專利名稱:甲胺類的制造方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種使用沸石催化劑的甲醛和氨的氣相接觸反應(yīng)來有效地制造甲胺的方法。
另外,甲胺類的合成反應(yīng)在反應(yīng)進(jìn)行中伴有放熱,因此,為了盡量減少TMA的生成量,并保持高的DMA的收率,通過反應(yīng)條件的調(diào)整而控制反應(yīng)轉(zhuǎn)化率是必不可少的。在控制反應(yīng)轉(zhuǎn)化率時(shí),反應(yīng)溫度的控制成為關(guān)鍵點(diǎn)。即,若反應(yīng)溫度過高,則反應(yīng)轉(zhuǎn)化率變得過大,TMA的生成量增加,相反,若反應(yīng)溫度過低,則DMA生成量減小,導(dǎo)致DMA的收率降低。因此,有必要通過控制反應(yīng)溫度而使DMA的收率增高,并且TMA的生成量減小。關(guān)于反應(yīng)溫度的控制方法,日本特開平09-136862號(hào)公報(bào)中報(bào)道了一種公知的將精制工藝的循環(huán)物的一部分以及原料供給到催化劑層入口,調(diào)整催化劑層入口溫度而控制催化劑層出口溫度達(dá)到規(guī)定的反應(yīng)溫度的方法(以下的這種操作簡稱為冷淬)。
日本特開平09-136862號(hào)公報(bào)中,當(dāng)精制工藝的循環(huán)物供給到催化劑入口而控制催化劑層入口的溫度的情況下,若外界氣溫變動(dòng)大,受其影響就強(qiáng)烈,則控制反應(yīng)器入口溫度的循環(huán)物的供給量變化大。其結(jié)果是,雖然控制了反應(yīng)溫度,但是在反應(yīng)器中相對(duì)于總碳元素的總氮元素的比(以下簡記為N/C)的變化不能被避免。已知N/C與在反應(yīng)器中的甲胺類的反應(yīng)速度和各種甲胺的生成比例具有密切的關(guān)系,N/C的變化將導(dǎo)致反應(yīng)器出口溫度和出口組成的變動(dòng)。由于反應(yīng)器的出口組成不穩(wěn)定而產(chǎn)生變動(dòng),使精制工藝的運(yùn)行受到不良的影響,從而使分離精制物的組成變得也不穩(wěn)定。從精制工藝到反應(yīng)器的被循環(huán)的流體組成也不例外,由于受到N/C的變動(dòng)使其組成變得不穩(wěn)定,反應(yīng)器中的N/C再次發(fā)生變化,使反應(yīng)器至精制工藝的運(yùn)轉(zhuǎn)不容易穩(wěn)定。
即,由于在反應(yīng)器中溫度控制不穩(wěn)定,不能夠得到具有固定組成的反應(yīng)生成物,從而難以實(shí)現(xiàn)得到高的DMA收率和低的TMA生成量的運(yùn)轉(zhuǎn)。另外,在精制體系中,精制設(shè)備流入物組成的變化也使運(yùn)轉(zhuǎn)條件不穩(wěn)定,導(dǎo)致分離精制物的組成變化,難以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)分離的條件。
產(chǎn)生上述問題的原因是在反應(yīng)器中不能將N/C完全控制在規(guī)定值,由此,為了將DMA收率以及TMA生成量控制在規(guī)定的值,并且在采用這種條件下得到穩(wěn)定的運(yùn)轉(zhuǎn),僅對(duì)前述的反應(yīng)溫度進(jìn)行控制是不夠的,在進(jìn)行了反應(yīng)溫度控制的反應(yīng)器中,使N/C達(dá)到規(guī)定的值而采用某種控制就成為一個(gè)課題。
即本發(fā)明是一種甲胺類的制造方法,其特征在于以甲醛和氨作為原料,在采用沸石作為催化劑的甲胺類的制造時(shí),采用至少2個(gè)以上的反應(yīng)器,進(jìn)行從精制工藝到反應(yīng)工藝的工藝流體的循環(huán),并且,在利用循環(huán)物的一部分進(jìn)行第二反應(yīng)器以后的反應(yīng)溫度的控制的制造方法中,在反應(yīng)器中被循環(huán)的循環(huán)物流量的總和保持固定。
