專(zhuān)利名稱(chēng):石蠟熱裂解制α-烯烴新工藝的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明屬烴油熱裂化領(lǐng)域α-烯烴是一種用途廣泛的重要化工原料,它可用于制取各種表面活性劑、增塑劑、礦石浮選劑、織物后處理劑、皮革防腐劑、殺菌劑、潤(rùn)滑油和α-烯烴聚合油等。
目前生產(chǎn)α-烯烴的工業(yè)方法主要有乙烯聚合法和蠟裂解法兩種。
國(guó)外石油中含蠟量極少,近年來(lái)以發(fā)展乙烯聚合法為主;而我國(guó)石油中蠟含量較高,為15~28%,蠟源豐富,又蠟裂解法工藝簡(jiǎn)單,技術(shù)成熟,投資少,故在我國(guó)發(fā)展蠟裂解法是適宜的。
蠟裂解制α-烯烴工藝早在第二次世界大戰(zhàn)中國(guó)外已工業(yè)化,五、六十年代各國(guó)相繼建立生產(chǎn)裝置,七十年代以后,主要是進(jìn)行蠟裂解工藝的改進(jìn)工作。眾所周知,原料性質(zhì)的好壞直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量和收率,就同樣的工藝而言,蠟中含油量愈低,則得到的產(chǎn)品質(zhì)量愈好,收率愈高。國(guó)外蠟裂解裝置大多采用含油量小于10%的優(yōu)質(zhì)蠟為原料,有的甚至采用含油量為0.5%的精蠟為原料,也有裝置采用含油量為22.4%的低質(zhì)蠟為原料(Gulf R & D Co.,US,2945076(1960),但該流程產(chǎn)生的殘蠟量較多,約為30%或更多。
美國(guó)德士公司的流程(Texaco Inc.,US,4042488(1977)采用兩次脫殘蠟,缺點(diǎn)是裂解壓力高,殘蠟多。謝爾公司的流程(Shell Development Co.,US,2642466(1953))采取裂解前脫殘蠟,殘蠟多,產(chǎn)品質(zhì)量低。蘇聯(lián)于八十年代初對(duì)原工藝進(jìn)行改造(гepacu чeвa 3.B.,CockuндД.M.,XuMuя u тexнологu(píng)я топ лuвu масел,(10),3(1980).),即在系統(tǒng)中添加一臺(tái)減壓塔,并提高裂解溫度,結(jié)果使產(chǎn)品質(zhì)量和收率都有所提高,殘蠟收率為7~10%(原料含油量為2.4%優(yōu)質(zhì)蠟),缺點(diǎn)是該工藝的裂解壓力較高,單程轉(zhuǎn)化率低和循環(huán)蠟量大。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)有幾套蠟裂解裝置的工藝路線基本上大同小異,裂解爐前有閃蒸塔,用來(lái)脫除未汽化的殘蠟。該閃蒸塔內(nèi)烴分壓高、溫度高、物料停留時(shí)間長(zhǎng),原料蠟易支鏈化、芳環(huán)化,殘蠟增多,產(chǎn)品烯烴中烷烴和芳烴含量增多。從閃蒸塔出來(lái)的物料中夾帶的液滴和管線中的冷凝液在裂解爐內(nèi)和爐外嚴(yán)重結(jié)焦,爐外清焦必須采用機(jī)械方法,勞動(dòng)強(qiáng)度大。另外,原料蠟從汽化爐到閃蒸塔再去裂解爐的過(guò)程中,管線較多,熱損失大。
現(xiàn)有技術(shù)的工藝條件、設(shè)備大小和布局的不合理,原料汽化、預(yù)熱和殘蠟分離部分的溫度、烴分壓都高,停留時(shí)間長(zhǎng);裂解爐內(nèi)裂解溫度低,烴分壓高,這些都是影響產(chǎn)品收率低、質(zhì)量差的主要原因,結(jié)焦嚴(yán)重,運(yùn)轉(zhuǎn)周期短等也是不可忽視的問(wèn)題。
