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      一種菜籽油常溫脫水凈化方法

      文檔序號:1543150閱讀:5393來源:國知局
      專利名稱:一種菜籽油常溫脫水凈化方法
      技術領域
      本發(fā)明涉及植物油生產(chǎn)領域,具體是一種菜籽油常溫脫水凈化方法。
      背景技術
      菜籽油在壓榨生產(chǎn)過程中,所得的毛油進行水化脫磷后,需要進行干燥脫水,傳統(tǒng)的干燥脫水方法是鍋爐燃燒升溫干燥處理或真空脫水處理,這種工藝給生產(chǎn)成本過高、技術復雜等。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目的是提供一種菜籽油生產(chǎn)中水化毛油的脫水工藝,從而解決了傳統(tǒng)脫水工藝復雜、成本過高的問題?!け景l(fā)明解決問題所采用的技術方案是一種菜籽油常溫脫水凈化方法,它包括以下步驟①.將按常規(guī)工藝流程生產(chǎn)的水化毛油送入帶有攪拌鍋內(nèi),開動攪拌;②.將用量為水化毛油的4-8%菜籽枯餅研磨成粉末,緩慢加入攪拌鍋內(nèi),攪拌3-4小時,所述百分比為重量百分比;③.將攪拌完成的毛油過濾,油渣分離,得脫水后產(chǎn)品。本發(fā)明是利用原有帶攪拌器的水化脫磷鍋、框板壓濾機的機械設備,用熱榨出來的菜籽枯餅來進行吸附脫水。本申請人在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),熱榨出來的菜籽枯有吸水的功能,菜籽枯越細,效果越好,因此利用其做吸水劑反復實驗,取得成功,據(jù)此對菜籽油脫水凈化生產(chǎn)工藝進行改造,用熱榨出來的菜籽枯吸收水化毛油中的水分,在常溫狀態(tài)就可以進行脫水處理,從而大大簡化了工藝流程,降低了企業(yè)生產(chǎn)成本。通過本工藝凈化后的成品油檢測水分為0. 085%,遠低于四級菜籽油含水率國家標準0. 2%的理化指標標準。
      具體實施例方式實施例一種菜籽油常溫脫水凈化方法,它包括以下步驟I、將按常規(guī)工藝流程生產(chǎn)的除渣水化脫磷后的毛油泵入帶有攪拌鍋內(nèi),開動攪拌。2、將用量為水化毛油的4-8%熱榨菜籽枯餅研磨成粉末,緩慢加入攪拌鍋內(nèi),攪拌3-4小時。菜籽枯餅越細,效果越好;菜籽枯餅用剛熱榨出來的效果更好;熱榨菜籽枯的具體用量根據(jù)水化毛油的含水率的酌定,含水率越高,用量越多,采用重量百分比。3、將攪拌完成的毛油用板框壓濾機過濾,油渣分離,得脫水后產(chǎn)品。以菜籽水化毛油3000KG為例,加入150KG熱榨菜籽枯粉,脫水后得出成品凈油2910KG,凈化率為0. 97,共用人工一個八小時,工資100元;耗電12度,電費10. 8元;過濾布損耗約為15元;吸附耗油3GK,為34元;吸附輔料為原值不變,合計159. 80元,每千公斤凈化成本不足54元。通過本工藝脫水凈化后的成品油檢測水分為0. 085%,低于四級菜籽油國家理化指標標準。·
      權利要求
      1.一種菜籽油常溫脫水凈化方法,其特征于,它包括以下步驟 ①.將按常規(guī)工藝流程生產(chǎn)的水化毛油送入帶有攪拌鍋內(nèi),開動攪拌; ②.將用量為水化毛油的4-8%菜籽枯餅研磨成粉末,緩慢加入攪拌鍋內(nèi),攪拌3-4小時,所述百分比為重量百分比; ③.將攪拌完成的毛油過濾,油渣分離,得脫水后產(chǎn)品。
      全文摘要
      本發(fā)明公開了一種菜籽油常溫脫水凈化方法,它包括以下步驟①將按常規(guī)工藝流程生產(chǎn)的水化毛油送入帶有攪拌鍋內(nèi),開動攪拌;②將用量為水化毛油的4-8%菜籽枯餅研磨成粉末,緩慢加入攪拌鍋內(nèi),攪拌3-4小時,所述百分比為重量百分比;③將攪拌完成的毛油過濾,油渣分離,得脫水后產(chǎn)品。本發(fā)明是利用原有帶攪拌器的水化脫磷鍋、框板壓濾機的機械設備,用熱榨出來的菜籽枯餅吸附脫水,對菜籽油脫水凈化生產(chǎn)工藝進行改造,在常溫狀態(tài)就可以進行脫水處理,從而大大簡化了工藝流程,降低了企業(yè)生產(chǎn)成本。通過本工藝凈化后的成品油檢測水分為0.085%,遠低于四級菜籽油含水率國家標準0.2%的理化指標標準。
      文檔編號C11B3/10GK102787015SQ20121029666
      公開日2012年11月21日 申請日期2012年8月17日 優(yōu)先權日2012年8月17日
      發(fā)明者馮明華, 馮瑋 申請人:馮明華
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