在實(shí)施本發(fā)明時(shí),具體的方法是在附圖
所示的本發(fā)明中,采用工藝流程圖的1例加以說明。由圖中⑤供給的甲醛和氨被預(yù)先加熱氣化。將該原料混合氣體和由圖中⑥所示的從氨分離塔循環(huán)來的未反應(yīng)的氨氣供給甲胺的第1反應(yīng)器①。雖然循環(huán)量根據(jù)一甲胺、三甲胺等的必須量而不同,對(duì)其沒有特別的限制,但通常為由反應(yīng)體系向精制體系流出的工藝流體總量的20%-80%,優(yōu)選為40%-70%。另外,雖然第2反應(yīng)器以后的冷淬用循環(huán)量也根據(jù)反應(yīng)溫度等條件而不同,對(duì)此沒有特別的限制,但通常為由反應(yīng)體系向精制體系流出的工藝流體總量的0.05%-20%,優(yōu)選為0.1%-10%。第1反應(yīng)器①的入口溫度被⑤的原料氣的溫度而調(diào)整,通過調(diào)整反應(yīng)器入口溫度而將反應(yīng)器出口溫度調(diào)節(jié)到目標(biāo)溫度。例如,在壓力為2.0MPa下進(jìn)行反應(yīng)時(shí),在反應(yīng)器入口溫度優(yōu)選調(diào)整為250℃-270℃,更優(yōu)選調(diào)整為255℃-265℃,反應(yīng)器出口溫度優(yōu)選為280℃-300℃,更優(yōu)選為285℃-295℃的條件下運(yùn)行。優(yōu)選在這時(shí)的反應(yīng)器入口與出口之間的溫差為30℃以下時(shí)運(yùn)行。
由于甲胺類的合成反應(yīng)伴有放熱,第1反應(yīng)器①中的反應(yīng)完成后的氣體溫度比反應(yīng)器入口溫度高。隨著高溫供給甲胺反應(yīng)器②,則溫度上升得更高,反應(yīng)失去控制,因此,用由圖中⑦供給的冷淬用循環(huán)氨對(duì)第1反應(yīng)器①加以冷淬。例如,第1反應(yīng)器出口溫度為295℃時(shí),通過調(diào)整冷淬用循環(huán)氨流量而將第2反應(yīng)器入口溫度調(diào)節(jié)到優(yōu)選的條件,即優(yōu)選為250℃-270℃,更優(yōu)選為在255℃-265℃。
被冷淬的第1反應(yīng)器出口氣體供給到甲胺的第2反應(yīng)器②,開始再次反應(yīng)。與第1反應(yīng)器①相同,為了也將第2反應(yīng)器②中的反應(yīng)器出口溫度控制到目標(biāo)溫度,對(duì)第2反應(yīng)器供給氣體⑧的溫度進(jìn)行調(diào)整。第2反應(yīng)器供給氣體⑧的溫度根據(jù)第1反應(yīng)器的冷淬用的循環(huán)氨⑦的供應(yīng)量而調(diào)整。這時(shí),優(yōu)選在第2反應(yīng)器出口溫度為280℃-300℃下運(yùn)行,更優(yōu)選為在285℃-295℃下運(yùn)行。另外,優(yōu)選在與第1反應(yīng)器相同的反應(yīng)器入口與出口間的溫差為30℃下運(yùn)行。
第2反應(yīng)器②中在反應(yīng)結(jié)束后的氣體與第1反應(yīng)器①出口氣體相同,由于溫度變高,通過第2反應(yīng)器冷淬用循環(huán)氨⑨冷淬。被冷淬的第2反應(yīng)器出口氣體供給一甲胺的第3反應(yīng)器③而開始再次反應(yīng)。與第1、第2反應(yīng)器相同,在第3反應(yīng)器③中,為了控制反應(yīng)器出口溫度達(dá)到目標(biāo)溫度,調(diào)整第3反應(yīng)器供給氣體⑩的溫度。例如,第2反應(yīng)器出口溫度為295℃時(shí),通過調(diào)整冷淬用循環(huán)氨流量而將第3反應(yīng)器入口溫度調(diào)節(jié)到優(yōu)選的條件,即優(yōu)選為在250℃-270℃,更優(yōu)選為在255℃-265℃。