本發(fā)明針對(duì)現(xiàn)有工藝存在的問(wèn)題加以改進(jìn),確定了合理的工藝流程和選擇適宜的工藝條件。試驗(yàn)表明,爐內(nèi)高裂解溫度、短停留時(shí)間和低烴分壓是獲得高收率、高質(zhì)量產(chǎn)品必不可少的工藝條件。爐外低溫、短停留時(shí)間和低烴分壓可減少聚合物的生成、減輕結(jié)焦程度。根據(jù)這個(gè)道理,本發(fā)明在設(shè)計(jì)時(shí),取消了老工藝裂解爐前的閃蒸塔,在裂解爐出口處安置一個(gè)減壓塔脫殘蠟,其優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)壓力低、脫殘蠟溫度低、效果好。在減壓塔后面安裝一臺(tái)不凝氣壓縮機(jī),可降低裂解爐的壓力,形成爐內(nèi)高溫、低烴分壓的狀態(tài),可得到優(yōu)質(zhì)α-烯烴。
采用減壓塔脫出之殘蠟作急冷器的冷卻液和減壓塔的熱載體,可合理利用能量,可縮短循環(huán)蠟(裂解原料之一)在低溫部分的停留時(shí)間,有助于提高產(chǎn)品收率和質(zhì)量。
本發(fā)明裂解爐的設(shè)計(jì)是將汽化、預(yù)熱和裂解三個(gè)步驟放在一臺(tái)爐內(nèi)進(jìn)行,其優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)品質(zhì)量好和收率高,可降低結(jié)焦速度,延長(zhǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)周期,降低能耗和勞動(dòng)強(qiáng)度。其結(jié)構(gòu)是上端為對(duì)流段,下端為輻射段,輻射段又分為汽化區(qū)和裂解區(qū)。原料汽化首先在對(duì)流段進(jìn)行,而后又在輻射段汽化區(qū)的混合器內(nèi)與二次過(guò)熱蒸汽快速混合汽化,隨后預(yù)熱,進(jìn)入裂解區(qū)進(jìn)行裂解反應(yīng)。對(duì)流段是由若干層橫向雙排盤(pán)管串聯(lián)組成,管徑大小可在φ60~φ160范圍內(nèi)選擇;輻射段是由兩組自上而下排列的盤(pán)管組成,管徑大小可在φ160~φ200范圍內(nèi)選擇,每組管分別與對(duì)流段其中一排盤(pán)管相連接,爐子兩側(cè)是燃?xì)饧訜釤?。改造后的裂解爐動(dòng)力學(xué)裂解深度系數(shù)值(CSF)遠(yuǎn)大于現(xiàn)有工藝的CSF值,由0.43提高到0.9以上,該值是衡量一個(gè)工藝水平的數(shù)值,系數(shù)大,表示裂解工藝水平高。
本發(fā)明的工藝流程敘述如下本發(fā)明采用的原料石蠟的沸程為340~500℃,含油量為10~50%的低質(zhì)蠟,或?yàn)樾∮?0%的優(yōu)質(zhì)蠟,過(guò)熱蒸汽與石蠟用量之比為6~30%。液態(tài)石蠟與過(guò)熱蒸汽混合后進(jìn)入裂解爐1的對(duì)流段汽化,溫度達(dá)到380±10℃后,進(jìn)入裂解爐1輻射段汽化區(qū)進(jìn)一步汽化,隨后,與二次過(guò)熱蒸汽在混合器內(nèi)快速混合汽化,待物料完全汽化后進(jìn)入裂解爐1輻射段的裂解區(qū)進(jìn)行裂解,裂解爐出口溫度為540~640℃,停留時(shí)間為0.5~6秒,裂解壓力(出口)為0.04~0.06MPa,裂解工藝條件最好為600℃和0.04MPa。