空吸濾,基本吸干后,濾餅取出,進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)一步脫液,脫液后,濾餅取出待后道處理;濾液進(jìn)入下一道蒸餾。
      3、洗滌過濾脫液后的濾餅經(jīng)80-90℃熱水洗滌至中性后,同時(shí)進(jìn)入離心機(jī)脫水,所得濾餅經(jīng)干燥后粉碎,包裝后即得溶劑紅179成品。收集洗滌殘液。生產(chǎn)過程中一般經(jīng)20-30批后,收集桶裝。
      4、蒸餾把整批濾液打入蒸餾釜,開夾套蒸汽升溫至105-115℃,均勻蒸出冰醋酸,所蒸出冰醋酸作下一批反應(yīng)用,不足部分用新的冰醋酸補(bǔ)足。
      權(quán)利要求
      1.溶劑紅179的生產(chǎn)工藝,其工藝步驟如下合成在反應(yīng)釜內(nèi)抽入溶劑占原料總重10-15倍的冰醋酸,開啟攪拌,投入原料1,8萘酐原料,再入原料1,8二氨基萘原料,1,8萘酐與1,8二氨基萘用量的摩爾比按1∶1.01投入,再加入適量助劑,投畢封蓋,開啟冷凝器進(jìn)、出水閥,進(jìn)夾套蒸汽升溫,1小時(shí)左右升溫至110-116℃,于回流狀態(tài)下保溫10-15小時(shí),保溫結(jié)束,降溫至35-45℃,維持10-20分鐘,維持結(jié)束,開啟釜底閥放料;過濾經(jīng)反應(yīng)結(jié)束,冷卻后的料液進(jìn)入過濾桶,開啟真空吸濾,基本吸干后,濾餅取出,進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)一步脫液,脫液后,濾餅取出待后道處理;濾液進(jìn)入下一道蒸餾;洗滌過濾脫液后的濾餅經(jīng)80-90℃熱水洗滌至中性后,同時(shí)進(jìn)入離心機(jī)脫水,所得濾餅經(jīng)干燥后粉碎,包裝后即得溶劑紅179;蒸餾把整批濾液打入蒸餾釜,開夾套蒸汽升溫至105-115℃,均勻蒸出冰醋酸,所蒸出冰醋酸作下一批反應(yīng)用。
      全文摘要
      本發(fā)明涉及一種溶劑紅179的生產(chǎn)工藝,屬化工領(lǐng)域。該工藝中反應(yīng)充分,收率高,節(jié)約了生產(chǎn)成本。其工藝步驟包括合成、過濾、洗滌、蒸餾,該生產(chǎn)工藝以冰醋酸作為溶劑,濾液經(jīng)蒸餾后可回收套用,可以減少成本。且冰醋酸沸點(diǎn)為118℃,反應(yīng)過程中產(chǎn)生少量水,其沸點(diǎn)為110-116℃,滿足最佳反應(yīng)溫度。反應(yīng)過程中產(chǎn)生的少量副產(chǎn)物全溶于冰醋酸,而產(chǎn)品不溶于冰醋酸,從而提高了產(chǎn)品的純度,收率為95.5%以上,且工藝污染物排放量少。
      文檔編號(hào)D06P1/90GK1919931SQ20061008848
      公開日2007年2月28日 申請(qǐng)日期2006年8月25日 優(yōu)先權(quán)日2006年8月25日
      發(fā)明者楊連飛, 茅志宏, 王思源 申請(qǐng)人:南通龍翔化工有限公司
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