為了分離未反應(yīng)的氨,將第3反應(yīng)器中反應(yīng)結(jié)束后的氣體供給到氨分離塔④。在氨分離塔④中,將剩余的氨作為全部塔頂餾出物回收,并循環(huán)到反應(yīng)器。根據(jù)反應(yīng)器中的N/C,即過量加入的氨量和根據(jù)反應(yīng)溫度而變化的反應(yīng)器中的平衡組成,以及根據(jù)反應(yīng)器中反應(yīng)轉(zhuǎn)化率的各種變化規(guī)定了氨分離塔④的運(yùn)行條件,從而決定被循環(huán)的氨的量。即,由于含在反應(yīng)器出口流出物中的氨不可能在氨分離塔④以后的工藝中被分離,所以有必要在氨分離塔④中對(duì)反應(yīng)器出口流出物中含有的氨進(jìn)行全部分離,并從塔頂餾出向反應(yīng)器循環(huán)。沖另一方面考慮,在氨蒸餾塔④的塔底餾出液中不能含有氨。為了滿足該條件,調(diào)整氨蒸餾塔④的運(yùn)行,優(yōu)選在氨蒸餾塔④中依次測(cè)定塔底組成,塔底餾出物中的氨優(yōu)選在10wt.ppm以下,更優(yōu)選為1wt.ppm以下。例如,如果把溫度作為運(yùn)行的指針,在氨蒸餾塔④的運(yùn)行壓力為0.17Mpa時(shí),運(yùn)行在塔頂溫度優(yōu)選為48℃-54℃,更優(yōu)選為在50℃-52℃,塔底溫度優(yōu)選為125℃-140℃,更優(yōu)選為在130℃-135℃下進(jìn)行。這時(shí),循環(huán)路徑是由未冷凝的氨蒸餾塔④的塔頂氣體循環(huán)的圖中⑥的回路和為冷淬第1第2反應(yīng)器出口氣體而液化循環(huán)的⑦、⑨的路徑組成。被分離出氨后剩余的塔底餾出物中含有一甲胺二甲胺三甲胺剩余的甲醛副產(chǎn)物水,此后,對(duì)他們分別進(jìn)行分離得到精制產(chǎn)品。
在進(jìn)行如上所述的操作時(shí),重要的是嚴(yán)格控制各反應(yīng)器的入口和出口溫度。由于反應(yīng)溫度影響反應(yīng)速度,一旦有大的變化,則最終向氨蒸餾塔④供給的組成發(fā)生變化,則不僅氨蒸餾塔④的運(yùn)行變得不穩(wěn)定,而且向反應(yīng)器循環(huán)的氣體⑥以及冷淬用液⑦、⑨的組成也發(fā)生變化,反應(yīng)器入口的組成也發(fā)生變化。結(jié)果,反應(yīng)器至氨蒸餾之間的運(yùn)行變得不穩(wěn)定。
為了嚴(yán)格控制各反應(yīng)器的入口出口溫度,在本操作中,通過調(diào)節(jié)原料氣體溫度,精密控制第1反應(yīng)器的入口溫度,并通過冷淬精密控制第2第3反應(yīng)器入口的溫度,并調(diào)整各反應(yīng)器的出口氣體溫度。通過該操作,由于控制各反應(yīng)器的出口溫度,獲得了反應(yīng)器至氨蒸餾之間的穩(wěn)定運(yùn)行。
但是,在存在劇烈的溫度變化等的外界干擾條件下,冷淬用的循環(huán)氨⑦、⑨的供給量急劇增減。例如,冷淬用的循環(huán)氨⑦及⑨的體積流量有達(dá)到50%以上的變化的情況。于是,即使觀察不到第2第3反應(yīng)器出口溫度變化,由于第2第3反應(yīng)器入口組成和供給量急劇變化,向氨蒸餾塔④供給的組成也發(fā)生大的變化,這與反應(yīng)器出口溫度不能控制時(shí)一樣使反應(yīng)器至氨蒸餾塔之間的運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)定。