裂解產(chǎn)物(氣態(tài))進(jìn)入急冷器2,用減壓塔5之塔釜液(殘蠟)和新鮮蠟去急冷產(chǎn)物,使其冷卻到420±10℃,然后,被冷卻的裂解產(chǎn)物進(jìn)入蒸發(fā)塔4,從塔頂餾出之物料與減壓塔5之側(cè)線出料混合后進(jìn)入初分塔6,由初分塔6塔頂餾出C1~C18裂解產(chǎn)品,再去蒸餾塔7,塔頂分出C1~C4不凝氣體,剩下為所要制取的C5~C18碳原子的液烯產(chǎn)品;分出之C1~C4氣相產(chǎn)品經(jīng)過(guò)不凝氣壓縮機(jī)8壓縮后,部分可作為乙烯原料,部分可作為裂解爐燃料。并利用壓縮機(jī)8控制裂解爐1的出口壓力,使其維持在0.04~0.06MPa。
初分塔6塔釜液返回裂解爐1,循環(huán)使用;蒸發(fā)塔4塔釜餾出液進(jìn)入減壓塔5脫殘蠟。絕大部分減壓塔5塔釜液(殘蠟)經(jīng)換熱器3進(jìn)行熱交換后,泵送急冷器2作冷卻液,少部分殘蠟作為商品出售。
采用本發(fā)明工藝生產(chǎn)α-烯烴,可得到高質(zhì)量和高收率的產(chǎn)品,可延長(zhǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)周期,可降低下游產(chǎn)品生產(chǎn)的單位能耗,從而提高了經(jīng)濟(jì)效益。本工藝得到的烯烴產(chǎn)品含量為83~98.5%,液烯產(chǎn)品收率為55~71%,殘蠟收率為2~18%,運(yùn)轉(zhuǎn)周期為3~21個(gè)月。
圖1為石蠟熱裂解工藝流程示意圖。
實(shí)施例1石蠟汽化和裂解時(shí)的溫度、停留時(shí)間、壓力和水蠟比是影響液烯產(chǎn)品的質(zhì)量、收率和運(yùn)轉(zhuǎn)周期的主要因素。因此,模擬工業(yè)裝置的條件,考慮以上諸影響因素進(jìn)行了本模擬試驗(yàn)。
另外,對(duì)于裂解爐出口以后的分離部分,技術(shù)成熟,工業(yè)上可直接采用,此部分不必進(jìn)行模擬試驗(yàn)。
本試驗(yàn)是采用裂解動(dòng)力學(xué)方法模擬工業(yè)裝置的條件而進(jìn)行的,其試驗(yàn)結(jié)果與工業(yè)裝置結(jié)果相似,所以,用它可預(yù)測(cè)適宜的工藝條件和設(shè)計(jì)生產(chǎn)裝置。(以下文中出現(xiàn)的“%”均為重量%)取含油量為34.3%原料蠟(常溫下為固體,其組成和物理性質(zhì)見(jiàn)表1)在烘箱中加熱熔化,熔化后的液體蠟用泵送入帶有夾套加熱的儲(chǔ)罐中備用,蠟溫控制在80±2℃。
試驗(yàn)開(kāi)始,用兩臺(tái)計(jì)量泵分別抽出6份和38份水送入裂解爐對(duì)流段預(yù)熱汽化;同時(shí),將288份原料石蠟送入裂解爐的對(duì)流段預(yù)熱汽化。當(dāng)原料蠟的溫度達(dá)到330℃時(shí),與6份過(guò)熱蒸汽混合,繼續(xù)加熱汽化,在25秒內(nèi)升到380℃以后進(jìn)入裂解爐輻射段的汽化區(qū),繼續(xù)升溫,并與38份來(lái)自對(duì)流段的二次過(guò)熱蒸汽在汽化區(qū)的混合器內(nèi)混合快速汽化,時(shí)間為12秒。物料待完全汽化后進(jìn)入裂解爐輻射段的裂解區(qū)進(jìn)行裂解,裂解爐出口溫度為600℃,停留時(shí)間為3.1秒,由自動(dòng)控制閥控制爐內(nèi)平均壓力為0.1MPa(相當(dāng)于出口壓力0.05MPa)。
在混合器和裂解爐入口之間的管路中有少量的焦生成,結(jié)焦量約為裂解原料量的百萬(wàn)分之51。
來(lái)自裂解區(qū)的裂解氣經(jīng)急冷后去分離器,氣烴由分離器頂部流出,主要成份為H2、C1~C4烴,經(jīng)流量計(jì)計(jì)量為25.5份;底部流出的主要是液體產(chǎn)品和未反應(yīng)的蠟,該流出物繼續(xù)冷卻到室溫,為固態(tài)狀。
將固態(tài)烯烴產(chǎn)品加熱熔化,然后,送入蒸餾塔進(jìn)行減壓蒸餾,由塔頂餾出61份C5~C18餾液烯,塔釜餾出188份組分為C18以上的液烴(作為循環(huán)蠟)返回裂解爐使用。液烯產(chǎn)品經(jīng)定量分析得到其組成為烯烴含量87.3%(其中α-烯烴占88.2%),烷烴2.5%,芳烴10.2%。經(jīng)計(jì)算,C5~C18液烯收率為61%。裝置運(yùn)轉(zhuǎn)周期為6個(gè)月。
實(shí)施例2采用含油量1.7%的石蠟為原料,在新工藝模擬裝置上進(jìn)行試驗(yàn)。原料的組成和物理性質(zhì)見(jiàn)表1,該裝置和試驗(yàn)方法同實(shí)施例1。取288份原料石蠟,水/蠟比為15%,試驗(yàn)結(jié)果為C5~C18液烯收率70.6%,液烯產(chǎn)品中烯烴含量98.1%(其中含α-烯烴90.7%),烷烴含量0.9%,芳烴1.0%。運(yùn)轉(zhuǎn)周期約為21個(gè)月。
表1 原料石蠟的組成和物理性質(zhì)
實(shí)施例3本試驗(yàn)是模擬老工藝的生產(chǎn)條件而進(jìn)行模擬試驗(yàn)。
將含油量為34.3%的固態(tài)原料蠟置于烘箱中加熱熔化。熔化后的液態(tài)蠟用泵送入帶有夾套加熱的儲(chǔ)罐中備用,蠟溫控制在80±2℃。
試驗(yàn)開(kāi)始,用計(jì)量泵抽出23份水送入裂解爐對(duì)流段預(yù)熱汽化;同時(shí)用計(jì)量泵從原料計(jì)量罐中抽出288份原料石蠟送入對(duì)流段預(yù)熱汽化。當(dāng)原料蠟的溫度升到330℃時(shí),與23份過(guò)熱蒸汽(330℃)混合,然后在750秒內(nèi)將溫度由330℃升到460℃,隨后進(jìn)入閃蒸塔,物料在閃蒸塔內(nèi)停留450秒后進(jìn)入裂解爐進(jìn)行裂解。裂解爐的出口溫度為570℃,平均裂解壓力為0.17MPa,停留時(shí)間為13.1秒。
試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),閃蒸塔塔頂?shù)搅呀鉅t入口的管線中有大量焦生成,焦量是裂解原料重量的百萬(wàn)分之151。
來(lái)自裂解爐出口的裂解氣經(jīng)急冷后,汽液混合流經(jīng)預(yù)熱器進(jìn)入恒溫蒸餾塔進(jìn)行蒸餾切割。由塔釜餾出大于C18的裂解產(chǎn)物和未裂解的蠟(用作循環(huán)蠟)經(jīng)計(jì)量返回裂解爐使用;由塔頂餾出68份裂解氣體和產(chǎn)品烯烴,經(jīng)冷卻器冷凝后進(jìn)入分配器,再進(jìn)入汽液分離器。分出來(lái)的氣體(主要成份是H2和C1~C4)經(jīng)流量計(jì)計(jì)量后放空(20份);另外,48份C5~C18液烯產(chǎn)品和水由分離器底部流出,產(chǎn)品進(jìn)入接受器貯存。經(jīng)過(guò)定量分析和計(jì)算,得到的結(jié)果列入表2。