發(fā)生這種現(xiàn)象的原因是由于一旦冷淬量增加,第2第3反應(yīng)器中的N/C急劇變化。本發(fā)明中,根據(jù)反應(yīng)溫度控制用的循環(huán)物的流量變化而調(diào)整其他的循環(huán)物流量,在反應(yīng)器循環(huán)的循環(huán)物流量通常保持固定的量。具體是,在冷淬量變化時(shí),只有相應(yīng)于此變化部分的量的循環(huán)氣體⑥的循環(huán)量產(chǎn)生增減,而向反應(yīng)器的循環(huán)物的總量始終保持固定。
即,當(dāng)氣溫急劇上升,調(diào)整反應(yīng)器①出口氣體溫度的冷淬用循環(huán)氨⑦及調(diào)整反應(yīng)器②出口氣體溫度的冷淬用循環(huán)氨⑨的量增加時(shí),只有相應(yīng)于增加量的向反應(yīng)器①循環(huán)的循環(huán)氣體氨⑥的量被減少。該操作意味著氨蒸餾塔④的塔頂餾出物的量是固定的,反應(yīng)體系中循環(huán)的循環(huán)物的量是固定的結(jié)果。該控制,最優(yōu)選的是循環(huán)物流量全都不發(fā)生變化,即使將循環(huán)物流量(重量)控制在1%以內(nèi)變化,也能使在反應(yīng)器至蒸餾塔之間的循環(huán)體系穩(wěn)定運(yùn)行的效果提高,更優(yōu)選將變化抑制在0.5%以下而進(jìn)行控制,從而使達(dá)到目標(biāo)的運(yùn)行效果提高。如果類似本操作的反應(yīng)體系循環(huán)的循環(huán)物流量變化在前述范圍內(nèi)時(shí),反應(yīng)器中的N/C變化保持在0.01-0.05范圍內(nèi),向氨蒸餾塔的供給量以及組成的變化也不至于對(duì)運(yùn)行產(chǎn)生壞的影響,即,若在反應(yīng)體系循環(huán)的循環(huán)物流暢始終保持固定,反應(yīng)器中的N/C保持固定,則向氨蒸餾塔的供給量及組成沒有變化。
以下利用實(shí)施例及比較例對(duì)本發(fā)明更具體地加以說明。另外,本發(fā)明不受這些實(shí)施例的任何限定。
開始反應(yīng)后3小時(shí),由于外部氣溫可能上升,各反應(yīng)器出口溫度最大可上升3℃,還有,也觀察到在氨蒸餾塔塔頂溫度在最大為2℃的范圍中波動(dòng),使穩(wěn)定地運(yùn)行變得困難。對(duì)此,將第1反應(yīng)器的入口溫度調(diào)整為263℃,第1反應(yīng)器的出口溫度調(diào)整為300℃,同時(shí)為使第2反應(yīng)器出口溫度變?yōu)?00℃,冷淬第1反應(yīng)器出口氣體用的冷淬液流量由122kg/h增加到208kg/h,為使第3反應(yīng)器變?yōu)?00℃,冷淬第2反應(yīng)器出口氣體用的冷淬液流量由122kg/h增加到202kg/h。通過該操作,各反應(yīng)器出口溫度被調(diào)整到300℃。另外,通過該操作,由于在反應(yīng)器中循環(huán)液流量增加了166kg/h,氣體循環(huán)量減少了166kg/h,調(diào)整循環(huán)物總量不變。該操作的結(jié)果是,合成器出口溫度被非常穩(wěn)定地控制,另外,塔蒸餾的運(yùn)行也沒有出現(xiàn)紊亂。比較例將甲醛5534kg/h、氨1231kg/h、由精制工藝的循環(huán)物制成的液體2691kg/h以及由精制工藝的循環(huán)物制成的氣體8326kg/h連續(xù)地供給到反應(yīng)器沸石催化層。這時(shí)的反應(yīng)壓力是2.0MpaG,調(diào)整原料甲醛、原料氨及循環(huán)物的預(yù)熱汽化溫度到265℃。反應(yīng)器設(shè)置在3個(gè)容器中,在第2、第3反應(yīng)器入口,輸送循環(huán)液的一部分用于冷淬,將第2第3反應(yīng)器出口溫度調(diào)整為300℃,這時(shí)用于冷淬的循環(huán)液流量在第2反應(yīng)器入口是122kg/h,第3反應(yīng)器入口是122kg/h。