表2 新老工藝的操作條件和裂解結(jié)果的比較
權(quán)利要求
1.本發(fā)明是一種以石蠟為原料經(jīng)熱裂解制取α-烯烴的生產(chǎn)方法,液態(tài)石蠟預(yù)熱后,經(jīng)兩次與過(guò)熱蒸汽混合汽化,達(dá)到完全汽化后進(jìn)入裂解爐裂解區(qū)進(jìn)行裂解,裂解溫度(爐子出口溫度)為540~640℃,停留時(shí)間為0.5~6秒,裂解產(chǎn)物經(jīng)急冷、分離、蒸餾,得到α-烯烴產(chǎn)品,其特征在于a、該裂解分離工藝的動(dòng)力學(xué)裂解深度系數(shù)(CSF),即裂解部分的動(dòng)力學(xué)裂解深度占整個(gè)裝置的總動(dòng)力學(xué)裂解深度的份數(shù),大于0.90,b、原料石蠟與二次過(guò)熱蒸汽在混合器內(nèi)混合汽化,c、裂解爐出口處安置一個(gè)減壓塔脫殘蠟,隨后又安裝一個(gè)不凝氣壓縮機(jī)控制裂解爐出口壓力為0.04~0.06MPa,d、殘蠟在流程中用作裂解產(chǎn)物急冷時(shí)的冷卻液和減壓塔的熱載體,試驗(yàn)結(jié)果為液烯收率55~71%,烯烴含量83~98.5%,運(yùn)轉(zhuǎn)周期3~21個(gè)月。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的生產(chǎn)α-烯烴使用的裂解爐,其特征在于爐子上端為對(duì)流段,下段為輻射段,輻射段又分為汽化區(qū)和裂解區(qū),對(duì)流段是由若干層橫向雙排盤(pán)管串聯(lián)組成,輻射段是由兩組自上而下排列的盤(pán)管組成,每組管分別與對(duì)流段其中一排盤(pán)管相連接,爐子兩側(cè)是燃?xì)饧訜釤臁?br>
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的生產(chǎn)α-烯烴的方法,其特征在于原料石蠟的含油量為10~50%的低質(zhì)蠟,或小于10%的優(yōu)質(zhì)蠟。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的生產(chǎn)α-烯烴的方法,其特征在于過(guò)熱水蒸汽與原料蠟之比為6~30%。
全文摘要
本發(fā)明是一種以石蠟為原料經(jīng)熱裂解制取α-烯烴的生產(chǎn)方法,原料蠟經(jīng)兩次與過(guò)熱蒸汽混合汽化、預(yù)熱后在裂解區(qū)裂解,裂解氣經(jīng)急冷、分離、蒸餾,得到α-烯烴產(chǎn)品,其特征在于該工藝的裂解深度系數(shù)(CSF)大于0.90;石蠟與二次過(guò)熱蒸汽在混合器內(nèi)混合汽化;裂解爐出口以后的管路上安裝一個(gè)減壓塔脫殘蠟和一個(gè)壓縮機(jī)控制裂解爐出口的壓力為0.04~0.06MPa;殘蠟用作裂解氣的急冷液和減壓塔的熱載體。
文檔編號(hào)C07C11/02GK1080944SQ9210485
公開(kāi)日1994年1月19日 申請(qǐng)日期1992年6月22日 優(yōu)先權(quán)日1992年6月22日
發(fā)明者萬(wàn)文舉, 史伯芬, 茅文星, 申宇太, 傅曉陽(yáng), 李德新 申請(qǐng)人:化學(xué)工業(yè)部北京化工研究院, 北京燕山石油化工公司化工三廠