開始反應(yīng)后3小時(shí),由于外部氣溫可能上升,各反應(yīng)器出口溫度最大可上升3℃,還有,也觀察到在氨蒸餾塔塔頂溫度在最大為2℃的范圍中波動(dòng),使穩(wěn)定地運(yùn)行變得困難。對(duì)此,將第1反應(yīng)器的入口溫度調(diào)整為263℃,第1反應(yīng)器的出口溫度調(diào)整為300℃,同時(shí)為使第2反應(yīng)器出口溫度變?yōu)?00℃,冷淬第1反應(yīng)器出口氣體用的冷淬液流量增加了由122kg/h增加到208kg/h,為使第3反應(yīng)器變?yōu)?00℃,冷淬第2反應(yīng)器出口氣體用的冷淬液流量由122kg/h增加到202kg/h。通過該操作,各反應(yīng)器出口溫度被調(diào)整到300℃。
通過該操作,雖然在反應(yīng)器中循環(huán)液流量增加了166kg/h,但在其他的循環(huán)物流量條件保持不變下連續(xù)運(yùn)行。各反應(yīng)器出口溫度持續(xù)波動(dòng),而不可能控制為固定的值。另外,在氨蒸餾塔中,伴隨著反應(yīng)條件變化,影響了蒸餾塔進(jìn)料的原料組成的變化以及改變了塔內(nèi)的溫度分布,其結(jié)果是觀察到塔頂塔底餾出物組成也發(fā)生了變化,由于穩(wěn)定的運(yùn)行變難,不得不中止原料的供給并進(jìn)行恢復(fù)各設(shè)備的條件的操作。
通過采用本發(fā)明的制造方法,由于在反應(yīng)器中溫度控制穩(wěn)定,能夠使反應(yīng)生成物的組成固定,可以長時(shí)間的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)高的DMA收率和低的TMA生成量。另外,在精制體系中,由于精制設(shè)備流入物組成也沒有變化,因此使在穩(wěn)定的運(yùn)行條件下長期運(yùn)轉(zhuǎn)成為可能,分離精制物的組成穩(wěn)定,容易達(dá)到目標(biāo)物的分離條件。
權(quán)利要求
1.一種甲胺類的制造方法,其特征在于以甲醛和氨作為原料,在采用沸石作為催化劑的甲胺類的制造時(shí),采用至少2個(gè)以上的反應(yīng)器,進(jìn)行從精制工藝到反應(yīng)工藝的工藝流體的循環(huán),并且,在利用循環(huán)物的一部分進(jìn)行第二反應(yīng)器以后的反應(yīng)溫度的控制的制造方法中,在反應(yīng)器中被循環(huán)的循環(huán)物流量的總和保持固定。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種使用沸石催化劑的甲醛和氨的氣相接觸反應(yīng)來有效地制造甲胺的方法。在甲胺的制造中,以甲醛和氨作為原料,在采用沸石作為催化劑的甲胺類的制造時(shí),采用至少2個(gè)以上的反應(yīng)器,進(jìn)行從精制工藝到反應(yīng)工藝的連續(xù)流體的循環(huán),并且,在利用循環(huán)物的一部分進(jìn)行第二反應(yīng)器以后的反應(yīng)溫度的控制的制造方法中,始終保持在反應(yīng)器中循環(huán)的循環(huán)物流量固定,反應(yīng)器的溫度被控制穩(wěn)定,容易實(shí)現(xiàn)高的二甲胺收率和低的三甲胺生成量的運(yùn)行。
文檔編號(hào)C07C209/20GK1434022SQ0310225
公開日2003年8月6日 申請(qǐng)日期2003年1月27日 優(yōu)先權(quán)日2002年1月25日
發(fā)明者橫山勉, 伊藤幸男, 船岡隆博 申請(qǐng)人:三菱麗陽株式會(huì)社